李 懿
(武漢龍凈環保科技有限公司,武漢 430079)
山東某化工有限公司新上己二酸生產線,生產中間環節產生大量皂化廢堿液,采取焚燒法處理皂化廢堿液,焚燒產生的煙氣具有高溫、高黏、高腐蝕等特點[1],尾氣處理配套采用靜電除塵器。除塵設備最終采用的是靜電除塵設備,其技術參數見表1、表2、表3。

表1 皂化焚燒鍋爐技術參數

表2 皂化液元素分析

表3 皂化廢堿焚燒靜電除塵器技術參數
投產初期,除塵器運行良好,二次電流和二次電壓都能在規定的范圍內穩定運行,各項工藝指標均優于設計值。但隨著時間的推移,除塵器出現了灰斗積灰、一電場運行不穩定、絕緣子失效等問題,影響了除塵器的高效穩定使用。通過檢查、測試、實驗,進行分析和判斷,提出相應的處理辦法,有效地解決了皂化廢堿焚燒靜電除塵器運行中的常見問題。
皂化液是一種棕黑色黏稠液體,有強烈的刺激性臭味[2]。焚燒后產生的灰分密度約600kg/m3,安息角約55°,具有高黏度、易回潮、比重小等特點?;叶吩O計采用雙列的船型灰斗,溜灰角采取比常規煤粉除塵更大的角度,并在灰斗四周內襯圓弧過渡板,保證堿灰順利落入灰斗中;中間設置阻流板,防止煙氣產生渦流;出灰口采用長條形,保證順暢排灰;出灰口與刮板機進料口采用法蘭連接,雙層密封,防止漏風,造成堿灰回潮搭橋。
由于采用的是雙列船型灰斗,沿煙氣方向周邊通過槽鋼焊接連接,中間通過槽鋼進行定位焊接,將灰斗固定在殼體上。中間槽鋼跨接在殼體上,置于電場中,槽鋼與灰斗連接處設置加強掛板,保證強度。由于槽鋼有一定寬度,加上加強掛板和陽極板排定位槽鋼的間距較小,堿灰容易堆積在槽鋼上,形成搭橋積灰(見圖1、圖2);出灰口采用長條形,增大了漏風幾率,加之刮板機自身漏風,密封連接處的老化,造成冷風進入灰斗中,使堿灰回潮結塊,從而造成灰斗積灰。特別表現在除塵器第一電場,第一電場進口粉塵濃度最高,灰量最大,積灰情況最嚴重。灰斗積灰具有嚴重危害性,積灰至除塵器極板、極線位置時,造成電場短路,影響電氣設備的安全運行,同時損壞電除塵器的內部構件,造成電除塵器極板、極線的變形,嚴重時將會造成不可修復的損壞。

圖1 搭橋積灰(1)

圖2 搭橋積灰(2)
一電場進口粉塵濃度高,灰量大。針對一電場煙氣特點,配置1套GGYAJ高頻電源。GGYAJ系列高頻高壓整流設備采用三相電源,三相均衡,對電網影響小。相較于常規工頻硅整流電源,高頻電源具有轉換效率高;功率因素大;重量輕;集成性好;二次電壓紋波系數小等優點,可有效抑制反電暈,提高除塵效率。
由于皂化液熱值較低,需要進行濃縮并投油輔助燃燒,因而皂化液的煙氣含水量大。當粉塵進入電場后,在高頻電源作用下,電流迅速升高,輸出電流增大,造成電場擊穿,從而會引起電場開路,運行不穩定。
保溫部分采用大保溫箱,設置承壓絕緣子,配以電加熱器。皂化液熱值較低,投用時需投重油輔助燃燒,并且利用醋酸尾氣摻雜燃燒。鍋爐配備堿槍、油槍和醋酸尾氣槍。在系統投用、聯動試車、鍋爐低負荷運行及出現故障時,特別是在系統投用時,為了保護后段引風機而不開啟引風機,造成除塵器正壓運行,因而需要頻繁噴油。但因為爐膛溫度低,重油不能完全充分燃燒,少部分油滴會隨著煙氣進入除塵器中。在煙氣及壓力的作用下,部分油滴會通過頂板進入到保溫箱絕緣子內,并黏附在承壓絕緣子上,在其表面形成油污。其中未充分燃燒的炭黑也會進入承壓絕緣子內部。兩者混合,牢固地黏在絕緣子內表面,而炭黑是導電物質,會破壞絕緣子的絕緣性能[3]。當電場升壓時,絕緣子表面開始導電,并產生電流做功,造成爬電,或形成電弧燒傷擊穿絕緣子表面,使局部溫度驟升,產生裂紋或炸裂(見圖3、圖4),造成絕緣子失效。特別是前面的一、二電場,此現象更為嚴重。

圖3 絕緣子表面炸裂

圖4 絕緣子表面裂紋
除塵器后面的三、四電場,由于皂化液煙氣流速比較低,水分含量較大。前面電場已經收集大量的粉塵,進入后面電場的幾乎是水汽。電場投用時溫度比較低,需提前開啟絕緣子加熱,利用電加熱器對絕緣子室進行加熱,保證足夠的時間,將水分烘干。防止因溫度低結露,水分附著在絕緣子上,電場升壓時爬電造成絕緣子擊穿,從而造成絕緣子失效。
除塵器配置剛玉絕緣軸,采用特殊的錐形頭結構,用于絕緣和傳遞振打力,兩端采用錐度連接。使用中越打越緊,不會松動,沒有應力集中,大大提高了傳力效率和使用壽命。絕緣軸對于安裝的精度要求比較高,要保證安裝的垂直度。如果安裝出現偏差,沒有達到精度控制范圍,特別是在清灰頻率最高、振打次數最多的一電場,隨著振打力從上向下的傳遞,在長期振打力的作用下就會出現絕緣軸損壞、斷裂,造成絕緣失效,電場開路。
在雙列連接槽鋼易搭橋處,巧妙設計溜灰組件。增設夾角60°溜灰板,方便堿灰順利進入灰斗中。槽鋼內設置振動基座,安裝小型振動電機,通過圓鋼傳遞震動力。圓鋼上部連接角鋼,角鋼兩端搭接在溜灰板上。采取定時控制小電機的開啟,通過震動防止堿灰搭橋積灰。出灰口與刮板機連接處,更換老化的密封墊片,配以更可靠地雙層密封,并保證一定程度的灰封,防止冷風竄入灰斗,使堿灰回潮結塊造成灰斗積灰。
一電場高頻對控制系統進行設定,對電壓電流進行雙重限制。當電場啟停或出現故障時,煙氣溫度過低,對電壓進行限制,控制電壓的輸出,降低電壓,防止開路。并針對一電場高頻電源進行現場試驗,調換一、二電場電源裝置,即一電場采取工頻電源,二電場采用高頻。并觀察電流、電壓數據,查看除塵效果。
前段鍋爐工藝對皂化液除塵器的使用有較大影響,在系統投用或鍋爐出現故障時,嚴格控制啟停,并規范除塵器操作規程,確保規范操作。鍋爐投油時禁止開啟各電場高壓,煙氣低于露點溫度時嚴禁100%升壓投入;熱態投運前,提前6小時以上投入保溫箱及灰斗加熱,避免絕緣件及灰斗結露受潮;短時間停爐可不停低壓加熱和振打系統。當出現輸灰系統堵灰、卸灰不暢或高壓系統升壓異常、頻繁出現大電流跳閘等狀況時,須立即停運電場進行檢查。
在承壓絕緣子底座設置堵灰板,用聚四氟乙烯板進行密封堵灰,防止油污等進入絕緣子內壁造成絕緣子因污染炸裂。對剛玉絕緣軸進行更換,統一更換為高分子絕緣軸,保證絕緣的長期有效。運用特有的吊打分離技術,布設陰極振打吊梁和振打砧梁,懸吊點與振打點分開,并有效調整安裝精度,保證絕緣軸長期使用。
皂化廢堿液是一種難處理的高污染有機廢水,采用焚燒法處理皂化液,用靜電除塵器凈化煙氣。由于煙氣高黏、高濕,工況波動等原因,皂化廢堿焚燒靜電除塵器在運行過程中易出現灰斗積灰、運行不穩定、絕緣子失效、除塵效率下降等問題。經過上述改進,成功解決了皂化廢堿焚燒靜電除塵器運行中出現的問題,除塵器各項指標趨于正常,除塵效率達到設計指標,保證了除塵器的高效穩定運行,有效解決了皂化廢堿液處理的難題。
[1]李懿.皂化廢堿焚燒靜電除塵器的應用[J].中國環保產業,2012(12).
[2]李方文,馬凇江.焚燒法處理環己酮生產中的皂化液[J].環境污染治理技術與 設備,2005(1)
[3]田狀鋒,趙留成,解廣文.靜電除塵器用瓷絕緣子的常見故障及使用與維護[C]. 第14屆中國電除塵學術會議論文集,2011.