王志成
(沈陽工程學院機械工程系,遼寧沈陽 110136)
Z3040 搖臂鉆床作為一種通用機床在工礦企業應用廣泛,特別適用于大型工件的孔加工,主要由底座、內外立柱、搖臂、主軸箱和工作臺組成。具有主軸的旋轉運動和進給運動、搖臂沿外立柱的上升和下降、搖臂與外立柱一起相對于內立柱的回轉、主軸箱沿搖臂的徑向移動,后兩者為手動。鉆削加工時,通過夾緊裝置,主軸箱緊固在搖臂上,搖臂緊固在外立柱上,外立柱緊固在內立柱上[1]。該型搖臂鉆床配置4臺三相異步電動機,采用繼電-接觸器電路實現電氣控制,線路復雜、故障多、電氣維護任務較重。針對這種情況,采用三菱FX2N 系列PLC對其控制電路進行了改造,克服了以上缺點,降低了設備的故障率,實際運行效果良好。
Z3040搖臂鉆床有4臺電動機,分別是主軸電動機M1、搖臂升降電動機M2、液壓泵電動機M3和冷卻液電動機M4,主電路和控制電路見圖1和圖2。控制要點如下:

圖1 Z3040搖臂鉆床的主電路

圖2 Z3040搖臂鉆床的控制電路
(1)主軸電動機單相運轉,具有短路和過載保護;
(2)搖臂上升或下降前若未松開(SQ2 常閉觸點接通),則自動松開(SQ2 常開觸點接通),調節到位后延時5秒鐘自動夾緊;
(3)YV得電:松開和夾緊的是搖臂(伴隨上升和下降自動進行),YV 失電:松開和夾緊的是主軸箱和立柱(手動操作),見圖3;

圖3 搖臂、主軸箱與立柱的松開和夾緊
(4)具有主軸工作指示和主軸箱與立柱的松開和夾緊指示。
主電路、控制面板、3 個指示燈和工作燈保持不變;因主軸啟動和停止控制相對獨立,為節省PLC輸入和輸出點,仍采用原控制方式。將4個按鈕開關、4個限位開關、1個熱繼電器FR2常閉觸點接到PLC的輸入端;將4個交流接觸器、1個電磁閥接到PLC的輸出端。為降低改造成本,選用三菱PLC的型號為FX2N-20MR,12 個輸入點,8個繼電器型輸出點。I/O接線見圖4。

圖4 PLCI/O接線圖

圖5 搖臂鉆床控制的SFC圖
順序功能圖(SFC)是三菱PLC推薦使用的編程語言,與傳統的梯形圖語言相比,具有與設備的動作順序一致、不用復雜的記憶與互鎖,程序執行速度快,維護量小、直觀清晰等特點,目前尚未見到利用SFC 實現Z3040 搖臂鉆床技術改造的報道。根據搖臂鉆床的控制要求,用4 個分支程序實現搖臂上升、搖臂下降、主軸箱和立柱的夾緊、主軸箱和立柱的松開控制[2]。如圖5 所示。

圖6 GX Developer 中的SFC圖

圖7 GX Developer 生成的梯形圖
利用編程軟件,將圖5 所示的程序輸入計算機,見圖6。注意編程軟件中的SFC 圖與實際SFC 圖的區別,圖6 中給出了步31 和轉換條件13對應的梯形圖。完成局部轉換和整體轉換后,系統生成的梯形圖如圖7 所示,可見程序直觀清晰,無復雜的記憶、自鎖和互鎖(讀者可將此程序與相應的梯形圖比較)。將此梯形圖對應的指令表(未列出)下載到PLC中,即可進行現場調試與控制[3]。
選擇三菱FX2N系列PLC(FX2N-20MR),編寫順序功能圖(SFC)語言控制程序,完成了Z3040 搖臂鉆床的電氣控制改造設計。安裝調試后,各項性能均達到了設計要求,運行情況良好。結果表明,利用SFC 圖進行順序控制程序的編制,可大大減輕程序設計的工作量,縮短系統設計的時間。
[1]謝宇.Z3040 搖臂鉆床的PLC控制改造[J].煤礦機械,2008(2):145-146.
[2]GX Developer Ver 8操作手冊(SFC)[Z].2006.
[3]孫立杰,馮清秀,湯漾平.基于PLC的數控齒條磨齒機控制系統[J].機電工程,2010(10):74-76.
[4]胡乾坤.基于GPPW 軟件的PLC順序功能圖繪制與仿真[J].機床電器,2010(3):23-25.