任寧,樊湘偉
(中交一航局第二工程有限公司,山東 青島 266071)
青島港董家口港區東防波堤Ⅰ標段工程(SE-3段),結構形式分為60 m長直立式及920.5 m長斜坡式兩段。直立堤部分采用重力式沉箱結構,安裝沉箱兩個,上部結構為現澆混凝土擋浪墻;斜坡堤部分港池外側采用10 t扭王字塊護面,港池內側為柵欄板護面,上部結構采用灌漿石及現澆混凝土擋浪墻,見圖1和圖2。
施工水域原泥面在-12~-13 m之間,疏浚至淤泥質土層底部(粉質黏土上部),平均浚后基槽底標高為-18 m。直立堤部分即采用傳統工藝進行基槽挖泥、基床分層拋夯、整平及沉箱安裝施工;斜坡堤部分,1∶1.5邊坡,堤身底寬達76 m。拋石總方量為122.7萬m3。由于東防波堤陸上推進施工段尚未完成,本段全部采用水上施工工藝。
本工程為該地區首個全部采用水上施工的深水防波堤,無成熟的施工經驗。施工現場無掩護,海上有效作業天數少,每年6—9月份海上每月有效作業天數為15 d,其它月份約為20 d。南風季節時涌浪對船舶施工作業造成很大影響,設備利用率較低。為了能夠如期完成工程,確保施工期的堤身安全,項目部在確定施工方案時充分考慮自然條件,參考類似工程經驗多次討論后,最終制定了以開底駁和開體駁大范圍主拋、甲板駁補拋以及通過翹板堆填的方案,形成了類似陸推的水上施工工藝。

圖1 董家口港區東、西防波堤總平面圖

圖2 斜坡堤斷面圖
由于拋石方量較大,且需經歷2010年臺風季節,為避免堤身受臺風破壞,必須在臺風來臨前完成階段性拋填,并形成護面塊體有效防護,日平均拋填4700 m3,最大強度拋石量為7200 m3。
根據堤身結構特點及拋石船舶參數,拋石采取平面上分區、立面上分層、縱向斷面階梯流水的全斷面施工方法,并按照“堤心石縮斷面突起、防護層全斷面跟進”的原則組織施工,施工船舶參數見表1。
斜坡堤堤身拋石在立面上分為3層,具體堤身拋石分層及船機配置見表2。
第四層開始拋填時,直立堤現澆混凝土擋浪墻已完成底層施工,標高+5.7 m,反鏟自直立堤側于堤頂向東推進拋理,而后翹板駁垂直于堤身駐位,船頭卸料拋填。

表1 船舶參數

表2 堤身拋石分層及船機配置
工藝流程見圖3。

圖3 施工工藝流程
2.3.1 測量控制
本工程全部采用外海水上施工,因此對于平面位置及高程的控制尤為關鍵。采用抗風浪能力強的方駁作為定位方駁,順軸線駐位,實際施工中使用中海達的RTK-GPS及海洋測量軟件進行控制,達到了較好的效果。
首先使用CAD繪制堤身拋填邊坡線,軸線方向按照20 m間距標記里程,根據邊坡坡度1∶1.5,各標高坡肩線按照高差2 m進行劃分,即形成每2 m的分層,計算標明各標高坡肩的平面位置,作圖完成后另存為dxf格式作為計劃線導入海洋測量軟件,同時將船型參數導入,實現定位船平面位置動態實時控制,見圖4。

圖4 方駁定位測量軟件船位顯示圖
對出水后堤身進行拋理時,則采用常規放線方法施放坡肩標,以控制平面位置。
2.3.2 開底駁及開體駁拋填施工
利用已繪制好的拋填邊坡平面圖,將施工區域分成若干網格。從中部開始,在定位方駁兩側靠船對稱拋填,斷面全部拋填完成后移至下一個船位繼續施工。為精確控制拋填質量,拋填前進行典型施工,通過試拋測出拋填后實際斷面情況,并掌握該地區海流等因素對拋填的影響,對網格進行驗證和調整。該類型船舶屬一次性投料,因此,需根據船舶類型、水深、海流等因素,確定一次拋填成型高度及范圍極為重要,從而施工過程中能夠有效控制拋填高度及平面位置,避免拋高拋偏。
500 m3開體駁艙口為23.2 m×8.0 m,最大開啟角度為15°×2,根據型深可計算出一般開啟底寬在2.0~2.2 m,開啟動力為液壓,開啟速度較慢,根據其他工程經驗,石料在水下擴散角度為14°~15°。根據不同的水深,可分別計算出有效拋填范圍。同理,100 m3開底駁艙口為16.0 m×4.2 m,單扇底擋板寬1.5 m,開啟動力為石料自重產生的壓力,因此開啟底寬與艙口底寬一致,取2.0 m,亦可計算其有效拋填范圍。
設施工即時水深為h,可計算出石料落底后的擴散范圍長a×寬b,并繪出a、b-h曲線圖,如圖5所示。

圖5 石料落底擴散范圍關系圖
按照卸料后形成規則棱臺的模型計算,分別按照500 m3開體駁及100 m3開底駁可計算出在不同水深h情況下,卸料后一船可成型的厚度t,并繪制h-t關系曲線。首先根據上列a、b-h曲線求得擴散底面尺寸,然后擬定t,仍按照15°擴散角求出棱臺頂面尺寸,以求得棱臺體積,反復試算t,使棱臺體積為500 m3或100 m3,以確定h-t曲線。水深h及成型厚度t數據見表3。

表3 成型厚度數據表
2.3.3 甲板駁-3 m標高以下拋填施工
開底駁及開體駁用于初期大范圍主體拋填,護底塊石、護面塊石、墊層石及堤心石欠缺部分主要采用甲板駁配反鏟進行施工,機動靈活,定位準確,拋填精度高。
定位方駁順堤軸線方向駐位,甲板駁靠定位方駁內側,根據甲板駁型寬、與定位方駁間的距離可計算出定位方駁GPS定位邊線,即定位方駁靠甲板駁一側船舷偏位=擬拋等高線偏位+甲板駁型寬+船間距離。反鏟移至船舷一側,挖取石料向外側拋填,拋填過程中需勤測水深,以提高拋填精度,隨石料拋填逐漸向堤身中心移船。亦可單獨使用GPS對甲板駁船舷進行定位。
2.3.4 堤頂拋填施工方法
2010年12月17日完成直立堤現澆混凝土擋浪墻底層施工,面積為16.2 m×30 m,標高+5.7 m,且前沿已澆筑一段擋浪墻,寬2.7 m,標高為+9.1 m,形成工作平臺,可用于高潮停放機械設備。設計堤心石標高為+3.5 m,需乘潮作業,為增加工作時間,堤頂拋填按照+4.0 m控制,堤身水上部分主體施工基本完成后,多余石料可用于后沿墊層石拋理。
高潮時,甲板駁運載兩臺挖掘機通過船頭翹板自行開至擋浪墻底層平臺,自西向東進行堤身水上部分的拋理施工。
首先設立好前后沿坡肩標。喂料時,1700 m3甲板駁自防波堤北側垂直于軸線駐位,船頭翹板長10 m,寬4 m,滿載吃水3.5 m。船上裝載機通過翹板進行拋石卸料,卸料最遠可達堤身中央,并可全潮位拋填,根據坡肩標將卸料控制在堤身頂寬以內。因自后沿拋填,后沿按照“縮段面原則”預留1.5 m寬度,以免石料隆起不利于后續相對較高精度的柵欄板墊層石理坡。待拋填一定數量后,堤上挖掘機平整臨時道路,并倒運部分石料到堤身南側,形成30 m流水步距后,第二臺反鏟隨后進行理坡成型,形成類似于陸上推進施工工藝,逐步推進立標、理坡,前后標距不小于前標距所控制拋填位置距離的1/4。堤心石補坡、300~500 kg塊石墊層等均采用本工藝施工,達到安裝條件后安裝外坡扭王字塊。
潮水漲至+3.5 m時,挖掘機等機械可開至直立堤+5.7 m平臺上存放,待下一低潮繼續返回堤頭施工。為減少機械行走時間,在920.5 m的長堤上,每200 m處使用大塊石加高、設立平臺并使用扭王字塊有效防護,標高為+5.5 m,可用于小汛潮且無較大風浪時停放。
堤身拋理與護面塊體安裝施工相協調,隨拋隨護,以減少施工期風浪沖刷造成損失,施工期間堤心暴露長度不超過50 m,臺風影響時暴露長度不超過30 m。
堤身拋填+0.0 m以上共計6.5萬m3,僅占總量的5%,前期95%的工程量均為水下隱蔽工程,因此除拋填石料的規格和質量控制外,石料拋填平面位置是否準確,堤身斷面輪廓線是否達到設計要求且不得超拋浪費石料,是質量控制的重中之重。
石料拋填過程中,使用測深系統定期對擬定區域進行掃海測量,將水深圖與上述的堤身拋填邊坡線進行比對,通過Excel繪制實測堤身斷面輪廓線,從而直觀形象的反映不同時期的累積拋填輪廓,以掌握和控制拋填施工效果。需要注意的是,掃海需在無風浪情況下進行,以盡量減小船體晃動造成的誤差。
首先用CAD繪制掃海平面測量圖,以設計前后沿坡腳各向外5 m為范圍,按照橫向3 m間距,縱向5 m間距劃分測量軌跡線。測量人員導入測深儀后指揮測量小艇沿軌跡線行駛。
根據水深測量圖,將堤身拋填各邊坡線原坐標粘貼到同一CAD文件中,即可找到對應邊坡線上的實測數據。將理論數據與實測數據統計到excel中,自動生成堤身輪廓線,便可直觀的檢查拋填情況,找出不足之處,見表4及圖6。
表4和圖6中的設計值(或理論值)與實測數據相差較大,這只是過程拋、測結果,對下步施工的指導有著重要的意義。

表4 斷面測點理論值與實測值數據表

圖6 K0+300 m拋填斷面輪廓圖
使用Excel統計實測數據繪制的完成斷面輪廓圖,可用其進行累計拋填工程量、剩余工程量、超拋工程量等計算。以斷面測點為分割點間距將斷面劃分為多個矩形框,矩形框的高度=所屬測點高程平均值-設計底高程,其面積和即為斷面面積。
利用已統計好的數據使用Excel編輯公式進行計算,可大大減少計算工作量,按照相鄰斷面取平均的方法計算累計拋填量,再將采購石料數量與之對比,可進行及時成本分析。
該工程于2010年6月開工,采用此施工工藝,用10個月時間拋填122.7萬m3石料,并按期完成了扭王字塊的安裝,對堤身形成有效防護。施工過程中堤身亦多次受到南風風浪破壞,但通過預縮斷面、嚴格控制流水步距,做到護面塊體及時安裝,石料坍塌滑移仍在堤身范圍內,后期通過補坡完成斷面輪廓。通過開底駁與開體駁拋填數據計算、充分利用甲板駁機動靈活特點、定期進行掃海測深與斷面圖繪制,有效地控制了石料拋填質量及成本。實踐證明該工藝在董家口地區進行海上作業是成功的,作為首個全部采用水上施工的防波堤,為港區內其他防波堤建設提供了可借鑒經驗。
[1]JTJ 203—2001,水運工程測量規范[S].
[2]JTS 257—2008,水運工程質量檢驗標準[S].
[3]JTS 298—98,防波堤設計與施工規范[S].