潘凌瀟,劉漢湖,何春東
(1.江蘇省資源環境信息工程重點實驗室,中國礦業大學,江蘇 徐州 221116;2.中國礦業大學環境與測繪學院,江蘇 徐州 221116)
煤炭是我國重要的基礎能源和原料,在國民經濟中具有重要的戰略地位,在我國一次能源結構中,煤炭占到70%以上。隨著煤炭的不斷開采,如何提高礦井水的資源化利用成為了一個研究熱點。目前,對煤礦高礦化度礦井水深度處理的工藝主要有離子交換法、蒸餾法、電滲析法和反滲透法等。離子交換法通常適用于含鹽量小于500mg/L的原水淡化,蒸餾法適合于熱源充足的場所,電滲析通常適用于含鹽量為1000~5000mg/L的原水淡化,反滲透適用范圍較電滲析寬[1]。在國外,礦井水處理一般不以利用為主要目的,而以排放為目的。對于高礦化度礦井水深度處理技術,國外主要以反滲透技術為主,以零污染排放為目的,努力提高系統自動化水平,降低系統能耗。我國煤礦高礦化度礦井水深度處理通常采用電滲析法和反滲透法。
顧橋礦高礦化度礦井水的水質具有“兩高”的特點,即溶解性總固體含量高和氯化物含量高。目前該礦已建有一級凈化處理,處理后的水質中懸浮固體濃 度 在1000mg/L 左右,TDS在1000mg/L 以上,不能達到飲用水要求,所以需要對部分凈化處理后的水再進行深度處理。雙膜技術反滲透除鹽淡化技術具有適用范圍廣、工藝簡單、脫鹽率高(>95%)、水回收率高、出水水質好等特點。根據顧橋礦礦井水水質和水量特點,設計的深度處理工藝流程為疊片過濾—超濾—反滲透。
顧橋礦水文地質條件比較復雜,礦井水主要來自于三個綜采作業面、掘進巷道以及地下滲水等。顧橋礦礦井水由地下水泵房抽排至地面礦井水處理站。根據對該礦外排水量變化資料的分析,顧橋礦礦井水近幾年抽排量最大5306.79m3/d(2009年2月)最小為1581.00m3/d(2008年3月),平均值為3269.09m3/d,日變化系數 Kt為 1.62。從總體情況上看,其排放量近幾年來一直在增加,尤其是2008年下半年之后的抽排量要明顯多于之前年份的抽排量,不過最近兩年維持在3500m3/d左右。
根據對2007~2010年的礦井水水質資料分析,得出其SS、CODcr值普遍偏高(SS四年平均值為903mg/L,CODcr為93.74mg/L),同時經過實地水樣的監測,得出2011年該礦礦井水懸浮固體濃度和TDS均已超過1000mg/L,pH在6~9之間。該礦井水屬于典型的高懸浮物高礦化度礦井水。該類礦井水需經過一級凈化處理后才能加以回用,若回用于生活飲用水,則更需要進行深度淡化除鹽處理。
目前,顧橋礦工業場地內已經建成礦井水凈化處理站一座,礦井水由井下抽排至地面礦井水處理站。經處理后送至選煤廠或送至井下、防火灌漿站等地使用。礦井水采用水力循環澄清處理工藝,處理規模為3500m3/d。工藝流程圖見圖1。

圖1 顧橋礦礦井水處理工藝流程圖(現狀)
顧橋礦礦井水經過水力循環澄清池—重力式無閥濾池工藝處理后,其懸浮物濃度和CODcr值明顯下降,SS平均值由原來的903mg/L降為46.82mg/L,CODcr由原來的93.74mg/L降為20.79mg/L,出水pH在6~9之間,各指標值見表1。這些指標均達到《煤炭工業污染物排放標準》(GB20426—2006)的相關規定。

表1 顧橋礦礦井水一級處理后水質表
與飲用水標準相比,處理后的礦井水的懸浮物含量和礦物質含量(主要是Cl-、S)仍然偏高,TDS依然在1000mg/L以上,處理后的水仍屬高礦化度礦井水。若要將這些水以飲用水形式加以回收利用,則必須再進行深度處理,才能符合飲用水標準。
為了綜合利用礦井水資源,現對3500m3礦井水中的1000m3進行深度處理,處理后達到飲用水標準;其余2500m3在經過一級凈化處理后進行回用,包括井下生產、防火灌漿和綠化灑水等。根據國內外礦井水深度處理技術發展趨勢及相關文獻[2-4],顧橋礦礦井水深度處理工藝采用“超濾+反滲透”(雙膜工藝),工藝流程見圖2。
深度處理流程為:一級凈化出水經增壓泵增壓后輸入疊片過濾器,除去水中的懸浮物雜質后,進入超濾進行有機物、色度、大分子物質等的去除,其產水進入超濾池,在保證出水污染指數SDI值<1時再經保安過濾器及高壓泵進入反滲透機組,同時在保安濾器之前加入阻垢劑,防止鈣鎂在反滲透膜表面沉淀結垢。制得純水進入純水池,再用外輸純水泵送出,供各用戶使用。

圖2 顧橋礦礦井水深度處理設計流程圖
疊片過濾處理位于整個深度處理的最前端,根據進水水質SS為46.82mg/L,流量為41.7t/h,可以選擇2英寸SPIN KLIN作為過濾單元,4個過濾單元組成整個過濾系統。總管材料選用316不銹鋼或 U-PVC。
工業上常用的超濾膜器件主要有五種類型:板框式、圓管式、螺旋卷式、中空纖維式、毛細管式[5]。各種基本類型膜均有不同的適用性,在工業上應用最為廣泛的是中空纖維式。中空纖維超濾膜膜易清洗、水通量高、易于徹底檢查。根據進入超濾設備前的水質、水量特點以及出水要求,選用海德能HUF10-200型號的超濾膜。
設計時選用透量 V=60L/m2·h,設計溫度25℃,產水量900m3/d(回收率為90%)。膜的平均水通量取60L/m2·H,膜的有效面積為31.8m2,得出所需超濾膜數量為20根,并選擇內裝4根元件的膜殼,八英寸壓力容器5個。
一般而言,因超濾所需壓力較低,離心泵即可滿足要求。超濾原水泵的流量為41.7m3/h,超濾原水泵的揚程選擇約為30m;膜反洗選定每30min反洗一次,反洗時間40s,反洗水為超濾產水,每次反洗前后各一次正洗,每次正洗t=15s,正洗水可用原水;清洗裝置的清洗箱設計為0.96m3。清洗泵選用316不銹鋼離心泵或玻璃鋼泵[5]。考慮保安過濾器的壓降、管道的阻力損失等,此處設計壓力為0.3MPa。
反滲透膜常用的是卷式和中空纖維式。對于卷式構型,常用膜有醋酸纖維素膜(CA膜)和復合膜(TFC),利用這些膜制成膜元件,把膜元件放在壓力容器中構成膜組件。中空纖維式反滲透器對給水要求較高,加上一次性投資費用比卷式設備的要高,因此卷式反滲透裝置應用更多[6]。TFC膜與CA膜比較,不易水解,可在pH值2~11之間運行,抗生物侵蝕能力強,且能抗膜的壓密。該膜的最大優點,一是可在較低壓力下運行,節約能源;二是不易水解,透鹽量能維持穩定。故本設計選擇TFC膜作為滲透膜元件。
反滲透布置系統有單程式、循環式和多段式,本設計選用多段式系統,可充分提高水的回收率,用于產水量大的場合,膜組件逐漸減少是為了保持一定流速以減輕膜表面濃差極化現象。根據水質水量和回收率(75%),本設計采用DOW陶氏公司生產的反滲透膜,型號為BW30~400。反滲透膜元件的有效面積400ft2、反滲透的產水為675t/d,平均水通量10gfd(8~14gfd)。每只壓力容器中裝膜6支,需要壓力容器7個,膜數量共42支。
為了使反滲透裝置達到給定的回收率,同時保持水在每個裝置內的每個組件中處于大致相同的流動狀態,必須將裝置內的組件分為多段錐形排列,段內并聯,段間串聯。將42根膜元件合成7支反滲透膜組件,即6根一組,要使達到75%的回收率,將組件設計為一級二段,組合布置圖見圖3。

圖3 反滲透膜的組合排列
利用ROSA7.2反滲透計算軟件模擬反滲透段各膜元件,結果設備回收率為74.99%,與預設的相符,最終出水TDS為24.94mg/L,溶解性總固體≤1000mg/L,符合國家標準《生活飲用水衛生標準》。
此外從軟件計算結果報告中得出給水壓力9.26bar。針對水質特點,選擇多級離心泵。選擇由中國大連水泵廠蘇爾壽公司提供的ZA系列水泵;選擇由Codeline公司生產的型號為E8S/SP-6W的壓力容器,共7個,內裝6個膜元件。在反滲透裝置上,按壓力分高壓管路和低壓管路。高壓管路通常采用不銹鋼材料,通常采用SS304。低壓管路如高壓泵,產水管路選擇ABS材料,大管徑采用鋼襯膠管和不銹鋼管。
清洗裝置由清洗箱、清洗泵、保安過濾器、管道、閥門、控制儀表組成。清洗箱體積為1.812m3,用耐腐蝕材料制作,如聚丙烯、玻璃鋼。清洗泵通常是316不銹鋼離心泵或玻璃鋼泵。考慮保安過濾器的壓降、管道的阻力損失等,此處設計壓力為0.5MPa。
工程總投資主要包括土建工程投資、設備工程投資和安裝工程投資,經過預算,顧橋礦礦井水深度處理總投資為115萬元。
運行費用主要包括電費、膜更換費用、化學試劑費用、勞動力費用和維修費用等等。按照花費2.4元/m3產水,一年的運行費用為591300元。如果按自來水水費1.8元/t,水資源費1.2元/t,折舊費每年55000元進行計算,每年可盈利105143元。
該項目的實施可以為煤礦生產、生活提供優質水源,減少煤礦取水量,節約水資源。礦井水深度處理利用后,提高了利用率,從根本上解決了礦井水對環境的污染問題,有效地緩解地下水位下降的幅度,對防止水源枯竭,維持地下水的良性循環,改善礦區生態環境,搞好礦區的環境保護工作有積極作用。
顧橋礦礦井水具有高懸浮物、高礦化度的特點,針對其水量和水質,設計出深度處理工藝流程為疊片過濾+超濾+反滲透,本工藝運行穩定、可靠,抗沖擊負荷能力強,水回收率達到65%以上,反滲透脫鹽率達到95%以上。利用ROSA7.2反滲透計算軟件模擬,最終出水水質濁度<1NTU,TDS為24.94mg/L,可以達到國家《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)中的規定。
今后須深入完善現有的礦井水處理設施,保證礦井水處理設備正常穩定運行;進一步完善礦井水收集、利用管網系統,提高系統運行效率及可靠性,保障出水水質達標;完善礦井水回用分配,對每一項用途進行估計和權衡,直正實現礦井水資源化。
[1]馮逸仙.反滲透水處理系統工程[M].北京:中國電力出版社,2005.
[2]楊靜,李福勤,何緒文,等.鶴壁礦區礦井水水質特征及其資源化技術[J].煤炭工程,2007,36(9):59-61.
[3]何緒文,胡滇建,胡振玉,等.煤礦高礦化度礦井水處理技術研究[J].煤炭科學技術,2002,30(8):38-41.
[4]何緒文,宋志偉,王殿芳,等.反滲透技術在煤礦苦咸水處理中的應用研究[J].中國礦業大學學報,2002,31(6):618-621.
[5]華耀祖.超濾技術與應用[M].北京:化學工業出版社,2004.
[6]馮逸仙,楊世純.反滲透水處理工程[M].北京:中國電力出版社,2000.