王云玲
(晉煤集團澤州天安煤業有限公司機電管理部,048000)
根據有關資料顯示,我國風機、水泵、空氣壓縮機總量為4200臺,裝機容量達到1.1億KW,但系統實際運行效率僅為30%-40%,其損耗電能占總發電量的38%以上。這是由于許多風機、水泵的拖動電機處于恒速運轉狀態,而生產中的風、水量要求處于變工況運行。交流電機變頻調速技術應用于水泵流體負載時,可使流體的流量、壓力根據實際需要自動恒壓流量調節,以達到高效節能的目的。
所謂變頻器拖動是將三相工頻(50Hz)交流電源(或任意電源)變換成三相電壓可調、頻率可調的交流電源,有時又將變頻調速器稱為變壓變頻裝置。變頻器拖動在調頻范圍、靜態精度、動態品質、系統效率、完善的保護功能、容易實現自動控制和過程控制等諸方面是以往的調壓調速、變極調速、串級調速、滑差調速和液力耦合器調速等無法比擬的。變頻拖動除了有卓越的調速性能之外,還有顯著的節約電能和保護環境等重大作用,是企業技術改造和產品更新換代的產品。乳化液泵使用變頻器拖動改造后,當壓力高時,變頻器輸出頻率下降,電機轉速下降,流量減小;壓力下降時,變頻器輸出頻率增加,電機轉速提高,流量增加。有些類似于恒壓供水的控制系統,
目前在煤礦井下常用的乳化液泵主要是RB系列和WRB系列。我礦主要使用WRB 系列的乳化液泵,該型泵額定壓力31.5MPa,額定流量200L/min,電機功率125KW,工作介質為乳化液(含3%--5%乳化液的中性水溶液)。
乳化液泵是靠柱塞的往復運動完成吸液和排液的,柱塞泵是容積式泵的一種,容積式泵的一個最大的缺點就是不能自動卸載。簡單講就是說:乳化液泵在運行過成中,如果電機的轉速不邊,它每秒鐘輸出的高壓液體是恒定的,而工作面的用液卻是一個變量,這個變量是隨機的,它隨著循環進度的速度、工作面頂底板的的變化,煤層傾角、操作人員的熟練程度等在變化。一般在選型時應該使乳化液泵的額定流量大于工作面的實際用液泵。這樣一來供液系統多余出來的流量必須進行卸載,否則將造成系統的破壞,所以在乳化液泵出液管路上安裝先導式卸載閥,將多余的高壓液卸載后重新返回液箱。根據現場實際情況觀察,存在缺點有:
1、先導式卸載閥是受控于供液管的壓力,壓力達到設定值時自動開啟卸載,壓力低于設定值時,自動關閉卸載回液,恢復供液。卸載和恢復供液時,壓力沖擊較大,而且動作也比較頻繁,導致卸載閥故障增多,一般常出現的故障有兩種情況:一是不卸載,其后果是崩管,由于不卸載系統壓力持續上升。當超過一定值時,一些液壓管件被破壞導致事故;二是不供液,也就是卸載后不恢復處于常卸載狀態,影響生產的進行。
2、由于電控系統簡單,運行方式單一,不能適應不同的工作時段對供液的要求,比如在檢修班工作時段,用液量很小,卸載閥長時間處于卸載狀態,液體不斷從液箱吸入乳化液泵,加壓后再經過卸載閥返回液箱。如此往復循環,使液體溫度不斷升高,消耗大量電能;另外,在不同的生產狀態下,對供液的要求也是不一樣的。比如,在正規循環情況下用液量大,在通過構造帶時由于循環進度慢,而用液量減小等等。
3、由于卸載閥受控于系統壓力,壓力沖擊明顯,壓力沖擊在水力學上稱為水垂現象,在壓力沖擊瞬間工作元件承受的機械力為正常工作時的1—4倍。壓力沖擊帶來的危害有系統振動、元件破壞、螺栓松動、增加泄漏等。
乳化液出口處閥門的開啟角度與管網壓力、流量的關系見圖1。當電機以額定轉速N0運行,閥門角度按g0(全開)、g、g1變化時,管道壓力與流量沿著A,B,C 點變化,要想減小管道流量到Q1,可見效閥門開度到g1,但乳化液泵揚程由原來的HA 上升到HC,使電機功耗增加;而如果讓閥門全開,采用變頻調速,使電機轉速至n1,且乳化液泵流量等于Q1,則乳化掖泵揚程由原來的HA 降到了HA′,電機的功耗大大降低。用閥門節流使乳化液流量為Q1,電動機功率為KHCQ1;用變頻調速流量為Q1,電動機功率為KHA′Q1,節省電能:KHCQ1-KHA′Q1=KQ1(HC-HA′)。由圖1可看出,在乳化液泵流量小,轉速低時,變頻調速節能的效果便十分明顯。

圖1 閥門開啟角度與管網壓力、流量的關系
1、元件選用
選用設配電動機功率125KW的變頻調速器,輸出頻率1—400HZ;選用測量變送器,用于控制出水管出口壓力,并將壓力信號變換為4-20mA的標準電信號,再輸入調節器;選用輸入信號4-20mA。輸出為PID 控制信號4-20mA。
2、系統的控制過程
由壓力測量變送器的出水管出口壓力,并轉換成與之相對應的4-20mA的標準電信號,送到調節器與工藝所需要的控制指標進行比較,得出偏差;調節器按預先規定的調節規律對偏差值進行運算得出調節信號,該信號直接送到變頻調速器,使變頻器將輸入為380/50HZ的交流電變成為(0-380V)/(0-400HZ)的電壓與頻率連續可調的交流電,直接供給乳化液泵電機。
1、節能效果顯著。在流體力學中,根據比例定律,功率之比是速度之比的3次方。Ν1/Ν2=(n1/n2)3。也就是說,速度下降后其消耗的功率是按照速度變化的3次方關系下降,其節能效果是不言而喻的。根據有關記載,使用變頻拖動節電在20%左右,一個乳化液泵站兩臺泵電機容量為250KW。生產班開兩臺泵、檢修班開一臺泵,乳化液泵的負荷率一般在0.7左右,則每天可節電725KWh。每度電0.5元,則節約金額362.5元,一個工作面每年可節約電費13.23萬元。按四個工作面計算每年可節約52.92萬元。
2、提高了工作可靠性。系統采用自動控制,參數變動范圍小,能及時控制偏差。變頻器的加速和減速可根據工藝要求自動調節,控制精度高,能保證生產工藝的穩定性,改善了設備的運行特性。同時,變頻器具有十分靈敏的故障檢測、診斷、數字顯示功能,提高了乳化液泵電機的可靠性。
3、社會效益:
采用變頻調速技術后,乳化液泵電機定子電流下降了20%。由于電機的轉速普遍下降,運行狀態明顯改善,延長了設備的使用壽命,降低了設備的維修費用;由于變頻器啟動和調速平穩,減少了對電網的沖擊;由于乳化液泵出口閥全開,消除了因閥門節流而產聲的噪音,改善了工人的工作環境,消除了閥門調節故障給生產帶來的影響。