姬 敏,劉 民,石恒偉
(安徽省淮北市皖北煤電集團 百善煤礦,安徽 淮北235154)
百善煤礦主采煤層為6煤,平均傾角8°,厚度0.6~3.2m。礦井地質儲量為54.14Mt,可采儲量為33.21Mt,礦井于1977年7月投產,投產后經過兩期技術改造,生產能力為1.5Mt/a。礦井開拓方式為立井單水平上、下山開拓,水平標高為-195m,礦井為低瓦斯礦井,通風方式為兩翼對角式,礦井從主井、副井進風,東西風井回風,采用兩翼對角抽出式通風,東、西風井風機聯合運轉。
礦井最后一個綜采面將在2010年9月底回采完畢,屆時礦井采煤面全部為炮采工作面,生產區域逐步向邊角煤柱轉移,開采條件趨于復雜,隨著生產的不斷進行,礦井的通風系統逐漸趨于復雜,主要存在以下問題:
1)井下生產地點分布散亂,通風系統用風地點較多,系統較復雜,通風調控與管理困難。
2)通風系統阻力大,通風路線上的巷道變形較大,部分巷道破壞頻繁,且通風路線長,超過了14000m,礦井負壓上升供風量下降,個別用風點風量配不上去。
3)井下通風系統角聯巷道較多,礦井的抗災能力降低。通風系統優化前井下存在三處大角聯,即8-12集運巷、62回風巷和67回風巷。礦井通風網絡中的角聯分支由于兩端風壓差小,受相關分支風阻變化,風流方向、風量容易發生變化。
4)井下內部漏風量大。井下通風設施多,井下風門共有160道,風窗有8道,密閉墻有66道,造成通風系統結構復雜,系統不穩定,井下內部漏風量較大。67回風與底大巷間距較近,僅為5m,受頂板壓力影響,巖體出現大量裂隙,造成漏風嚴重。634聯巷、6545切眼2、6545跳壓切眼設風門處頂幫破碎,漏頂嚴重,漏風較大。
5)礦井外部漏風率較大。東、西風井閘板和蓋板橡膠襯墊已老化,且風道已出現多道裂縫。東風井外部漏風率為5.54%,西風井外部漏風率為6.02%。
方案一:在12采區新建一回風井,施工240m巷道與北部西翼總回風巷貫通,減少礦井總通風阻力,增加礦井總風量。風井170m,每米造價8萬元,巷道240m,每米造價0.6萬元,風機設備費260萬元,土建費用150萬元。方案一需投入1810萬元。
方案二:維持原通風系統不變,優化生產布局,優化通風網絡,同時擴修礦井總回風巷、一翼回風巷斷面,減少礦井通風阻力,增加系統風量。刷寬巷道總長為300m,每米造價為0.3萬元,則方案二總投入為900萬元。
方案三:在基本不改變現有通風設施的前提下,更換動力電機和皮帶輪,合理確定通風機葉片角度,增加在用風機轉速。將風機葉輪轉速由原來的746r/min提高到900r/min。
方案三易施行,但是由于礦井通風阻力較大,提高轉速后,可能引起風機性能的不穩定。采用方案三,經過實施,發現把風機轉速調高后,風機產生“喘振”。通風系統安全性降低,方案三不可取。
方案二比方案一多投入910萬元,減少開挖一口立井,減少巷道工程量240m,且不需新建工廣外通風設置,工程實施的難易程度也較低,有投入少見效快的特點,采用方案一還需新增4名職工看護風井。綜合比較選方案二比較經濟、可靠。
3.2.1 優化生產布局
(1)為優化通風系統,及時進行調整采掘生產計劃,減少采區生產系統。
(2)調整生產布局按通風路線距離遠近順序報廢生產采區。短時間內減少礦井總的通風距離。
3.2.2 優化通風網絡
(1)封閉閑置巷道和采區
在2010年3月份把68采區的進風巷與回風巷之間不需要使用的聯巷(共計4條),進行設置擋風墻,減少了采區漏風108m3/min。西65采區為多年來閑置采區,今后幾年來仍未計劃進采掘隊伍,對西65采區進行封閉,減少用風量260m3/min。
(2)局部調整通風系統減少無效風量
在654集運內增設一組調節風門,增加局部系統阻力,減少65溜煤道和6537系統漏風110m3/min。
復635工作面為2007年形成系統,多年閑置未采,一直按備用面進行配風,根據礦生產計劃短期時間內仍不回采,把復635機巷風巷改為配風巷道,使65采區回風經過復635機巷風巷,減少礦井無效用風量160m3/min。
(3)減少礦井角聯巷道
62回風巷為該礦一條角聯巷道,全長1450m,該巷道內兩側采區密閉墻有8道,每次風井主風機倒換時,該巷道內的風流都發生變化,有時造成該巷道局部地點缺氧。以前為解決此問題,在64軌道巷下口設一道調節風窗,但是增加了礦井東翼的阻力,現在在62回風巷兩端增設了兩道永久擋風墻,并把62放水巷和62提料巷的風門拆除增設永久擋風墻,拆除了64軌道巷下口的調節風窗,既減少了礦井東翼系統通風阻力,又解決了該巷道缺氧問題。
3.2.3 降低通風阻力
(1)對西大巷2000m巷道進行刷寬,并把局部水泥棚支護改為半圓拱錨噴支護,刷寬后斷面由以前的5.0m2增至6.5m2。
(2)8-12回風巷“卡脖子”段進行刷寬,刷寬后斷面由4.5m2增至5.5m2。
(3)對66回風巷內的積水進行了開挖水溝,把水排出巷道。
(4)對東三回風巷、64回風道、北部西翼總回風巷進行清障,把廢舊工字鋼、管子、軌道及時升井,把斷面小的地方刷寬臥底,減少了通風阻力。
3.2.4 采取堵漏措施
(1)67回風與底大巷間距較近僅為5m,受頂板壓力影響,巖體出現大量裂隙,造成漏風嚴重。對底大巷進行噴漿、注漿堵漏。
(2)對各采區所有密閉墻、擋風墻進行了全面排查,對受壓變形的密閉墻、擋風墻、采區巷道保護煤柱用砂漿抹面或噴漿堵漏。
(3)對東、西風井閘板和蓋板進行堵漏,老化的橡膠襯墊及時更換;對東、西風井風道裂隙用防漏材料進行封堵。
1)系統調整優化后,不但礦井風量緊張狀況可得以徹底解決,而且為保證礦井轉型期開采提供了通風保障,礦井通風系統優化后,礦井通風系統合理可靠。
2)通風系統優化后,實現了分區通風,增強了系統抗災能力,避免了通防事故的發生,取得比較理想的預期效果。
3)通風系統進行優化后,礦井實際總進風量為4810 m3/min,總回風量為5105m3/min,總進風量增加了264 m3/min,礦井總回風量增加了266m3/min。西風井系統通風阻力由2205Pa降為1850Pa,東風井系統通風阻力由2078Pa降為1780Pa。
4)礦井通風系統優化后,改變了通風網絡中阻力,使通風機工況點保持在合理高效區運行,并降低能耗。風機實際消耗功率:東風井改造前130.6kW,改造后117.1 kW;西風井改造前182.6kW,改造后168.4kW。方案二服務期為三年,可節約電費51.68萬元。
百善煤礦經過一系列通風系統優化后,減少了回風系統角聯巷道,降低了礦井通風阻力,關閉了閑置采區巷道,提高了通風能效和礦井通風能力,增強了通風系統的安全可靠性和抗災能力,改善了井下作業場所的環境,滿足了礦井通風安全需要,為今后礦井轉型期回采邊角煤柱提供了通風條件。