楚雪平
河南職業技術學院450046
FANUC 0iD伺服放大器的作用是接受從主控制單元發出的速度和位移指令信號,做出一定的轉換和放大后,驅動主軸伺服電機或進給伺服電機,進而通過機械傳動機構,驅動機床的執行部件,實現相應的速度與位置控制。伺服放大器在正常上電后,才能為主軸伺服電機和進給伺服電機提供驅動電源。伺服上電是機床執行部件正常運動的前提,所以準確及時地排除伺服上電故障意義重大。本文主要分析FANUC 0iDα系列伺服模塊伺服上電故障的維修,提出的方法也適用于β系列伺服模塊。因為二者的區別僅在于F ANUC 0iDα系列伺服模塊設有獨立的電源模塊實現整流,而β系列伺服模塊不設獨立的電源模塊,而是由放大器內部相當于電源模塊的功能芯片實現整流作用。
FANUC 0iD伺服放大器的電源模塊或電源部分有兩個控制接口:CX3和CX4。其中,CX4是伺服放大器的外部急停接口,該接口用于控制伺服上電,即若該接口斷開,則伺服放大器處于急停狀態,伺服電源會立即被切斷。CX3接口是MCC(主接觸器)接口,用于控制伺服電源主電路中接觸器的接通和斷開,即若該接口斷開,伺服電源主電路的連接也要被斷開。這兩個接口的控制關系是:CX4接口接通后,CX3接口才能接通,CX4接口斷開,CX3接口立即斷開。伺服上電過程如下:數控系統上電后,伺服模塊和電源模塊的控制電源接通,CNC檢測內部急停信號X8.4是否有輸入,若X8.4信號有輸入,PMC向CNC輸入外部急停信號G8.4=1,CNC檢測到外部不存在急停,且無報警,則電源模塊的外部急停接口CX4接通,即伺服電源模塊的急停解除;與此同時,CNC啟動伺服控制程序,向伺服放大器發出請求伺服準備指令信號MCON,請求接通MCC并激活伺服電機;伺服模塊接收到MCON指令信號后,經檢測無急停和內部報警后,向電源模塊發出請求電源模塊準備指令信號MCOFF;電源模塊準備后,即進行急停和內部報警檢測后,向MCC(主接觸器)發出吸合MCC觸點的指令信號MCCOFF,該信號發送到控制外部MCC吸合的中間繼電器,該繼電器線圈吸合,電源模塊主接觸器CX3接口(外部MCC接口)接通,伺服模塊外部輸入電源的主回路接通,伺服上電;電源模塊主回路整流達到直流300 V后,向伺服模塊發出電源模塊準備就緒信號CRDY,通知伺服模塊電源電壓已經是直流300 V的事實;接收到CRDY信號后,伺服模塊進行繼電器制動解除的控制,如,在FANUC 0iMate-MD三軸加工中心上,CRDY信號到來后進行Z軸制動解除的控制,之后,向CNC發出伺服放大器準備就緒信號DRDY,通知CNC伺服放大器已經能正常工作的事實;CNC接收到DRDY信號后,伺服控制程序向CNC發出放大器準備結束信號SRDY,然后,CNC向PMC發出伺服準備就緒信號SA,通知PMC伺服已經準備好,機床可以進行各種操作。這就是伺服放大器的整個上電過程。
由上述伺服上電過程分析可知:CNC、伺服模塊、電源模塊控制電源接通,它們都通過自檢無急停和報警,MCC接口接通后,伺服才能正常上電,每個環節都可能是故障的發生部位。所以,詳細分析故障現象,弄清故障的真正原因非常重要。為了弄清故障原因,首先要弄清故障現象。因此,當確認是伺服不能正常上電的故障后,應首先觀察機床是否處于急停狀態、伺服放大器的LED狀態顯示和系統的報警提示。若處于急停,則應先解除急停;若有其它的報警,則應先對報警進行處理,然后重新給系統上電,觀察故障現象有無變化,伺服是否上電。在解除急停和處理出現的報警后,若伺服仍不上電,則要根據伺服上電過程分析故障發生的部位。在伺服上電過程中,相關的繼電器和接觸器應該會發生動作,發出聲音,可以通過觀察和辨別聲音輔助進行故障分析。
故障分析:此故障的含義是伺服放大器沒有準備好。系統上電后,CNC自檢后向伺服發出接通伺服電源的指令,伺服自檢正常后向電源模塊發出電源準備指令,電源模塊自檢正常后則向MCC控制繼電器發出吸合指令,再經過其內部控制電路控制外部的MCC吸合,然后電源模塊向伺服反饋電源準備好信號,伺服再向CNC反饋伺服準備好信號,若CNC發出MCON指令后,在一定時間內沒有接收伺服準備好的反饋信號DRDY,就會出現此報警,同時斷開各軸的M CON指令信號。伺服在收到CRDY信號后,進行制動解除后才向CNC發出DRDY信號。因此,本例中故障的可能原因有兩個:一是伺服存在故障,二是電源模塊出現故障。
觀察到機床急停按鈕已經釋放,且無急停報警,伺服放大器LED顯示“-”,電源模塊LED顯示“-”,MCC不吸合。機床無急停,說明CX4接口已經接通;伺服放大器LED顯示“-”,說明伺服放大器的控制電源已經接通,處于準備狀態,且伺服沒有報警;電源模塊LED顯示“-”,說明電源模塊的控制電源已經接通,未準備就緒,尚未向主回路供應電源,且沒有報警。從以上的現象判斷,本例中故障的原因是電源模塊出現故障,具體為CX3接口出現故障。
故障維修:檢查MCC接口,發現該接口兩端輸入電壓正常,但檢測中發現CX3接口的兩個接點間電壓不正常。將MCC接口連接線拔下,發現有一端接頭脫落。將接頭壓好,重新插緊,系統重啟后,伺服放大器LED顯示“0”,說明伺服正常上電,故障排除。
故障分析:本例中,觀察到機床急停按鈕已經釋放,但系統狀態信息欄紅色“-”閃爍,說明機床正處于急停狀態;伺服放大器LED顯示“-”,說明伺服控制電源已接通,但正處于準備狀態,無報警。由伺服上電過程分析可知,機床急停將導致CX4接口斷開,CX3接口也斷開,所以,本例首先要排除急停故障。不同的機床廠家,急??刂朴兴鶇^別,所以要根據設備急停控制的電氣原理,并結合PMC控制進行故障排除。
故障維修:查看相關PMC信號,發現狀態都正常,根據電氣原理圖,發現伺服上電控制的中間繼電器不吸合。從原理上說,控制信號正常時,被控電器應該動作。出現控制信號正常但被控電器不動作現象,最可能原因是內部控制信號與外部電器不對應。因此,檢查FANUCI/OLink模塊設置,發現設置錯誤。正確設置后,重啟系統,故障消失,伺服放大器LED顯示“0”,說明伺服正常上電。
伺服放大器的上電故障也可以通過診斷參數#358來進行分析。當開啟伺服放大器的勵磁時,檢查該參數二進制數值的第5-14位數據,正常啟動時,位5-14數據全部為1。從低位開始按順序確認,最初為0的位如果不能完成以上變化,該位就是發生S V401報警的原因。但是若該參數顯示為十進制,需將顯示的十進制數轉換成16位二進制數,判斷哪位數據為0。數據較大,實際應用較麻煩,相比較而言,本文中的方法相對易理解和掌握。
綜上,伺服上電是個非常復雜的過程,C N C、伺服模塊、電源模塊和機床都不急停、無報警的情況下,其控制接口C X4和C X3才能接通,伺服才能正常上電。從表面上看,這兩個接口故障是伺服不上電的最可能原因。但是,多種原因都能引起這兩個接口出現故障,多種原因又會相互重合,給維修帶來困難。因此,當出現伺服不能上電的故障時,首先應仔細觀察故障現象,弄清故障現象,然后根據伺服上電的控制原理,利用觀察、聽覺等多種方法分析故障原因。排除故障時,要先排除急停和處理報警,因為其它的伺服報警、電源模塊報警、C N C報警等也會引起伺服不上電故障。每排除一個故障,要重啟系統,觀察伺服是否上電,故障現象是否有變化,直至伺服上電??傊?,造成伺服不上電故障的原因眾多,需要認真分析來排除困難,所以,透過故障現象,把握真正的原因,是排除故障時尤其需要注重的一點。
[1]曹智軍,肖龍.數控PMC編程與調試[M].北京:清華大學出版社,2010.
[2]周蘭.FANUC0i-D/0i Mate-D數控系統連接調試與PMC編程[M].北京:機械工業出版社,2012.
[3]劉永久.數控機床故障診斷與維修技術(FANUC系統)[M].北京:機械工業出版社,2012.