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川威集團煉鐵廠高爐高釩鈦礦比例冶煉煙煤混噴生產實踐

2013-08-15 00:45:06譚嘉川陳仁宏
四川冶金 2013年4期
關鍵詞:生產

譚嘉川,陳 軍,陳仁宏

(川威集團成渝釩鈦科技有限公司煉鐵廠,四川內江 642469)

1 高爐噴煤的意義

隨著高爐冶煉技術的不斷提升,高爐各項技術經濟指標節(jié)節(jié)攀升。高爐富氧噴煤作為高爐技術經濟指標提升的一項強力助推劑,已成為各企業(yè)高爐技術經濟指標提升的主要手段。

隨著鋼鐵產能的不斷擴大,焦炭需求量大幅上升,煉焦煤資源日趨緊張,價格不斷攀升,煉鐵燃料成本,已成為影響煉鐵成本的主要因素。而高爐采用富氧噴煤技術后,可以用低價的無煙煤或煙煤代替部分焦炭,從而減少焦炭消耗量,實現(xiàn)煉鐵成本的下降。基于以上原因,高爐實行富氧噴煤技術已成為提升高爐技術經濟指標、平衡煤焦資源、降低煉鐵成本的重要手段而被各鋼鐵企業(yè)廣泛采用。

2 煙煤混噴的意義

目前噴煤比較好的高爐,噴煤比維持在160~200 kg/t·Fe的水平,最高煤比已達到260 kg/t·Fe以上,取得了較好的經濟效益和社會效益。高爐實現(xiàn)富氧噴煤后,高爐噴煤比和煤焦置換比,也成為了高爐噴煤新的攻關目標。隨著高爐噴煤比的提升,高爐生產對入爐礦石和焦炭的質量要求也越來越高,給精料提出了更高的要求。同時隨著噴煤比的上升,未燃煤粉量上升,煤焦置換比不斷下降,高爐爐況穩(wěn)定性下降,噴煤的經濟性也因噴煤比的上升而下滑。由于煙煤與無煙煤存在200元/噸左右的價格差,實行煙煤混噴,則可以利用煙煤易磨制的性能,提高制粉臺時產量,降低制粉生產成本和噴粉成本。同時也因煙煤的揮發(fā)分含量高,燃燒性能好而有利于煤粉在風口回旋區(qū)內的燃燒。從而降低噴煤比上升后的未燃煤粉量,降低對高爐爐況的影響,提高煤焦置換比,達到提升噴煤經濟效益、降低噴煤比、提升高爐爐況影響程度的綜合目的。

3 高爐高釩鈦礦冶煉時對噴煤的影響和要求

釩鈦磁鐵礦屬于呆礦,在高爐冶煉時,由于爐渣中TiO2的大量存在,爐渣的冶煉性能比普通礦爐渣差,并且釩鈦爐渣冶煉高爐的操作難度隨渣中TiO2含量的上升而越來越大。目前用普通高爐冶煉釩鈦磁鐵礦較成功的主要是攀鋼,其爐渣中的TiO2含量在20%~23%之間。我廠目前爐渣中TiO2的含量在18% ~21%,入爐釩鈦礦比例在55% ~57%,也屬于用普通高爐冶煉釩鈦磁鐵礦比較成功的廠家。

由于釩鈦燒結礦質量差(轉鼓強度低、易破碎、粒度小),釩鈦礦冶煉高爐的噸鐵渣量大和爐渣冶煉性能穩(wěn)定區(qū)間小的特點,噴吹進高爐的未燃煤粉的數(shù)量對高釩鈦礦冶煉的高爐的爐況影響巨大,所以釩鈦礦冶煉高爐噴煤比都維持在較低(110~130 kg/t·Fe)的水平。提高煤粉燃燒率,降低未燃煤粉量是提高釩鈦礦冶煉高爐煤比的關鍵。

4 煙煤混噴對高爐高釩鈦礦比例冶煉的意義

釩鈦礦冶煉高爐的特點是噸鐵渣量大,爐渣冶煉性能差,對爐溫和爐渣成分的波動敏感。當爐溫上升易出現(xiàn)熱結現(xiàn)象,當噴煤比上升,未燃煤粉量上升時,爐渣的流動性也會出現(xiàn)急劇下降,從而造成爐況異常。而增加噴吹煤炭中煙煤的比例,可以充分利用煙煤的揮發(fā)分含量高,燃燒性能好的特點,提高煤粉在風口回旋區(qū)內的燃燒率,達到煤比不變的情況下,提高煤焦置換比的效果,促進燃料比的下降;在煤比提高的情況下,降低進入爐內的未燃煤粉量,達到噴煤比上升,而不對高鈦型爐渣性能造成大的影響,避免影響爐況穩(wěn)定的目的。

5 川威煉鐵廠噴煤設備及技術經濟指標現(xiàn)狀

川威煉鐵廠噴煤系統(tǒng)采用集中制粉、集中噴吹的直接噴吹工藝,制粉主體設備為HRM2200中速立磨,設計臺時產量55 t。又罐并列式噴吹系統(tǒng),氮氣充壓、壓縮空氣噴吹,能滿足煉鐵廠高爐150~160 kg/t·Fe的噴煤要求。

2011年,因高爐入爐釩鈦礦比例在55%左右,爐渣中TiO2含量在17%左右,所以全年煤比平均為111.80 kg/t·Fe,與攀鋼比較也屬于較低的水平;2011年全年煙煤使用量為48585.29 t,煙煤平均比例為16.86%,煙煤配比最高時為27%,混合煤粉的揮發(fā)分水平在14%~16%,與目前國內多數(shù)鋼鐵廠的揮發(fā)分水平相當。

6 為了提高煙煤混噴比例,川威煉鐵廠采取的技術措施

6.1 目前川威煉鐵廠噴煤及煙煤混噴存在的問題

川威集團煉鐵廠噴煤系統(tǒng)投產于2004年4月,工藝流程設置較落伍,整個生產工藝流程中存在較多不合理的地方,主要有以下幾個方面的不足:

(1)堆煤場地狹小,只能庫存使用一周左右時間的煤炭,造成煤炭使用過程中混煤操作困難。

(2)制粉系統(tǒng)未采用尾氣循環(huán)使用工藝,系統(tǒng)氧含量較高,中速磨入口氧含量在2%~4%,布袋出口的氧含量在9% ~12%的較高水平;受熱風爐操作質量影響程度大,漲溫度現(xiàn)象也較頻繁。

(3)制粉系統(tǒng)漏風現(xiàn)象嚴重,中速磨入口氧含量與布袋出口氧含量的差值在7%~8.5%。

(4)收粉系統(tǒng)設置不合理,為四個收粉斗單列式布置,造成各收粉斗的收粉量與對應系列的噴吹量不匹配,噴吹操作中返煤工作量大。

(5)中速磨粗粉分離器為動態(tài)分離器,當因系統(tǒng)停電等原因而出現(xiàn)分離器意外停機時,易造成煤粉跑粗粉現(xiàn)象。一旦出現(xiàn)跑粗現(xiàn)象,噴吹操作難度大,處理粗粉時間長,易出現(xiàn)堵塞噴煤總管的問題,對高爐影響大。

(6)噴吹用煤炭的揮發(fā)分高,其中煙煤為新疆方向的煤炭,揮發(fā)分含量在36% ~39%,屬高揮發(fā)分煙煤。無煙煤主要來自云南和貴州,揮發(fā)分最高也達18%。并且煤炭供應點多,供貨不均衡,最多時一個月25000 t的煤炭來自于17個供應點,生產組織非常困難。

(7)煙煤配比上升后,高爐風口粘結現(xiàn)象嚴重,影響高爐均勻噴煤和高爐圓周送風制度的均勻性。

6.2 提高煙煤混噴比例的措施

針對川威集團煉鐵廠噴煤生產存在的以上問題,在高爐進行高配比釩鈦礦冶煉情況下,為了提高煙煤混噴比例,提高煙煤噴吹的安全性和實現(xiàn)降低噴煤成本的目標,主要開展了以下幾個方面的工作:

(1)加強生產組織和協(xié)調,保證煙煤使用比例的均衡性。煙煤混噴的經濟價值體現(xiàn)在其燃燒性好,有利于促進煤粉在風口回旋區(qū)內的燃燒率,另外,煙煤生產使用絕對量上升才能產生效益。如果實行全煙煤噴吹,則生產安全隱患大,安全成本高。同時由于煤粉固定碳含量的下降,燃料比也會大幅上升。通過與采購部門相關人員進行溝通協(xié)調,保證煙煤回廠量充足和均衡,從而達到了煙煤的均衡使用。在煙煤使用總量上升的情況下,最高配比反而較以前有所下降,降低了煙煤混噴生產安全隱患,也充分利用了煙煤燃燒性好和價格低的優(yōu)點。

(2)加強制粉系統(tǒng)漏風治理,降低廢氣加熱溫度,提高煙煤混噴生產安全系統(tǒng)。通過與相關兄弟單位的技術溝通和交流,了解到其他廠制粉系統(tǒng)的布袋出口氧含量水平在5%~6%,判斷我廠噴煤制粉系統(tǒng)的漏風現(xiàn)象嚴重。于是我廠加大了對制粉系統(tǒng)漏風的排查和治理力度,找出了磨盤與中速磨本體之間漏風這一最大的漏風點。于是利用廢舊膠皮帶制作密封件進行密封處理,同時對磨輥與磨體之間的漏風也進行了加膠皮帶密封的方式。通過對這兩個大漏風點的處理,目前制粉系統(tǒng)出口氧含量下降到了7%~8.5%的水平,下降了2.5%左右。在同比條件下,中速磨臺時產量也上升了3噸/小時左右。

(3)對制粉系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,提高應急處理能力。噴煤制粉系統(tǒng)每個班的制粉生產時間在6小時左右,每班都有一次啟停機。在啟停機過程中,系統(tǒng)氧含量和溫度控制難度大,氧含量和溫度超標問題嚴重。并且在正常生產過程中,由于熱風爐等外部原因影響,也易造成系統(tǒng)氧含量和溫度超標,給煙煤混噴安全生產造成很大的壓力。為了解決這一問題,通過討論分析,決定在布袋與主抽風機間加一個野風閥。當加熱煙氣溫度超高或氧含量不合格時,打開野風閥,可以減少吸入制粉系統(tǒng)的高溫廢氣量或氧含量,避免煤粉自燃,減少制粉生產安全隱患;當出現(xiàn)分離器自動停機時,打開野風閥,可以減少吸入收粉斗的粗粉量,避免給噴吹造成堵管等現(xiàn)象,減少了對高爐噴煤生產的影響,保證高爐煤粉噴吹量的準確率,促進爐溫爐況的穩(wěn)定。

(4)充分挖掘制粉設備生產潛力,為進一步降低加熱煙氣溫度創(chuàng)造條件。川威煉鐵廠噴煤制粉系統(tǒng)原設計生產能力為55噸/小時,目前臺時產量控制在42噸/小時,就已滿足5座高爐的噴煤要求,加熱煙氣使用溫度在290℃。為了提高煙煤混噴生產的安全系數(shù),進一步為提高煙煤混噴比例創(chuàng)造條件,我廠對制粉系統(tǒng)操作工藝參數(shù)進行調整,用大風低溫思想指導生產,將主抽風機變頻調速參數(shù)由原41赫茲調整為42赫茲,風量增加近3000 m3/h。在相同臺時產量情況下,加熱煙氣溫度由原來的290℃下降到目前的250℃左右,降低了近40℃,使煙煤混噴生產安全得到更有力的保障。

(5)加強噴煤吹管制作質量控制力度,提高噴吹壓力,解決煙煤混噴比例上升后,高爐風口的粘結問題。2011年,在煙煤比例達到25%以后,高爐風口粘結現(xiàn)象嚴重,給高爐生產造成了很大影響。經過對粘結原因進行系統(tǒng)分析,最后,通過對噴煤吹管的制作質量進行嚴格控制,以保證噴煤槍在吹管內的有效插入深度;同時通過增加噴吹總管壓力,縮短煤粉在風口內的停留時間,從而大幅降低了風口粘結現(xiàn)象;高爐在短期休風期間,加強對粘結物的清理,基本解決了煙煤混噴比例上升后,風口粘結影響高爐生產的問題。

7 煉鐵廠煙煤混噴取得的成效

2011年,煉鐵廠煙煤配比最高達到25%,混合煤揮發(fā)分含量在14% ~16%之間,與煙煤混噴最高揮發(fā)分22% ~25%相比較,還有較大的差距。2012年1月到3月份,由于處于春節(jié)期間,各煤礦基本停止生產,為了在2011年底,保證春節(jié)期間的噴煤生產,采購部門加大了采購力度和煤炭庫存工作,因庫存煤炭的場地狹小,造成低灰無煙煤和煙煤混堆現(xiàn)象嚴重。在此生產期間,雖然煙煤的配比在10% ~20%間,但混合煤的揮發(fā)分最高還是達到了24.11%。經過測算,煙煤配比在35%的水平,已接近22% ~25%的最高水平。煉鐵廠噴煤工段通過以上的改進措施,保證了煙煤混噴生產的安全,目前已具備混合煤揮發(fā)分含量在20%左右的安全生產條件,為今后提高煙煤配比和全年煙煤使用量,爭取最大經濟效益創(chuàng)造了條件,僅煙煤比例上升一項,年可產生經濟效益就達到300萬元以上。

[1] 湯清華,馬樹涵,等.高爐噴吹煤粉知識問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.

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