楊軍鋒,張偉星
(內蒙古億利化學工業有限公司,內蒙古 鄂爾多斯 014300)
內蒙古億利化學工業有限公司成立于2004年,主要產品有40萬t/a PVC樹脂、36萬t/a燒堿、6萬t/a液氯、8萬t/a鹽酸,0.6萬t/a次氯酸鈉。熱電廠承擔對化工生產的所有供汽任務,現有3臺220 t/h高溫高壓煤粉爐和2臺C55/45-8.83/0.981可調整抽汽凝汽式汽輪機,隨著國家對火力發電廠環保要求的加強,煤炭價格逐步攀升,熱電廠的生產成本居高不下,因此,通過技術革新,推進熱電廠節能降耗尤為重要。
熱電廠一般運行2爐2機,為了保證化工供汽不中斷,1臺鍋爐作為檢修或備用,供汽一般由2臺機組三段抽汽供出0.98 MPa蒸汽,部分蒸汽通過減溫、減壓裝置變成0.49 MPa和0.8 MPa蒸汽,滿足3種不同化工裝置的蒸汽需求,只有在機組故障和不能滿足供汽條件時,用一級減溫減壓器代替機組三段抽汽供汽。熱電聯產工藝示意圖見圖1。
根據熱電聯產機組工藝的特殊性,結合該廠的實際供汽方式,可以實現回收利用啟爐的對空排汽,并節約除鹽水和縮短啟爐時間?;鹆Πl電廠的設備因鍋爐制粉系統磨損比較大,設備故障頻繁,導致啟爐次數增加,為了保證供汽壓力穩定,始終有1臺鍋爐處于檢修或備用狀態,鍋爐每次啟動都是額定參數啟動,在升溫、升壓過程中浪費大量的蒸汽。由于鍋爐主蒸汽管道長,主蒸汽管道末端只設計?28×4疏水管1個,蒸汽疏水流通量小、暖管時間長,造成啟爐時間長,導致鍋爐燃油、除鹽水、廠用電量增加,并有大量蒸汽浪費。2012年6月,為了回收利用啟爐時的對空排汽和縮短啟爐時間、減少啟動費用,對3臺鍋爐主蒸汽系統進行節能改造。
鍋爐主蒸汽新增旁路系統截圖見圖2。
從8 m3臺爐來汽電動門前的主蒸汽管道接出?133 mm×14 mm材質為12Cr1MoV鋼的管道,引至一級減溫減壓器入口電動門后,壓力調節閥前。把每次鍋爐啟動時排掉的大部分蒸汽,通過一級減溫減壓器作為化工供汽的汽源,回收利用鍋爐啟動時的對空排汽,減少除鹽水使用量,又能增加鍋爐主蒸汽管道的蒸汽流通量,縮短啟爐時間,節約鍋爐啟動油耗和用電。


鍋爐主蒸汽系統改造前后,啟動消耗的比較情況見表1。(1)節約助燃油量3.44 t,每噸柴油7 800元計,節約資金26 832元。(2)鍋爐啟動用電量消耗節約6 083 kW·h,以上網電價0.246 kW·h元計,節約資金1 496元。(3)回收利用鍋爐對空排汽170 t,以預算蒸汽價 60元/t計,節約資金10 200元。(4)把鍋爐對空排汽作為化工用汽,除鹽水相應節約170 t和鍋爐啟動時間縮短2.4 h,減少對空氣排汽168 t,共節約338 t除鹽水,除鹽水按預算10元/t計,節約資金3 380元。(5)鍋爐啟動回收利用對空排蒸汽,相應機組三段抽汽供汽減少170 t,鍋爐提前2.4h并汽,增加發電量50000kW·h,以上網電價0.246元/kW·h計,節約資金12 300元。鍋爐主蒸汽系統改造以后,每次鍋爐啟動比原來節約資金共54 208元。按該公司熱電廠2011年鍋爐啟動22次計算,每年鍋爐啟動節約資金119.2萬元。

表1 鍋爐改造前、后啟動消耗量對比