任雪峰
(中鐵十六局集團有限公司第二工程公司,天津 300162)
鐵路營業線的橋涵改造施工,常常采用預制頂進的辦法,能有效的節省工期,減少路基暴露時間。頂進作業根據實際情況有空頂和切土頂兩種實現辦法,各有利弊。
邯濟鐵路復線工程中的某車站改造,設計增設一座旅客地道,采用預制頂進的方法。在車站南側臨時征地預制,向北側垂直線路頂進,穿越既有線的站內3股道。頂進涵身長26.14 m,頂進距離45 m。涵身高5 m、寬7.7 m,涵頂到路基面1.3 m。設計涵身底部有60 cm厚的墊層,墊層下為樁基礎。
本頂進工程的特點在于,雖然頂進中的路基填筑土密實度很好,但是地基地質情況為粉土夾雜粘土層,設計單位認為必須做地基處理,采用了6 m深的高壓旋噴樁基礎加砂夾碎石、混凝土墊層方法,雖經多次討論不能更改。因此如何在頂進方案中實現地基處理是關鍵問題。
原設計方案為切土頂進,施工時經比較權衡改為空頂,大幅縮短了工期,同時也保證了施工過程順利和安全穩定。
設計方案為切土頂進,并且前期業主現場調查時曾要求為保證線路穩定,必須采用切土頂進。并且設計單位明確地基處理措施不能更改。因此一開始制定了邊頂進邊施工地基的切土頂進方案。
切土頂進施工流程如圖1所示。

圖1 施工流程圖
預制位置在路基南側(北側被其他工點占用),盡量靠近路基坡腳,又在鐵路工務部門的要求下不能侵入坡腳過多。滑板鋪設時盡量向頂進前方延伸。滑板表面設2%的抬頭坡,減少扎頭的不良影響。
在涵身頂進方向前端安裝鋼刃腳。鋼刃腳為20 mm厚鋼板結構,分頂部、左、右側三部分,其中頂部伸長1.5 m。除了切土,在頂進中能起到棚護作用。
涵身前端底板澆筑出長30 cm,高5 cm的船頭坡,防止頂進中擠住墊層相接形成的錯臺。
在頂進工序中,根據涵洞高度和孔徑,岀于確保安全的考慮,工人只能在鋼刃腳下方作業,因此計劃每循環的進尺距離為1.5 m。在每循環中,要依次完成開挖、打樁、挖樁頭、設砂石墊層、澆混凝土墊層、等待墊層上強度、頂進,共7道工序。
1)開挖工序。涵洞外高度4.9 m,墊層厚0.6 m,涵頂覆土厚1.34m,開挖高度 H=4.9+0.6+1.34=6.84m;寬度7.7m,不考慮放坡塌方時估算開挖斷面積為45 m2,每1.5 m進尺土方67 m3,總共出土數量2 000多平方米。人工開挖進度太慢,但是涵洞凈高僅為3.4 m,大型挖掘機臂長又無法在涵內施展,開挖只能采用斗容0.3m3左右的小挖掘機,并且小挖掘機也不能在涵內裝車,只能挖松土后開出涵洞,再進裝載機運土。2)樁基施工。打樁所用的高壓旋噴樁機最小工作高度為2.8 m,可以在涵洞內作業。所需泥漿池、水池等的布置位置可以增加臨時征地解決。3)砂石墊層施工采用小型振動夯機按20 cm分層夯實可以達到要求。混凝土墊層施工時,采用裝載機運混凝土至洞內。由于施工準備時已經是10月份,工期內氣溫將不斷下降,墊層混凝土達到強度的時間變長,按5 d考慮。
頂進就位后涵頂回填路基表層填料,預留注漿孔,做壓力注漿。
涵洞頂進距離為45 m,每循環進尺為1.5 m,需要30個循環完成。每個循環的完成時間為:開挖和出土需要1 h;打樁:樁機移位0.5 h,每根樁長為6 m,按提鉆深度每分鐘20 cm計算需要30 min,考慮移鉆和鉆入時間每根樁的施工時間為45 min,平均每進尺有樁15根,共需要11.5 h。靜止24 h后挖樁頭,挖樁頭時間(機械移位、挖土、運土時間)1 h,澆筑混凝土及連接鋼筋(為防止墊層被頂進拖斷開)施工時間為3 h,混凝土墊層承受頂進摩擦力,其養護時間至少為5 d。合計每循環時間為6.7 d,總共需要6個月。6個月的工期無論是施工單位還是業主均難以接受。而且循環工序步驟復雜,使用的機械多樣,需要多個工班協同作業。每個工序都必須提前準備到位才能不影響進度,存在一定的組織難度,工期拖延的風險比較大。采用切土頂進的優點在于利用鋼刃腳擋土,開挖面積小,對既有路基的影響小。但是本涵頂部覆土厚度僅為1.3 m,跨度卻為7.7 m,開挖過程中頂部極有可能自然塌落,是無法穩定的。根據鐵路安全規定,頂進涵頂及兩側無論如何施工最后都應注漿。對本工程而言切土頂進方案的優勢不明顯。考慮頂進過程中的墊層穩定性。墊層混凝土為多次分節澆筑,整體性差,在洞內作業,頂面標高難以控制準確。墊層下為砂夾碎石,一旦墊層混凝土斷裂,頂進涵勢必會在砂石層上滑行,將難以處理。
現由于工期原因選擇空頂方案,這樣墊層可以一次施工完成,能從根本上縮短工期。現在關鍵問題轉為如何最大限度的保證路基穩定。經討論,兩側開挖面采取直立削角的形式,充分利用原有的路基填筑土的密實性,即下部采用接近直立放坡,頂部1/3高度削掉坑沿。同時將暴露的坡面以及便梁支點樁處的路基面噴漿封閉,有利于觀測裂縫和防雨水沖刷(圖2為按實測比例畫的開挖斷面穩定情況圖)。

圖2 開挖穩定分析圖
采用空頂施工方案可以利用整體澆筑的混凝土墊層當滑板,減少頂進糾偏風險。
土方作業機械不必通行于狹小的涵洞內部,可以采用大型機械,以提高效率。
回填質量保證技術措施:涵洞就位后,涵頂離線路結構只有1.3 m高,無法進行填土夯實等常規施工。路基表層要求填碎石土,受便梁阻礙難以施工。用混凝土填雖然易于施工填充,但在路基表面形成不透水硬殼不利于線路穩定。方案中采用石粉為主要回填料。因為在此工程中,石粉能體現出其抗壓強度高、材質均勻、可塑性好、易于填充邊角部位、滲水性好等優點。
空頂施工工序:
涵洞預制和便梁架設→開挖出土→樁基→墊層(滑板)→頂進→回填→拆除便梁。
在完成涵洞預制和便梁架設以后,立即進行開挖。因挖掘機臂長不足,在邊坡上挖出平臺,將大型挖掘機停放在平臺上開挖,將土甩在身后路基之外。待線路下挖夠空間后再開到線路之下繼續向前開挖。線路的另一側同時布置機械進行開挖。
開挖完成后立即打樁。由于工作面加大,可以增加樁機數目同時作業,在3 d內完成全部410根樁施工。
挖樁頭,出土加清理基底用1 d時間。
墊層設計為C25混凝土結構,將其按滑板要求施作。滑板取消沉降縫,澆筑成整體。滑板厚度20 cm,在滑板中夾一層鋼筋網片,加強連接,鋼筋網片位置設在距滑板上表面5 cm處。鋼筋網片使用螺10鋼筋,間距15 cm方格布置,縱筋接頭用焊接連接。
滑板施工時嚴格控制其頂標高為水平面,不可出現上坡。若上坡則增加頂進阻力,會加劇滑板在頂進中斷裂跟隨走的危險。設計為水平面,實際控制滑板標高時設2‰下坡,以抵消施工誤差。滑板表面涂石蠟滑層。涵身頂進就位后,先在涵背兩側回填C15混凝土封底,厚度達到涵身底板,加強涵身穩定和阻水。然后回填石粉摻水,頂部注漿。
石粉采用普通巖石粉即可,價格低廉,最大粒徑不超過5 mm,0.15 mm以下質量不少于30%。其優點是沉降量小,遇水板結,長期抗壓強度高。而且其材質均勻,對夯填的施工工藝要求低,利于快速施工。使用手推式汽油振動夯機逐層填筑夯實,每層石粉填20 cm~25 cm厚,每填50 cm左右均勻灑一次水,加速石粉的沉降和板結。灑至表面積水后待其自然滲干。
在回填最上層時,空間有限,工人已經無法進入。將石粉從便梁上枕木間空隙倒下,仍能易于填充空隙。使用振搗棒從空隙中插入振動,使石粉充分密實,同時灑水。石粉中預埋不同深度的PVC注漿管,在回填完成后注漿。
在完成便梁架設后,實際于4月10日開始開挖,使用大挖機兩臺,小挖機一臺,在線路兩側便梁防護下同時開挖,4月13日開始施工樁基礎,4月15日澆筑墊層,4月21日開始頂進,順利就位。經驗收合格后,在涵身兩側澆筑C15混凝土。然后在C15混凝土上分層填筑石粉,4月25日回填完成,總工期為半個月,圓滿的按期完成施工任務。
期間開挖面暴露時間達12 d,每天24 h有人監視開挖面穩定情況和便梁支點樁位移觀測。便梁支點沒有明顯位移,可見未受到開挖影響。只是在開挖面暴露第8天時,路基土長時間受列車振動影響,在路基面上距坑沿1.5 m處沿坑出現貫通裂紋。用人工沿裂紋將路基土削角挖掉,卸載土層之后一直穩定。
便梁拆除后,觀測行車中的線路沉降情況,隨時補碴整道。拆除后7 d內軌面標高有沉降,最初沉降量較大,然后逐漸減小,7 d后穩定不再下沉。7 d的累計沉降量為11 cm。最終結果各方都表示滿意。
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