虞佳旻
(上海送變電工程公司,上海 200235)
目前,在我國具有豐富運行經驗的輸電線路中,如向家壩—上?!?00kV特高壓直流輸電線路采用ACSR-720/50鋼芯鋁絞線,導線截面為720mm2。為了有效降低線損、導線表面場強、電磁干擾和低頻噪聲,同時也為了降低電網工程投資和運行成本,提高能源輸送效率,錦屏—蘇南±800kV特高壓直流輸電線路在設計階段首次采用 了 JL/G3A-900/40 大 截 面 鋼 芯 鋁 絞 線。900mm2大截面導線與普通720mm2導線的技術參數對比,如表1所示。
由表1可以看出,900mm2大截面導線的主要技術特點是:電導率高、鋁鋼比大、鋁股受力比重大。其中“鋁鋼比”對施工影響最大。JL/G3A-900/40大截面導線的鋁股分為4層,鋁鋼比達到23.14。鋁鋼比提高后,最直觀的視覺影響就是導線變“軟”了,壓接鋁管直徑及長度相應增加,壓接后鋁管伸長量大,諸多不利因素導致大截面導線壓接管,在壓接后出現較為嚴重的松股現象,而且在緊線后這種散股現象仍得不到消除。為此,尋找一種大截面導線壓接新工藝被提上議事日程。

表1 兩種截面鋼芯鋁絞線比較
大截面導線的耐張管與直線接續管的施工特點比較,如表2所示。

表2 耐張管與直線接續管的壓接特點比較
由表2可以看出,常規壓接工藝雖然壓接后尺寸均符合要求,但因為壓接方向的原因,使得鋁股向管外伸長,又因大截面導線伸長量大,使得松股不可避免,進而可能影響抗拉強度。倘若改變壓接方向,將有可能消除松股等現象。
“倒壓”是相對于原液壓規程所指的耐張線夾鋁管的壓接方向而言,是指耐張線夾鋁管的壓接順序是從導線側管口開始,逐模施壓至同側不壓區標記點,隔過“不壓區”后,再從鋼錨側不壓區標記點順序壓接至鋼錨側管口,如圖1所示?!暗箟骸惫に囍会槍δ蛷埦€夾的壓接,不涉及接續管的壓接。

圖1 耐張線夾的“倒壓”工藝
“順壓”是相對于原液壓規程中所指的接續管鋁管的壓接方向而言,是指接續管鋁管的壓接順序是從一側管口開始,逐模施壓至同側不壓區標記點,跳過“不壓區”后,再從另一側不壓區標記點順序壓接至另一側管口,如圖2所示。“順壓”工藝只針對接續管的壓接,不涉及耐張線夾的壓接。

圖2 接續管的“倒壓”工藝
按照耐張線夾“倒壓”及接續管“順壓”工藝的要求,對耐張線夾及接續管進行壓接時,關鍵是要根據耐張線夾及接續管在壓接后的鋁管伸長量,事先對耐張線夾及接續管設置預偏值。耐張線夾壓接后的預偏量,應該是壓接后整個鋁管的伸長量;接續管壓接后的伸長量應該是一側壓接區壓接后的總伸長量的一半。
伸長量與多個因素有關,應該先進行試驗,掌握伸長量后再確定預偏量。壓接伸長量主要與以下因素相關。
1)鋁管的壓接長度 鋁管壓接長度發生變化時,壓接后鋁管長度會有很大變化,鋁管長度越大則伸長量越大。
2)壓接模具的有效寬度 采用大噸位壓接機時,其壓接模具的寬度較大,每模壓接時鋁管與模具接觸面積更大,導致鋁管較難往外延伸,其壓接試件的緊密性較小噸位高,導致壓接伸長量較小。
3)兩模間的搭模寬度 搭模寬度大,相當于減小了壓接模具的寬度,因此搭模寬度越大,壓接管的伸長量越大。
4)實際壓接導線長度 由于使用不同噸位的壓接機以及人為操作因素,都會造成實際壓接的長度有所變化,從而影響壓接管的總伸長量,比如出現未壓接到壓接印記或壓過壓接印記等現象。
5)壓接管表面狀況 為了方便脫模,壓接時在壓接管表面涂抹液壓油或電力脂等,雖然減小了壓接管與壓模之間的摩擦系數,但是壓接管伸長量會變大。

圖3 耐張壓接管的預偏量試驗
使用常規200t壓接機時,以5mm為1個量級,對耐張壓接管長為30~60mm的預偏值,進行了7次測試。試驗發現,預偏量設為30mm時還有一模未壓,鋁管已頂住鋼錨,如圖3(a)所示;預偏量設為40mm時為最佳值,如圖3(b)所示。
使用常規200t壓接機時,以5mm為1個量級,對直線接續管長為30~60mm預偏值,進行了7次測試,試驗壓接現場如圖4所示。

圖4 試驗壓接現場
以往傳統的直線管壓接,鋁管系對稱穿入,穿入位置如圖5(a)所示;而對于“順壓”工藝,鋁管穿入偏移后位置,如圖5(b)所示。試驗發現,預偏量設為35mm時為最佳值。

圖5 直線接續管的預偏量試驗
如圖5左側所示,在直線接續管后壓的一側,由于鋁股伸長方向仍朝向導線側,故該側管口在壓接后仍會出現輕微松股現象。
總結多年積累的大截面導線壓接經驗,針對目前出現的新問題,覺得在以往導線張力展放后,張力場側的松股現象,往往要比牽引場側有明顯好轉,那是由于展放過程中導線本身受力旋轉,使得后部(即張力場側)的鋁股被收緊了。受到這一啟發,便規定壓接工藝的壓接順序為:接續管“順壓”的壓接方向統一為由牽引場側向張力場側施壓,壓接新工藝順序如圖6所示。

圖6 直線接續管壓接新工藝順序
通過現場壓接檢驗,該改進方案確實有效解決了輕微松股的問題。
通過對JL/G3A-900/40(900mm2)截面導線壓接成品進行握力試驗壓接試驗,三組試件拉力結果分別為233.63kN、235.72kN、236.17kN,均滿足203.39kN的設計值。
±800kV錦蘇線運用“倒壓”與“順壓”的施工工藝,對144根接續管及768根耐張管進行壓接施工,壓接后實際松股僅3根,返工率3.3‰。同時通過對壓接尺寸、外觀質量等項目的檢查驗收,錦蘇線運用“倒壓”與“順壓”施工工藝的912根壓接管施工評級均為優良級,優良率達100%。近年來,國家大力發展特高壓直流輸電技術,使得大截面導線在日后的線路施工中顯得愈發重要。通過對大截面導線壓接工藝的改進,為今后的工程施工提供了經驗和借鑒。