吳海峰
(華能國際電力股份有限公司上安電廠,石家莊 050310)
華能國際電力股份有限公司上安電廠(簡稱“華能上安電廠”)三期工程5號、6號機組的凝結水精處理系統由2臺前置過濾器并聯連接、3臺高速陽床、3臺高速陰床以及1套2臺機組公用的體外再生單元構成,前置過濾器和高速陽床、高速陰床按中壓設計,每臺機組配置2臺800t/h前置過濾器和3臺800t/h套陽陰分床,兩用一備。
凝結水精處理系統直接串聯在凝結水水泵與軸封加熱器之間,為中壓運行,系統設計壓力4.6 MPa。由于石家莊地區夏季氣溫較高,機組將會在很高的背壓下運行,會產生凝結水溫度偏高的問題。當溫度達到或超過陰樹脂所能承受的溫度限制時,陰樹脂必須退出運行,設定當溫度大于60℃時系統自動旁路陰床。凝結水精處理采用體外再生方式。體外再生設備全部為低壓設備,2臺機組共用1套體外再生裝置。再生系統設有陽樹脂再生罐、陰樹脂再生罐、陽樹脂貯存罐、陰樹脂貯存罐、電熱水箱、沖洗水泵等,以及壓縮空氣存儲罐和酸堿計量設備,廢液收集和排放系統等。
精處理高速陰床樹脂選用大孔均粒強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂,于精處理中壓高速陰床,樹脂數量≥56m3;型式為氫氧型。
精處理高速陽床樹脂選用大孔均粒強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂,用于精處理中壓高速陽床,樹脂數量為56m3,型式為氫型。
凝結水精處理系統的工藝流程為:直接空冷器→凝結水熱井→ 凝結水泵 → 前置過濾器 → 陽床→陰床→軸封加熱器。
精處理運行工藝為:精處理設前置過濾器,減小了陽床壓力,減輕了陽樹脂污染,降低了系統鐵離子濃度。精處理系統的旁路電動門為0~100%可調,再生所用堿全部選用離子膜堿,降低了運行中陰樹脂的氯離子殘留。從2008年6月運行至今系統運行基本穩定,周期累計制水量可達48萬t。
經過比較前置過濾器+陽、陰床系統的交換容量要大得多,樹脂層也要厚得多,在凝結水溫度過高時,陰床解列,短時間內不會對水質產生大的影響。溫度降低后,陰床投入運行可除去凝結水中的陰離子,對弱堿性陰離子的去除效果很好。
空冷機組汽輪機背壓高,凝結水溫度高,夏季一般運行在60~80℃,這些情況直接影響凝結水精處理的運行。目前國內外一般采用降負荷或解列陰床的方法來解決,但這2種方法均不適合華能上安電廠實際情況。降負荷減少發電量直接影響經濟效益;解列陰床會使整個熱力系統汽水品質惡化,嚴重時水質會超標,超臨界鍋爐沒有鍋爐排污設施,這種方法會影響熱力設備安全運行。因此將凝結水精處理陰床運行溫度由目前的68℃提高至72℃(汽輪機背壓38.595kPa),在不降負荷的情況下盡量保證汽水品質優良。
2.2.1 試驗準備
為了保證在試驗階段不出現因為溫度升高,造成的樹脂或水質異常惡化,采取以下措施。
a.汽水品質監督,保證水質在合格范圍。
b.高溫運行情況下,取機組部分水樣2~3次進行TOC分析,以掌握樹脂降解的情況及水質變化情況。
c.根據樹脂的性能指標調整再生工藝,達到節約再生液的目的。
d.如溫度超過75℃,陽陰床同時退出(預計此種情況應較少)。
2.2.2 試驗分析
夏季精處理運行時凝結水溫度最高可以達到70~80℃,所以溫度對精處理的影響比較明顯,采集夏季運行數據可知,當水的溫度在40~70℃變化時,出水電導率成拋物線形式變化,這是因為水溫高可加速離子交換擴散,但各種離子交換樹脂都有一定的允許使用溫度范圍。水溫超過允許溫度時,會使樹脂交換基團被分解破壞,從而降低樹脂的交換能力,從圖中可以清楚地看出當溫度在55℃左右時出水電導率最低。因此可以看出溫度對出水電導率的影響比較明顯,為了確定在溫度提升至72℃時能否滿足超臨界機組水質要求,需要進一步驗證。
由于系統運行溫度較高,夏季運行溫度經常可以達到70℃以上,最初設計系統運行極限溫度68℃,設備經常因為溫度過高而自動退出運行,影響了設備的正常運行。
考慮到該系統選用的樹脂均為耐高溫樹脂,經過試驗將系統的極限運行溫度提高,使系統運行更加經濟穩定。當系統溫度低于68℃時出水電導率變化見圖1。

圖1 初始設定運行溫度對應出水電導率關系
由圖1可以看出當系統運行溫度在68℃左右變化時,出水電導率穩定在0.066~0.067μS/cm。
將系統運行最高溫度提升至72℃,其出水電導率與溫度的關系見圖2。

圖2 溫度提高后對應出水電導率變化
由圖2可以看出系統運行溫度提高到72℃左右時,出水電導率穩定在0.07~0.09μS/cm,仍然符合出水水質標準。
由此可見溫度在達到72℃左右時,精處理出水水質仍能夠滿足標準要求,因此可以適當提高陰床退出溫度,達到增大精處理利用率的目的。
目前國內市場使用的凝結水精處理陰樹脂大部分為進口樹脂,長期最高運行溫度為60~66℃,根據有關數據顯示及咨詢相關專家,陰樹脂在超過允許使用溫度的情況下,會發生化學降解,分解產物為堿性物質,一般對熱力系統無害。
陰樹脂在70℃時連續運行168h,其交換容量下降5%。目前華能上安電廠還沒有凝結水溫度超出70℃的時間統計,因此按7、8月每天8h在70℃以上,6、9月按每天4h在70℃以上計算,共計736h超70℃,即每年陰樹脂因超溫交換容量下降20%左右。空冷機組中汽水系統中主要以Fe2+/Fe3+污染為主,陽樹脂為主力交換樹脂,陰樹脂的交換容量下降對整個精處理運行影響不大,使用壽命可以在3~4年,離子交換樹脂正常使用壽命也就在5~8年,因此在保證汽水品質的同時,陰樹脂部分使用壽命受一定影響。
提升溫度影響陰樹脂壽命,意味著增加樹脂的使用費用,以下是使用費用增加的簡單計算:
陰樹脂使用費用=(pvnδ)/T式中:p為每立方米氯型陰樹脂的單價,現市場價;v為每個陰床添裝的樹脂量,m3;n為陰床的數量,2臺機;δ為陰樹脂氯型與氫氧型轉型膨脹率;T為樹脂的使用壽命,a。
代入數值,陰樹脂正常使用費用=(6萬元/m3×8m3×6個×0.88)/8a=31.68萬元/年,陰樹脂高溫運行費用=(6萬元/m3×8m3×6個×0.88)/4a=63.36萬元/年,增加費用31.68萬元/年。
從以上數據可以看出,提高陰床的使用溫度,會使樹脂的材料費用每年增加31.68萬元。如按每kWh盈利0.1元計算,每年只需多發316.8萬kWh電即可收回成本,并且保證機組的汽水品質,使得鍋爐酸洗可以延遲,也可以節約相當可觀的費用,樹脂的材料費用每年增加31.68萬元,與機組在凝結水溫68~72℃多發的電量所帶來的收益相比要少得多,因此將陰床的運行溫度提高至72℃的優化措施是可行的。
經過近2年的運行,陽、陰床運行穩定,周期制水量可達到50萬t左右,除鐵過濾器除鐵效果明顯。
經過以上分析可知:溫度對精處理水質影響較明顯,在55℃左右時精處理出水電導率最低。提高系統運行溫度會導致精處理出水電導率升高,但將溫度提升至72℃時出水電導率仍能夠滿足超臨界機組水質要求。提升溫度雖影響陰樹脂的壽命,增加樹脂的使用費用,但是通過計算得出由溫度升高導致的樹脂使用費用增加問題,與提高溫度后,保證負荷不受限制,所帶來的經濟效益相比較小,并且能夠提高精處理系統運行的穩定性,延長機組酸洗間隔。