樊義卯,靳衛國,趙興樓
(華能國際電力股份有限公司上安電廠,石家莊 050310)
華能國際電力股份有限公司上安電廠(簡稱“華能上安電廠”)二期工程為2臺300MW汽輪發電機組,單機配備2臺汽動給水泵和1臺電動給水泵,正常時2臺汽動給水泵運行,1臺電動給水泵備用。主泵出口逆止門(共6臺)采用升降式逆止閥,型號為 H61Y-DN200,壓力等級為2 500LB,1997年10月投產使用。
2010年11月10日6:25,在3號鍋爐MFT后,汽動給水泵聯跳,電動給水泵啟動。A、B轉速均由4 650r/min升至4 850r/min后同步迅速下降,20 s后,A、B汽動給水泵轉速出現差異,A泵轉速逐漸到零,B泵轉速則迅速上漲至5 000r/min后穩定。6:32,關閉B泵出口電動門后,B泵轉速迅速下降。分析判斷可能是給水泵逆止門處出現內漏。
經過對逆止門解體檢查發現:3B主泵出口逆止門閥座冷鑲在閥體上,未進行密封焊,閥座與閥體配合精度不夠,剛性密封必須有閉合密封線(或密封面)才能實現壓力介質的有效阻斷。閥體與閥座配合面存在沖蝕坑洞,也是密封不嚴,給水內漏沖蝕造成的,長期運行后閥座沖蝕嚴重。
閥座設計厚度為6mm,抗沖擊能力差。給水系統額定壓力213kg/cm2,逆止閥直徑DN200,逆止閥關閉時給水作用在閥芯上的推力F為66 882 kg;閥芯作用在閥座密封面上的壓強P為1 428 kg/cm2,可見逆止門回座時作用在閥座上的力是巨大的。閥芯與閥座多次撞擊,造成閥座不規則變形,如圖1所示。

圖1 變形損壞后的閥座
經檢查,認為逆止門密封不嚴,閥座厚度設計不合理是導致給水泵逆止門內漏的原因。
在不改變閥座流量的前提下重新設計閥座,閥座厚度由原來的6mm加厚到18mm;原來的閥座內孔為變徑結構,下部內徑為230mm,上部內徑206mm,新加工閥座通流面積與原閥座相同。閥座與閥體配合有0.05~0.1mm的緊力,并進行閥座上端面密封焊,保證閥座的嚴密性;為了增強閥座密封面的強度,在閥座密封面處增加2mm厚的硬質合金堆焊層,保證閥座的抗沖擊性。優化設計后的閥座尺寸如圖2所示。

圖2 優化設計后的閥座尺寸(單位:mm)
松開逆止門門蓋法蘭螺栓解體閥蓋,將卸逆止門導向套專用襯板安放到導向套底部,用M24螺桿螺母將襯板和小橫梁連接好,橫梁兩頭各安裝1個起重量為10t的液壓千斤頂,并用千斤頂將橫梁頂起找平,使拉桿適當受力。在導向套內填裝滿干冰使套筒冷縮;在閥體外側用2個烤把對稱均勻烘烤閥體使閥體熱漲。冷卻時間約為40min,快速烘烤時間為15~20min,加熱溫度200~250℃。2個千斤頂同時向上頂起,將閥芯導向套緩緩拉出移走,用切割機在閥座上切出4道縫隙以釋放其過盈力,用短銅棒將閥座由下向上從閥體上打出取下,并打磨清理閥體上閥座凹窩內弧面及底平面。
準備好閥座毛坯料,閥座材質為2Cr13不銹鋼,用車床粗加工毛坯料至一次加工尺寸,用電加熱片(也可用烤箱)加熱一次坯料至250~300℃(保溫一段時間),在密封面處堆焊約5mm厚547鉬硬質合金,保溫緩冷至常溫。精加工閥座至圖紙要求尺寸及精度,堆焊層保留2mm厚度,閥座做著色試驗檢查有無裂紋及焊接缺陷,用研磨機(或手工)鏡面研磨閥座密封面。
在閥座密封面涂紅丹油與閥芯做接觸試驗,檢驗閥座與閥芯接觸情況并研磨至合格(閥線寬度為0.30~2mm);冰柜溫度調至-15~-20℃,把閥座放入冰柜內冷凍1h,充分冷透后取出安放在閥體洼窩處,輕輕用紫銅棒敲擊到位,自然放置1~2 h達到室溫即可,閥座溫度升至室溫后用2個烤把均勻烘烤閥體內外至200~300℃,閥座與閥體結合處平面用不銹鋼焊條平焊一圈,然后以一定速度緩冷至室溫,在閥座及焊口處做著色試驗檢查有無焊接缺陷及裂紋,再次檢查閥芯閥座的閥線是否完好,在閥芯導向套內填滿干冰,冷縮導向套后安裝到閥體上,回裝逆止門門蓋、石墨密封圈。
閥座更換后對閥門進行跟蹤檢查,機組運行良好,未發生異常。
給水泵出口逆止門是給水系統的重要設備,如果逆止門內漏,會嚴重影響設備的安全運行。高壓逆止門的閥座與閥體連接采用冷鑲結構的設計不合理,對其進行改造、焊接、加固,節省了大量的資金,為機組的安全運行做出了貢獻。