戴世峰,江 丹
(1.上海電力股份有限公司吳涇熱電廠,上海 200241;2.中國(guó)石化高橋分公司,上海 200137)
某火力發(fā)電廠2臺(tái)300MW燃煤機(jī)組的凝結(jié)水精處理系統(tǒng),分別擁有獨(dú)立且系統(tǒng)結(jié)構(gòu)一樣的高速混床,共用一套體外再生系統(tǒng),通過(guò)輸送管道完成從高速混床至再生系統(tǒng)的雙向樹(shù)脂輸送。
高速混床在再生過(guò)程中,失效樹(shù)脂是否輸送徹底,是影響再生效果的一個(gè)重要因素。按照設(shè)計(jì),樹(shù)脂送出率要求超過(guò)99.9%。為達(dá)到這個(gè)要求,將出水水帽設(shè)計(jì)成雙流水帽,在反向進(jìn)水、進(jìn)氣時(shí)可以吹掃底部殘留的樹(shù)脂,從而使樹(shù)脂輸送徹底。但在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)樹(shù)脂輸送不徹底,殘留的樹(shù)脂基本上將底部的出水水帽覆蓋。這種現(xiàn)象在對(duì)其他相同機(jī)組的高速混床檢查中也多次發(fā)現(xiàn),說(shuō)明在樹(shù)脂輸送不盡問(wèn)題上存在共性。
高速混床進(jìn)水管位于床體頂部中央位置,進(jìn)脂管偏離中心位置安裝。進(jìn)水裝置原先設(shè)計(jì)成平面多孔板加進(jìn)水水帽型式,由于在運(yùn)行中存在局部水流高速?zèng)_擊引起樹(shù)脂紊亂的缺陷,已經(jīng)將平面多孔板加進(jìn)水水帽形式,改造成輻射支母管形式。高速混床出水管偏離中心位置,主要是為了給位于中心的卸脂管道騰出位置。出水裝置采用出水弧形多孔板加出水水帽的型式,出水水帽共計(jì)120只,以出脂管為中心同心圓排列,由內(nèi)至外分布,數(shù)量為8只、23只、37只和52只。為了保證出水水帽與出水弧形多孔板之間緊密結(jié)合,中間加裝了普通橡膠墊片。高速混床結(jié)構(gòu)平面圖如圖1所示。
高速混床正常運(yùn)行時(shí),水通過(guò)濾元進(jìn)入水帽后出水,此時(shí)浮動(dòng)閥心位于下方。樹(shù)脂輸送過(guò)程中,從底部進(jìn)水和進(jìn)氣,浮動(dòng)閥心上浮將雙流速水帽通流通道擋住,此時(shí),水和氣只能通過(guò)水帽導(dǎo)流環(huán)之間的微小空隙高速射出,從而對(duì)位于高速混床弧形多孔板上方的樹(shù)脂進(jìn)行有效攪動(dòng)。雙流速水帽結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖1 高速混床結(jié)構(gòu)平面圖

圖2 雙流速水帽結(jié)構(gòu)圖
利用機(jī)組大修機(jī)會(huì),在對(duì)高速混床的多次檢修中發(fā)現(xiàn),樹(shù)脂輸送完后,高速混床內(nèi)部仍然有許多殘留的樹(shù)脂存在,殘留樹(shù)脂層高度基本上達(dá)到水帽濾元的3/4位置,約為45mm。
高速混床內(nèi)部直徑為2.18m,樹(shù)脂裝載高度為1m;弧形底板高度為125mm,弧形半徑為4.90m;水帽直徑為110mm,整體高度為75mm,數(shù)量為120只;殘留樹(shù)脂層高度為45mm。通過(guò)計(jì)算得到:圓筒體積為3.733m3,弧形體積為0.020m3,水帽體積為0.086m3,樹(shù)脂體積為3.667m3,殘留體積近似為0.168m3,樹(shù)脂送出率為95.4%,小于要求超過(guò)99.9%的設(shè)計(jì)值。理論計(jì)算驗(yàn)證了高速混床存在比較嚴(yán)重的樹(shù)脂輸送不盡問(wèn)題。
2.2.1 樹(shù)脂輸送的運(yùn)行操作
高速混床樹(shù)脂失效后,需要將樹(shù)脂輸送至精處理再生系統(tǒng)中進(jìn)行體外再生操作。樹(shù)脂輸送步驟為:①放水;②松動(dòng)樹(shù)脂,底部進(jìn)氣;③氣水混送,底部進(jìn)氣、進(jìn)脂管進(jìn)水;④氣送,底部進(jìn)氣、進(jìn)脂門關(guān)閉。每一步驟的時(shí)間長(zhǎng)短都可由人工干預(yù),也可多次進(jìn)行調(diào)整與試驗(yàn),但是效果不是很明顯。對(duì)程控的順序進(jìn)行更改,也可達(dá)到調(diào)整目的。比如,在第3步、第4步結(jié)束后,繼續(xù)放水將殘留的樹(shù)脂稀釋,然后再進(jìn)行第3步、第4步的操作。經(jīng)過(guò)若干次循環(huán)后,估計(jì)能夠減少樹(shù)脂殘留。但是這種方法,一方面需要對(duì)整個(gè)程控進(jìn)行修改,涉及到軟件修改的費(fèi)用以及存在一定風(fēng)險(xiǎn);另一方面采用這種操作方式,將會(huì)浪費(fèi)大量的二級(jí)除鹽水。
2.2.2 出水水帽存在缺陷
在高速混床檢修中發(fā)現(xiàn)樹(shù)脂輸送不盡,且從殘留樹(shù)脂分布來(lái)看,存在分布不均勻的現(xiàn)象,由此考慮是不是在氣水混送以及氣送的過(guò)程中進(jìn)氣存在不均勻現(xiàn)象。
在打開(kāi)人孔門的狀況下,由運(yùn)行人員進(jìn)行高速混床進(jìn)氣的操作。由于120只水帽在弧形多孔板上是均布的,從現(xiàn)場(chǎng)觀察來(lái)看,氣送是壓縮空氣對(duì)樹(shù)脂的攪動(dòng)作用還是很大的。但是從水泡翻騰的情況來(lái)看,進(jìn)氣存在明顯的不均勻現(xiàn)象,對(duì)底部樹(shù)脂的攪動(dòng)效果存在差異。
對(duì)水帽進(jìn)行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)流環(huán)采用不銹鋼材質(zhì),通過(guò)焊接與水帽連接,壓縮氣體就是通過(guò)導(dǎo)流環(huán)與水帽之間的微小間隙對(duì)樹(shù)脂進(jìn)行攪動(dòng)。但從抽樣情況來(lái)看,導(dǎo)流環(huán)與水帽之間的微小間隙大小不等,有的甚至不存在間隙。這可能是當(dāng)初焊接工藝水平有差異,也可能是不銹鋼導(dǎo)流環(huán)受熱變形造成間隙變化。
為了保證進(jìn)氣均勻,需要確保水帽導(dǎo)流環(huán)的間隙。由于原有的水帽導(dǎo)流環(huán)已經(jīng)焊死,不具備改造,所以只能采用新的水帽。新水帽的導(dǎo)流環(huán)采用硬質(zhì)的聚四氟乙烯,表面凹槽間隙通過(guò)車床打磨來(lái)保證,如圖3所示。
由圖3可以看出,新水帽的導(dǎo)流環(huán)表面發(fā)亮的部分為車床打磨的凹槽,導(dǎo)流環(huán)的正反面對(duì)稱布置凹槽,通過(guò)控制車削的精度來(lái)控制凹槽深度保持一致。將新水帽的導(dǎo)流環(huán)與墊圈、濾元等裝配好后,導(dǎo)流環(huán)上下都均勻分布微小間隙,消除了原先間隙被堵死的缺陷。
從技改后的檢修情況來(lái)看,樹(shù)脂殘留狀況得到極大改善,僅在出脂管口周圍殘留一小部分樹(shù)脂。通過(guò)對(duì)出脂管口檢查,發(fā)現(xiàn)是基建時(shí)高速混床安裝焊接工藝存在缺陷,出脂管最高處凸出在弧形多孔板上,導(dǎo)致部分樹(shù)脂不便送出。由于焊層較厚不便于打磨,鑒于技改后的樹(shù)脂輸送效果有了較大的改善,因此對(duì)此瑕疵暫不做改進(jìn)。
1)高速混床再生效果的好壞與樹(shù)脂是否輸送徹底有很大的關(guān)系,而采用弧形多孔板加水帽的出水形式,通過(guò)壓縮空氣來(lái)協(xié)助樹(shù)脂輸送。
2)樹(shù)脂輸送不盡,可以通過(guò)調(diào)整程控步驟來(lái)解決。在氣水混送與氣送步驟結(jié)束后增加進(jìn)水,然后再次執(zhí)行水混送和氣送步驟,如此多次反復(fù),達(dá)到稀釋樹(shù)脂,從而盡可能將樹(shù)脂送出高速混床。但是,此方法耗費(fèi)大量二級(jí)除鹽水、軟件更改的費(fèi)用較大而且存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
3)樹(shù)脂輸送不盡的主要原因,是不銹鋼導(dǎo)流環(huán)焊接工藝造成的,導(dǎo)致導(dǎo)流環(huán)的間隙不均勻,影響了進(jìn)氣均勻性。
4)新水帽導(dǎo)流環(huán)采用硬質(zhì)聚四氟乙烯材質(zhì),正反面通過(guò)車床精確控制凹槽深度,從而保證水帽裝配好后導(dǎo)流環(huán)各間隙保持一致,保證進(jìn)氣的均勻性。