陳云峰,馬桂芝,白 冰,黃海龍,龍鴻波
(中國石油冀東油田勘探開發研究院,河北唐山 063000)
國內近幾年發現和未投入開發的油田主要以低滲、特低滲透油藏等難動用儲量為主,開采難度越來越大。低滲透油藏的顯著特點就是儲層滲透率低,自然能量不充足,注氣作為一種提高采收率的方法受到各大油田的普遍關注[1-2]。在常溫常壓下,氮氣為無色無味的氣體,分子量為28.013,密度約為空氣的0.97倍。氮氣的化學性質極不活潑,在常態下表現出很大的惰性,它不易燃、干燥、無爆炸性、無毒、無腐蝕性,使用安全可靠。與其他氣體相比,氮氣具有氣源豐富,無爆炸性,不傷害地層,不結垢,不腐蝕管線,后處理簡單等優點。
柳北Es32+3油藏埋藏深、儲層滲透率較低(平均為273×10-3μm2)、非均質性強、油質較輕,經歷了二十年的注水開發,油藏層間矛盾突出,部分油藏出現了注不進水的現象,水驅動用程度趨差,水驅油效率低,常規水驅開發采收率低,且由于地層溫度高,實施化學驅難度較大,需進一步研究適合低滲油藏的增產和提高采收率技術,并進行礦場先導試驗,為探索南堡陸地中深層、深層油藏提高采收率技術途徑,選取柳北沙三3油藏開展氮氣驅提高采收率物理模擬先導試驗。
驅替實驗裝置采用海安生產的一維多功能驅替物理模擬實驗裝置,可分為注入系統、模型系統、數據采集與處理系統和輔助保障系統4個部分。實驗裝置主要由注入泵、裝原油和液體的中間容器、巖心夾持器、回壓閥和恒溫系統等組成(圖1)。
巖心夾持器入口端接裝有原油、氮氣和水的中間容器,中間容器與一個液壓泵相連接,通過液壓泵向中間容器中泵入液體,從而驅動水、氮氣和原油注入巖心夾持器。巖心夾持器出口端接回壓閥,回壓閥通過手搖泵加壓而形成回壓,利用回壓使巖心達到地層壓力。從巖心里被驅替出來的油、氣、水通過計量系統得到準確的數據,通過分析這些油氣水數據,可以得到產出程度、含水率等關鍵數據,分析數據得到實驗結論。
(1)實驗巖心:本次實驗巖心是石油大學模擬柳北非均質儲層特征的人造方巖心,為了研究非均質性對采收率的影響,分別采用了均質方和非均質方巖心各兩塊(具體數據見表1)。選取模擬巖心的空氣滲透率平均值為270×10-3μm2,分為高、中、低三層,滲透率分別為800×10-3μm2、300×10-3μm2、50×10-3μm2,滲透率變異系數0.814。

表1 柳北氮氣驅實驗巖心模型參數
(2)實驗流體:實驗用油為地層原油配制的模擬油,原油取自LB2-15-21井井口,經過了脫水并去除雜質。由于井口原油已脫氣,黏度變大,要用航空煤油與原油按一定比例配制模擬油,要模擬到地下原油黏度(1.73 mPa·s,90℃)。實驗中使用的飽和水為地層采出水(采自LB2-15-15),驅替用水為取自注水站的水井注入水,實驗前過濾去除雜質。
(3)實驗溫度壓力:實驗溫度為地層溫度102℃,實驗壓力為6 MPa,實驗模型為45 mm×45 mm×300 mm方巖心夾持器。
實驗過程包括抽真空后飽和水、測水相滲透率、飽和油、一次水驅、氣驅、后續水驅、后續氣驅等過程。為了實驗結果更符合地質實際情況,本次實驗做了重復性驗證,每組實驗至少重復2次。由于注入氣體容易發生氣竄,實驗采用了水氣交替注入的方法[3-4]。水驅結束時要求含水達到98%以上;氣驅結束時也要求是氣竄或含水達到98%以上;后續水驅要求直到出口端采出液的含水率連續0.2 PV都達到98%以上時,后續水驅實驗結束;后續氣驅也要求到出口端采出液的含水率連續0.2 PV都達到98%以上時,后續氣驅實驗結束。
圖2是模擬柳北非均質儲層情況的方巖心A-12的氮氣驅曲線,實驗經過了水驅、氣驅、二次水驅、二次氣驅和三次水驅5個階段(圖2)。
在實驗過程中,注入量、含水、采收率等變化情況如下:
(1)在水驅注入0.1638 PV時,巖心出口端見水,此時采收率為23.79% ;當注人0.7421 PV時,采出流體含水為98.97%,水驅實驗結束,采收率為29.45% ,轉為氮氣驅。

圖2 非均質方巖心A-12氮氣驅曲線
(2)氮氣驅后,當注入0.16 PV高壓氮氣時,出口含水率明顯降低,最低到含水率9.09%,但隨著注入量的增加,由于巖心小,很快發生氣竄,變現為不出液,只出氣,不得不再次轉為水驅,此時采收率增加至34.42%。
(3)再次轉為水驅后,出氣量明顯減少,初期的含水率仍很低,說明經過氣驅,巖心孔隙間的剩余油分布發生了變化,水驅的波及體積增大,剩余油變成了可動油。隨著注入量的增加,含水率升高,提高采收率效果逐漸降低,轉為下一個氣水注入周期。經過一次氣水驅動,采收率達到44.5%。
(4)每次的氣驅及后續水驅作為一個周期,第二次的氣水注入效果明顯不如第一次,含水率降低很少,相應的出油也少,提高采收率低,經過兩次氣水注入周期,最終的采收率達47.71%。2次氣驅后共提高采收率18.26%。
從表2可以看出,實驗中柳北Es32+3油藏水驅采出程度平均為32.6%,氣驅后平均采出程度為52.3%,平均可提高采出程度19.7%,說明若在柳北地區開展氣驅是有效的。但不論水驅還是氣驅,均質巖心采出程度明顯高于非均質巖心,說明儲層非均質性是影響最終采收率的主要因素。
實驗中,氣驅后在很短的時間內氣量就很大,很快氣竄,表現為不出液,只出氣。分析其原因,主要是物理模型較小所致,現場實際應用可能時間較長。實驗中觀察得出:如何有效控制氣竄是氮氣驅成功的關鍵。

表2 氮氣驅提高采收率實驗數據
根據氣竄后繼續改為水驅仍能顯著提高采收率這一事實,可以得出,在現場實施過程中,水氣交替驅是氣驅項目推廣的一項行之有效的措施。
本次實驗分別采用了均質巖心和非均質巖心,但平均滲透率相同。通過實驗可以看到,均質巖心的水驅采收率遠大于非均質巖心的水驅采收率,表明非均質性是影響柳北采收率的一項主要影響因素。也間接說明了柳北斷層根部雖然位置高、含油飽和度高,但采出程度不及柳北主體,主要是斷層傾向和物源方向相同,巖性顆粒分選差,邊緣大斷層巖性變化更大,造成斷層根部非均質性更強。
從柳北氣驅實驗前后巖心對比可見,飽和油后實驗前的巖心顏色不同,存在斑塊,說明由于巖石層內及層間非均質性較強,原始含油飽和度不同,物性好的層內,含油飽和度高;驅替實驗后斑塊不明顯,說明物性好層,采出程度高,也說明了非均質性對采收率的影響。
從驅替實驗前后的照片(圖3)對比可見清晰的竄流通道,竄流通道形成于物性相對好的高滲層內,呈現不規則形狀,前段掃油面積較大,剩余油較少,由于竄流的形成,末端剩余油分布較多。
(1)柳北Es32+3油藏實施氮氣驅是可行的,與純水驅相比,氮氣驅平均可以提高采收率19.7%。
(2)氣驅容易形成氣竄,氣竄后適時地轉為水氣交替驅,可以達到有效的擴大波及范圍,繼續驅動出剩余油的效果。

圖3 實驗前后巖心照片
(3)柳北Es32+3油藏實施氮氣驅結果表明,均質巖心采出程度明顯高于非均質巖心,地層非均質性是影響采收率的重要因素。
[1]李士倫,郭平,戴磊,等.發展注氣提高采收率技術[J].西南石油學院學報,2000,22(3):42-45.
[2]李士倫,周守信,杜建芬,等.國內外注氣提高石油采收率技術回顧與展望[J].油氣地質與采收率,2002,9(2):4-5.
[3]王進安,岳陸,袁廣鈞,等.氮氣驅室內實驗研究[J].石油勘探與開發,2004,31(3):120-121.
[4]李振泉,殷勇,王其偉,等.氣水交替注入提高采收率機理研究進展[J].西南石油大學學報,2007,29(2):23-25.