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降低注水單耗節能措施的綜合應用

2013-10-29 03:37:40侯立泉趙留陽劉祥崔靜濤
資源節約與環保 2013年8期
關鍵詞:系統

侯立泉 趙留陽 劉祥 崔靜濤

(大港油田公司第三采油廠 天津 300280)

1 概述

油田在開發過程中,地層壓力逐漸降低,油井產液量逐漸下降,因此需要通過注水補充地層能量。第三采油廠共有注水泵站25座、增壓注水泵82臺,注水井982口、開井537口,2012年注水量1477.0272萬方,注水耗電14268.082萬千瓦時,注水單耗9.66KWH/M3。由于不同注水區塊、同一區塊不同注水井吸水壓力差異大,單井油壓低的不足10MPa,最高達38 MPa,為完成地質配注要求,系統注水壓力只能就高不就低,注水站壓力等級分為16MPa、21MPa、25 MPa、32MPa、35 MPa,部分注水井通過采取單井增注工藝滿足配注要求。目前所有機泵均采用變頻調速技術。

2 節能措施及相關對策

2.1 加強注水機泵現場管理

加強注水泵現場管理,注水泵的泵效由容積效率、機械效率所決定,因此,提高泵效要從這兩方面入手:

2.1.1 提高注水泵容積效率

加強對閥座、閥片、彈簧、密封圈等易損件的檢查,對損壞的配件及時更換。對因泵頭刺漏造成的泵效低的問題,要對泵頭進行修復、更新。加強計量管理,各注水站值班人員按時錄取流量數據,計算泵效,發現問題并及時進行處理。

2.1.2 提高注水泵機械效率

按照“清潔、潤滑、緊固、調整、防腐”的十字作業法加強機組維護,重點做好機組潤滑、皮帶松緊調整等維護工作,減少機械損耗。

2.2 開展注水單耗分析

充分利用壓力及泵效遠程監測報警系統,目前各作業區注水泵站已建立注水泵站單耗分析制度,根據監測系統提供的實時電量、水量數據,每周分析泵站運行過程中存在的問題,使注水泵站節能工作走向常態化。

2.3 實施注水系統高低壓分離改造

2.3.1 自一注水站高低壓分離改造

自一注水站改造前運行現狀:自一注運行壓力23.0MPa,系統所負責24口注水井中,僅有自7-13-2、自15-12等7口注水井壓力高于15MPa,配注共350m3/d,占總水量的29.1%,其余注水壓力均低于10MPa,配注850m3/d,占總水量的70.9%,注水站為保證配注,運行壓力只能就高不就低,造成無功損耗大、注水能耗高的問題。

調整方案:為降低自一注水系統的整體運行能耗,結合該地區注水井的實際生產情況,對該注水系統實施“高低壓分離、局部增壓”的技術改造措施,將自一注水站系統分為兩個壓力系統(22Mpa系統和12Mpa系統),同時對軍23-27井實施單井地面增壓注水。

自一注水站系統節能改造實施效果預測:

自一注實施高低壓分離改造后,22MPa系統注水量為380m3,系統運行壓力較改造前下降1.0MPa,12MPa系統注水量為870m3,系統運行壓力較改造前下降11.0MPa,節能效果如下:

①、22MPa系統節電量

N-節電量(KW.H)

P2-改造前運行壓力(MPa)

P1-改造前運行壓力(MPa)

Q-注水量(m3/h)

總計節電量=(5.77+128.67+33.42)×24×365=147.05(萬千瓦時)。

④、增注泵增加的耗電量

軍23-27新上120m3/10.0MPa增壓泵一臺,電機功率37KW,年增加電量 =37×0.7×(n柱 -n增)×24×365=337×0.7×(0.8-0.5)×24×365=6.8(萬千瓦時)

n柱-柱塞泵效率

n增-離心式增注泵效率

實際節電量=147.05-6.8=140.25(萬千瓦時),每千瓦時電按0.78元計算,年節約電費109.4萬元。

改造進度:該改造項目于4月15日完工。系統實施改造后,實現日節電量3585KW.H。

2.3.2 自六注高低壓分離改造

自六注改造前運行現狀:自六注運行壓力25.0MPa,系統下游有2臺增注泵,規格為400m3/10MPa、300m3/10MPa各一臺,共負責9口水井增壓注水,配注量約430m3/d,其余3口水井,配注量約180m3/d。通過對注水系統的能耗分析,計劃對自六注實施高低壓分離調整,其中高壓系統運行壓力為35.0MPa,低壓系統運行壓力為25.0MPa。

調整方案:將自六注4#、5#柱塞泵更換為5ZB-12/42型注水泵,2#、3#(3H-8/450II型柱塞泵)換柱塞為38mm,改造后35.0MPa系統能力達到860m3/d,25.0MPa系統能力490m3/d。

改造進度:該改造項目于4月8日施工完畢。系統實施改造后,下游2臺增注泵停運即可滿足配注要求,實現日節電量3600KW.H。

2.4 優化調整注水泵站、增注泵及運行參數

2.4.1 調整注水泵站運行參數

針對采油廠部分注水泵站生產參數,存在泵壓過高、能耗浪費的不合理現象,及時動態調整泵站運行參數,共調整3個泵站,實現日節電量1175KWh,1-5月份累計節電5.96萬千瓦時。

2.4.2 優化調整機泵柱塞直徑

針對官一注水泵站注水量與注水泵排量不匹配的情況,通過優化注水泵柱塞直徑,將3#泵柱塞直徑由38mm調整為35mm,通過降低單泵額定排量,滿足下游注水井配注需求,避免了開回流閥門生產的問題,調整后運行變頻由20HZ升至30HZ;在保證注水量不變的情況下,注水泵站單耗由10.728kw·h/m3降至 10.08kw·h/m3,實現日節電340KW.H,年節電11.2萬千瓦時,節約電費約8.8萬元。

2.4.3 優化調整增壓泵

針對部分增注泵存在“大馬拉小車”不合理現象,采用動態調整的方式進行優化調整,2013年1-5月份共新購置3臺、盤活4臺、調整增注泵18臺。調整的增注泵負載率由55%提高到68.5%,增壓注水單耗降低0.1KW.H/m3·MPa,日節電量1200KW.H左右,1-5月份累計節電量10.8萬度。

2.4.4 優化調整增注泵運行參數

針對采油廠部分增注泵生產參數存在泵壓過高、能耗浪費的不合理現象,及時動態調整增注泵運行參數,共調整28臺次,日節電量13340KW.H,1-5月份累計節電102.3萬千瓦時。

2.4.5 調整低壓注水井

針對采油廠部分注水井,注水壓力低,仍在高壓系統注水的不合理現象,及時調入周邊低壓系統,共調整22口井,日節電量7206KWh,1-5月份累計節電45.8萬千瓦時。

2.5 應用“射流”除垢技術

2.5.1 技術原理

清洗儀器上設計安裝了內振系統和射流噴嘴,將清洗儀器投入管道中,在水力的推動下旋轉行進,水流自尾翼壓入內振系統,猛烈收縮又急劇膨脹,生成無數空泡,匯入噴嘴后,在清洗儀器周圍形成爆破性沖擊射流,擊打前方的管垢,然后與沖擊清洗下來的碎垢一道匯聚成湍流,向前竄動,直達排污口。

2.5.2 技術特點

采用的是物理清洗,施工過程中不產生任何有毒氣體,安全可靠。操作簡便,一旦清洗儀器卡阻,用泵車反打水,一般情況下清洗儀器能順利退出,不會卡堵管道。通過能力強,可通過1.0D彎頭。管道除垢較徹底,除垢率達90%以上。

通過采用“射流”除垢技術,完成了30單井管道、10條注水干線的除垢工作,除垢管道平均壓損由除垢前的2.3MPa降至0.7MPa,凈降壓損1.6MPa,實施除垢的注水管道基本消除了水質的二次污染,同時通過除垢降壓損,實現日節電680KW.H,經濟及社會效益顯著。

3 結論及建議

3.1 結論

3.1.1 實施高低壓分離改造可顯著降低注水系統能耗

通過優化系統管網及工藝流程,合理設定系統注水壓力,將不同注水壓力的注水井分別調入不同壓力等級的注水系統,可顯著降低泵站注水單耗。

3.1.2 優化機泵生產工藝參數是減少能源浪費的有效措施

應有專業部門負責,采取生產參數審批制度,同時根據生產情況及時優化調整,在滿足生產需要的前提下,最大程度提高設備負載率,避免“大馬拉小車”等問題,減少能源消耗浪費。

3.2 建議

3.2.1 增加增壓泵的增壓等級

目前現場應用的增壓泵只有增壓10MPa、15MPa兩個等級,不能滿足生產要求,建議根據需要定制相應壓力及排量的增壓泵,如增壓5MPa,提高高壓離心泵的機械泵效,降低能耗。

3.2.2 調整注水泵電機皮帶輪直徑

雖然目前注水泵均配套了變頻調速控制柜,變頻控制器在頻率接近工頻運轉時,能耗高于工頻運轉,變頻控制器在頻率低于20HZ時不能正常運轉,需要開回流運轉。由于下游所需配注的變化,變頻控制器的運轉頻率往往不能選擇,因此調整注水泵電機皮帶輪直徑,使之在最佳工況點運行,可有效降低能源消耗。

3.2.3 推動官二注1#、2#、3#三座注水泵房的聯網運行

官二注1#、3#注水泵房同屬一個注水系統,注水能力4800m3/d,實注3470m3/d,泵壓25.0MPa,由1#分水閥組進行分水。官二注2#注水泵房注水能力2400m3/d,實注1800m3/d,泵壓25.0MPa,由2#分水閥組進行分水。根據官二注分水閥組存在的腐蝕滲漏嚴重、影響注水時率及官二聯發電機組改造工程的需要,為保證官二注的平穩運行,將1#泵房5臺泵移至2#泵房,同時對官二注兩座分水閥組進行調整:將2#分水閥組報廢,其所轄的王1、2、3、4站注水干線全部調至1#分水閥組,實現3座注水泵房的聯網運行。預計運行11臺泵(1臺變頻),比優化前減少了1臺機泵運行,可實現日節電3000KW.H。

3.2.4 實施定期通球除垢

加大注水管道周期通球工作力度,對具備通球流程的70余條單井管道進行周期通球;同時,組織完成棗10站、棗11站、王7站等系統注水干線的射流除垢,減少壓力損失,同時消除管道沉積物對水質的二次污染。

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