999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

中壓加氫裂化裝置分餾塔的控制及流程優化方法

2013-11-01 02:16:16高永順南京揚子石化職業培訓公司南京210048
石油化工自動化 2013年5期
關鍵詞:液位優化

高永順(南京揚子石化職業培訓公司,南京 210048)

中壓加氫裂化裝置分餾塔的控制及流程優化方法

高永順
(南京揚子石化職業培訓公司,南京 210048)

中壓加氫裂化裝置采用中壓加氫裂化技術(RMC),該技術流程簡單、工藝技術先進、操作靈活,可最大限度生產尾油和中間餾分油。介紹了該裝置分餾塔的工藝流程模擬與優化,控制方案的設計與論證,儀表的選型(包括控制器、控制閥、檢測儀表)等。探討了如何運用CS-3000分散型控制系統進行系統的生成與控制站、操作站的組態。實踐證明,裝置優化后的生產運行效果比傳統控制方案有了顯著提高。

中壓加氫裂化裝置 分餾塔 控制 流程優化

中壓加氫裂化技術(RMC)是實現大分子蠟油裂化為小分子輕質油的先進技術,該技術既可生產優質的石腦油、清潔柴油,也可以提供大量的優質乙烯原料和芳烴原料,有效地緩解了國內所面臨的乙烯原料嚴重不足且成本過高的問題。

中壓加氫裂化裝置分餾塔的塔頂溫度控制,中段溫度控制,塔頂壓力控制以及重石腦油汽提塔和柴油汽提塔的溫度、液位、流量控制直接影響油品分餾的效果和裝置的安全運行,因而對裝置的控制方案和工藝流程進行系統性的優化是很有必要的。Aspen軟件可對裝置的工藝流程進行模擬并對控制指標進行系統性優化,計算出安全生產條件下的各項工藝指標,解決生產中的瓶頸問題(分餾質量與產量之間)。

1 工藝流程與控制要求

1.1流程說明

中壓加氫裂化裝置分餾塔的工藝流程如圖1所示,分餾塔進料加熱爐為4路進料,設有49層塔盤,塔底用過熱蒸汽汽提。340 ℃的脫硫油進入產品分餾塔第8層塔盤,分餾塔設有2個側線塔,分別為重石腦油汽提塔和輕柴油汽提塔,用于生產重石腦油和輕柴油。

1.2控制要求

1) 分餾塔塔頂油氣溫度控制。分餾塔塔頂油氣經空冷器冷卻至40 ℃后進入分餾塔頂回流罐進行氣液分離,界位控制在50%。回流罐中部的油經分餾塔頂回流泵(P53203A,B)抽出,一部分作為塔頂回流;另一部分作為輕石腦油送出裝置。D53202分離罐底部排出的含硫污水由冷凝水泵(P53208A,B)抽出送至酸性水汽提裝置處理,也可以直接當注水回用,故對塔頂油氣溫度需要精確控制在65 ℃。

圖1 中壓加氫裂化裝置分餾塔流程示意

2) 分餾塔中段溫度控制。分餾塔的中段溫度要求控制在165 ℃,循環回流用泵(P53206A,B)從塔的第19層塔盤抽出,經中段回流/硫化氫汽提塔進料換熱器(E53209A,B)的管程冷卻后,返回第22層塔盤下方。

3) 重石腦油汽提塔回流溫度控制。重石腦油餾分由分餾塔側線第39層塔盤自流至重石腦油汽提塔,該塔設有8層塔盤,塔底用柴油換熱器(E53203)加熱重沸,溫度控制至135 ℃。重石腦油汽提塔塔頂油氣返回分餾塔的第41層塔盤下方,汽提塔底的重石腦油用重石腦油汽提塔底泵(P53204A,B)抽出,重石腦油汽提塔底液位控制在50%;經重石腦油空冷器(A53203)和水冷器(E53205)冷卻,溫度控制至40 ℃后送出裝置。

4) 輕柴油汽提塔回流溫度控制。輕柴油餾分由分餾塔側線第19層塔盤自流至柴油汽提塔。該塔設有8層塔盤,塔底用尾油換熱器(E53204)加熱重沸,溫度控制至260 ℃。輕柴油汽提塔頂油氣返回分餾塔的第23層塔盤下方,汽提塔底的輕柴油用柴油汽提塔底泵(P53205A,B)抽出,柴油汽提塔底液位控制在50%。

5) 分餾塔尾油液位控制。分餾塔的尾油由塔底泵(P53207)抽出,經尾油空冷器(A53205)冷卻至50 ℃送出裝置;為了保證分餾質量和生產安全,分餾塔底尾油液位應控制在50%。

2 流程優化

2.1分餾塔中段循環回流優化

對原工藝流程作進一步優化,在分餾塔中段入口處增加1條熱回流管線,采用分程控制分餾塔中段溫度,比單純控制入口流量更理想,溫度控制速度更快,精確度更高。

2.2分餾塔頂流程優化

在氣液分離回流罐增加1條氮氣管線和1條去火炬回收管線,一方面密封氣液分離回流罐;另一方面可順利控制分餾塔頂壓力,以確保生產裝置的安全。

2.3重石腦油汽提塔的液位控制優化

將重石腦油汽提塔的液位控制由傳統的單回路控制改為重石腦油汽提塔的液位和重石腦油出料流量之間的均勻控制方案,以確保重石腦油汽提塔的液位和重石腦油的出料量達到相互平衡,生產負荷最大,能耗最低。

2.4輕柴油汽提塔的液位控制優化

將輕柴油汽提塔的液位控制由傳統的單回路控制改為輕柴油汽提塔的液位和輕柴油出料流量之間的均勻控制方案,以確保輕柴油汽提塔的液位和輕柴油的出料量達到相互平衡,從而實現負荷最大化。

2.5應用Aspen軟件計算最佳控制點

根據分餾塔的結構,利用Aspen軟件先建立模型,如圖2所示,使用基本的工程關系式,如質量和能量平衡、相態和化學平衡去預測一個工藝過程。在Aspen的運行環境中,只要給定合理的熱力學數據、實際的操作條件和嚴格的Aspen平衡模型,能夠模擬實際裝置的運行情況,并可協助設計、優化現有的裝置和流程,提高工程利潤。

圖2 中壓加氫裂化裝置分餾塔模型示意

2.6原料輸入輸出數據

重石腦油汽提塔為分餾塔的第一條側線采出,輸入塔盤數據,即可利用Aspen軟件計算出重石腦油汽提塔的最佳控制溫度;輕柴油汽提塔為分餾塔的第二條側線采出,輸入塔盤數據,利用Aspen軟件計算輕柴油汽提塔的最佳控制溫度;分餾塔的中段循環回流用泵從塔的第19層塔盤抽出,經中段回流/硫化氫汽提塔進料換熱器的管程冷卻后返回第22層塔盤下方。輸入塔盤數據,利用Aspen軟件計算分餾塔中段的最佳控制溫度。

2.7計算結果驗證

通過計算得出,最佳工藝控制指標見表1~表3所列: 塔頂溫度應控制在65 ℃;塔頂壓力控制在0.11 MPa;塔中段溫度控制在165 ℃;氣液分離罐的輕石腦油液位控制在50%;氣液分離罐底部的含硫污水的界位控制在50%;重石腦油汽提塔的液位控制在50%;輕柴油汽提塔的液位控制在50%;分餾塔的汽提過熱蒸汽進料流量控制在100 m3/h;輕柴油和重石腦油的熱交換的溫度應控制在135 ℃;尾油和輕柴油的熱交換溫度應控制在260 ℃,分餾塔尾油液位控制在50%。

表1 分餾塔工藝控制優化后的溫度指標

表2 分餾塔工藝控制優化后的終鎦點(95%)

表3 分餾塔工藝控制優化后的干點(100%)

3 控制方案的設計

3.1控制方案的論證

1) 分餾塔塔頂溫度控制。塔頂溫度主控制器(TIC53211)和輕石腦油回流流量副控制器(FIC53211)構成串級控制;通過調節輕石腦油回流流量可以及時改變塔頂溫度,同時又可迅速克服回流流量變化引起的干擾,改善對象的特點,使控制過程加快,具有超前控制的作用,提高了塔頂溫度的控制質量。

2) 分餾塔塔頂壓力控制。考慮到分餾塔的工藝安全,塔頂油經過空冷器進行冷卻進入分餾回流罐與另一股進料(氮氣)進行氣液分離。采用分程控制PIC53211更合適。PV53211A采用氣開閥控制氮氣,PV53211B采用氣關閥控制燃料氣去火炬,避免了燃料氣在氣液分離回流罐大量積壓而產生的安全隱患。

3) 分餾塔中段溫度控制。分餾塔22段溫度是分餾質量的關鍵,在煉油廠加氫裝置中采用傳統的單回路流量控制,經Aspen軟件驗算溫度控制在165 ℃是比較困難的,如果改成分程控制方案,品質會得到大幅的提高。在芳烴廠加氫裝置中優化為分程控制TIC53213,效果顯著提高。柴油在分餾塔中段回流泵進行循環,以此來保證該段的冷流量與熱流量的混合控制,實現該段溫度的平衡。

4) 氣液分離回流罐的輕石腦油液位控制。氣液分離回流罐的輕石腦油液位控制采用單回路LIC53207控制。來自分餾塔塔頂油進入氣液分離罐進行氣液分離,一部分作為塔頂回流,另一部分作為輕石腦油送出裝置,通過調節輕石腦油的輸出量來控制氣液分離罐的液位。

5) 重石腦油汽提塔的液位控制。重石腦油汽提塔的液位控制,傳統控制方案一般采用單回路控制,通過調節分餾塔側線自流至重石腦油汽提塔的量來控制重石腦油汽提塔的液位。優化后應采用主控制器(LIC53205)、副控制器(FIC53205)均勻控制方案更合適。通過調節分餾塔側線自流至重石腦油汽提塔的量和塔頂回流量、塔底的抽出量來控制重石腦油汽提塔的液位。

6) 輕柴油汽提塔的液位控制。傳統控制方案一般采用單回路控制,通過調節分餾塔輕柴油餾分進入輕柴油汽提塔的量來控制輕柴油汽提塔的液位。優化后應采用主控制器(LIC53206)、副控制器(FIC53206)均勻控制方案更合適。通過調節分餾塔輕柴油餾分進入輕柴油汽提塔的量和塔頂回流量、塔底的抽出量來控制輕柴油汽提塔的液位。

7) 分餾塔的汽提控制。通過調節過熱蒸汽進料量來控制,FIC53212單回路控制即可。

8) 重石腦油汽提塔回流溫度控制。為了更好地控制輕柴油和重石腦油的熱交換,主控制器(TIC53218)和副控制器(FIC53215)構成串級控制,及時地控制輕柴油流量和重石腦油回流交換后的溫度,引入副回路,可以獲得比單回路控制系統超前的控制作用,有效地克服了出料量對液位的影響,具有超前控制的作用,提高了控制質量。

9) 輕柴油汽提塔的回流溫度控制。為了更好地控制尾油和輕柴油的熱交換,主控制器(TIC53221)和副控制器(FIC53216)構成串級控制,及時地控制尾油流量和輕柴油回流交換后的溫度,引入副回路,可以獲得比單回路控制系統超前的控制作用,有效地克服了出料量對液位的影響,具有超前控制的作用,提高了控制質量。

10) 分餾塔塔底尾油液位控制。傳統控制方案一般采用單回路控制,通過調節分餾塔塔底尾油出料量。優化后應采用均勻控制方案更合適。通過主控制器(LIC53204)和副控制器(FIC53204)實現分餾塔塔底尾油液位與尾油出料流量相互抑制的調節,通過改變送出裝置尾油控制閥的開度來維持分餾塔塔底尾油液位的穩定。

11) 氣液分離回流罐底部的含硫污水的界位控制。采用單回路控制即可,含硫污水的界位用浮筒液位計,然后含硫污水由冷凝水泵抽出送至酸性水汽提裝置進行適當地處理,也方便直接被用作注水回用。

3.2控制閥的選定

1) 輕石腦油回流控制閥(FV53211)。應選氣關閥,由于整個回路含有回流泵,當系統出現故障時,必須保證該閥的暢通,避免回路出現堵塞和塔頂溫度過高。

2) 分離塔污水排污控制閥(LV53208)。應選氣開閥,當系統出現故障時,該閥應處于關閉狀態,否則塔內液體會被抽空。

3) 輕石腦油出料控制閥(LV53207)。應選氣開閥,當系統出現故降時,該閥應處于關閉狀態,否則塔內液體會被抽空。

4) 冷回流閥(TV53213B)。應選氣關閥,由于整個回路含有回流泵,當系統出現故障時,必須保證該閥的暢通,避免塔內溫度過高。

5) 熱回流閥(TV53213A)。應選氣開閥,當系統出現故障時,必須保證該閥的關閉,避免塔內溫度過高。

6) 重石腦油出料控制閥(FV53205)。應選氣開閥,該閥控制的是重石腦油出料量,當系統出現故障時,該閥需要關閉,避免塔內物料抽空。

7) 輕柴油出料控制閥(FV53206)。應選氣開閥,該閥控制的是輕柴油出料,當系統出現故障時,該閥需要關閉,避免塔內物料抽空。

8) 蒸汽進料控制閥(FV53212)。應選氣開閥,控制蒸汽進入量,當系統出現故障時,該閥一定要處于關閉狀態,以避免蒸汽源源不斷地進入導致安全隱患。

9) 輕柴油旁路控制閥(FV53215)。應選氣關閥,該閥所在的回路構成串級控制,當系統故障時,該閥所在的旁路必須保持暢通,使得柴油產品可以順利出來。

10) 尾油出料控制閥(FV53204)。應選氣開閥,當系統出現故障時,該閥要處于關閉狀態,否則塔內液體會被抽空。

11) 尾油旁路控制閥(FV53216)。應選氣關閥,該閥所在的回路構成串級控制,當系統故障時,該閥所在的旁路必須保持暢通,使得尾油產品可以順利出來。

12) 燃料氣去火炬控制閥(PV53211A)。應選氣關閥,燃料氣從設備出來,當系統故障時,應保證燃料氣能夠出來,以防爆炸。

13) 氮氣進料控制閥(PV53211B)。應選氣開閥,氮氣進入設備,當系統故障時,應切斷燃料氣的進入,以防爆炸。

4 控制方案的實施

4.1控制系統的選型

目前控制系統品種較多,經廣泛調研和論證,決定選用CENTUM-CS3000集散控制系統。CS3000系統最多可掛64個站,其中FCS 46個,HIS 16個。

4.2控制策略的實施

1) 系統的生成。創建1個新的Project,取文件名(JQFL),然后再創建FCS(必須根據具體型號),這樣就生成了一個新的系統。

2) 控制站組態。選中1個FCS(如FCS0101),創建IOM,再在IOM中新建1個Node,并在Node中選用真正的IOM卡件型號,根據接線布置圖填寫。

3) 畫連控圖。打開Function Block,根據控制方案畫連控圖。

4) 對功能塊定義。主要對閥門類型、控制器正反作用、手自動是否跟蹤、量程及單位等進行定義,其中分程控制還要對輸出范圍、輸出信號的模式等進行定義。

4.3操作站組態

1) 趨勢組組態。趨勢組組態必須選定1個趨勢塊,先定義趨勢塊屬性,即掃描周期,然后選中趨勢組定義需要記錄的參數。

2) 控制組組態。CS3000最多可定義1000個控制組,每一個控制組都必須自己創建,一個組可定義8塊儀表面板或16塊儀表面板;該系統在此對每一個需要操作的儀表都要定義。

3) 畫流程圖。利用組態軟件提供的工具可以很方便地制作流程圖,并可通過對流程圖中軟按鈕的定義,單擊直接進入所需畫面,如調整畫面顯示、開關按鈕的操作等;在該畫面中可設定控制參數來調整液位、流量、溫度、壓力。

4) 總貌定義。可以將流程圖、控制畫面、趨勢圖定義在不同的顯示塊中,了解過程系統的綜合概貌。利用鼠標的操作,可以從綜合畫面轉移到其他畫面。

5 調試結果

5.1控制方案及流程運行測試

根據裝置投運操作步驟,分別調出流程圖畫面和控制組畫面,先手動改變調節器輸出,待系統穩定即可分別投入串級、自動控制等,然后利用經驗湊試法分別對各調節器進行PID參數整定,經過多次試驗效果良好。

1) 調整畫面調用。通過調用調整畫面可以方便地改變任一控制器(高低報警值、PID值)參數,進行控制器參數整定,使工藝參數控制在最佳狀態。

2) 實時趨勢圖調用。實時趨勢圖可以觀察系統運行狀態,記錄控制系統的過渡過程曲線,通過觀察過渡過程曲線的變化趨勢,又可改變調節器的PID參數值。

5.2結果評估

經過流程優化和控制系統修改投運后,保證了整個分餾塔在自動調節過程中,達到了物料、氣-液、熱量三個平衡,而且操作方便、簡單,大幅減輕了操作人員負擔,使產品的質量和分餾塔操作的穩定性得到了較大提高。利用Aspen軟件計算出的各項工藝控制指標,可以解決安全生產條件下的分餾瓶頸,產出更多的優質石腦油,產出量增加了2.7%,每年約增收200萬元人民幣,其結果與計算的設定值基本一致。

改造后的分餾塔中段溫度可以準確地控制在(165±0.5)℃,為快速、精確分餾提供了可靠保證。柴油汽提塔的液位控制采用均勻控制方案后,可以解決在高負荷下運行,前后塔的物料平衡問題,柴油和重油產量分別提升5.5%和6.2%,每年約增收400萬元收入。

6 結束語

隨著國民經濟的迅速增長,對清潔油品和特種化工產品的需求量迅速增加,開發RMC技術是有效的技術途徑,該技術的成功應用解決了國內過分依賴進口工藝包技術的難題,為國內研究人員繼續開發新型的工藝包提供了經驗借鑒。中壓加氫裂化裝置分餾塔控制方案的好壞直接影響油品分餾的質量,經過優化后的流程及控制方案在揚子石化公司芳烴廠加氫裂化裝置上試運行后,效果顯著提高。在運行過程中對新開發的裝置進行工藝、能耗、環保優化是一項重要的工作,依托DCS強大資源和Aspen流程模擬軟件的優勢,可以為裝置運行過程中的實際負荷、能耗考核提供重要的手段,從而使裝置實現經濟運行的效果。

[1]莫彬.過程控制工程[M].北京: 化學工業出版社,1991.

[2]王永紅.過程檢測儀表[M].北京: 化學工業出版社,1998.

[3]孫洪程,李大字.過程控制工程設計[M].北京: 化學工業出版社,2000.

[4]黃德先,王京春,金以慧.過程控制系統[M].北京: 清華大學出版社,2011.

[5]費清水.生產過程計算機控制[M].北京: 化學工業出版社,2001.

[6]楊寧,趙玉剛.集散控制系統及現場總線[M].北京: 北京航空航天大學出版社,2003.

[7]樂嘉謙,王立奉,邵勇,等.化工儀表維修工[M].北京: 化學工業出版社,2005.

[8]范玉久.化工測量儀表[M].北京: 化學工業出版社,1996.

[9]吳國熙.調節閥使用與維修[M].北京: 化學工業出版社,1999.

[10]付敬奇.執行器及其應用[M].北京: 機械工業出版社,2009.

[11]冷士良.化工單元過程及操作[M].北京: 化學工業出版社,2001.

ControlofMediumPressureHydrocrackerUnitFractionatingTowerandProcessOptimization

Gao Yongshun

(Yangzi Petro-Chemical Professional Training Corporation, Nanjing, 210048, China)

Medium pressure hydrocracker unit adopts the technology of RMC. This technology is simple and flexible operation with the advantage of maximizing tail oil and middle cut distillate. The technological process simulation and optimization of medium pressure hydrocracking distillation tower, control scheme design and demonstration and selection of instruments type (including controller, control valve, detector) are introduced. How to use the distributed control system of CS-3000 to generate system and configure the control station and operation station are discussed. It is proved the optimized control scheme is much better than that with the traditional scheme.

medium pressure hydrocracker; fractionation tower; control; process optimization

稿件收到日期:2013-03-29,修改稿收到日期2013-06-10。

高永順(1956—),1980年畢業于南京化工動力專科學校化工儀表專業,現就職于揚子石化培訓公司,從事儀表教學培訓工作。

TP273+.1

B

1007-7324(2013)05-0031-05

猜你喜歡
液位優化
超限高層建筑結構設計與優化思考
房地產導刊(2022年5期)2022-06-01 06:20:14
民用建筑防煙排煙設計優化探討
關于優化消防安全告知承諾的一些思考
一道優化題的幾何解法
由“形”啟“數”優化運算——以2021年解析幾何高考題為例
基于STM32燃氣熱水鍋爐液位控制系統設計與實現
測控技術(2018年9期)2018-11-25 07:45:00
石油儲罐液位開關的應用分析
雙電容測量液位方法
電子測試(2017年11期)2017-12-15 08:57:07
基于低碳物流的公路運輸優化
現代企業(2015年2期)2015-02-28 18:45:09
寶馬530車冷卻液液位過低報警
主站蜘蛛池模板: 影音先锋亚洲无码| 伊人久久大香线蕉影院| 国产va免费精品| 国产一级视频久久| 日韩无码视频播放| 91精品最新国内在线播放| 亚洲成人在线网| 亚洲精品视频免费看| 亚洲va视频| 国产亚洲欧美另类一区二区| 久久国产精品电影| 精品一区二区久久久久网站| 色婷婷色丁香| 亚洲成人黄色在线| 免费久久一级欧美特大黄| 久久婷婷色综合老司机| 日韩欧美国产精品| 中文字幕一区二区视频| 国产免费一级精品视频| 国产精品香蕉在线| 婷婷开心中文字幕| 免费在线色| JIZZ亚洲国产| 国产福利一区视频| 青青青视频蜜桃一区二区| 欧美精品伊人久久| 欧美精品1区| 亚洲AV无码乱码在线观看裸奔| 亚洲女同欧美在线| 午夜三级在线| 成人a免费α片在线视频网站| 2020国产在线视精品在| 久久永久视频| 久久一级电影| 欧美一区二区自偷自拍视频| 午夜国产理论| 国产丝袜第一页| 91在线国内在线播放老师| 四虎永久免费在线| 99这里只有精品6| 一本久道久综合久久鬼色| 亚洲精品日产AⅤ| 欧美亚洲一区二区三区在线| 一级毛片在线免费看| 白丝美女办公室高潮喷水视频 | 男女男精品视频| 国产精品所毛片视频| 日本一区二区不卡视频| 国产福利大秀91| 欧美三级不卡在线观看视频| 亚欧美国产综合| 久久黄色小视频| 欧美激情第一欧美在线| 亚洲精品无码专区在线观看| 亚洲精品成人片在线观看| 久久这里只有精品66| 五月婷婷亚洲综合| 久久大香伊蕉在人线观看热2| a毛片免费在线观看| 日本五区在线不卡精品| 91网红精品在线观看| 九九热视频在线免费观看| 在线视频一区二区三区不卡| 99国产精品免费观看视频| 国产一区二区三区日韩精品| 极品国产一区二区三区| 自慰高潮喷白浆在线观看| 国产在线麻豆波多野结衣| 日韩欧美国产区| 国产精品部在线观看| 一区二区三区精品视频在线观看| 国产成人av大片在线播放| 久久精品国产国语对白| 国产91av在线| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 啪啪啪亚洲无码| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 欧美综合中文字幕久久| 亚洲无码四虎黄色网站| 国产乱子伦视频三区| 国产精品视频系列专区| 亚洲视频四区|