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破碎軟巖中長錨索支護(hù)參數(shù)設(shè)計(jì)及其應(yīng)用*

2013-11-12 07:09:30劉斯忠王洪江吳愛祥黃明清
銅業(yè)工程 2013年2期
關(guān)鍵詞:圍巖

劉斯忠,王洪江,吳愛祥,黃明清

(北京科技大學(xué) 金屬礦山高效開采與安全教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100083)

1 引言

長錨索支護(hù)技術(shù)在世界上已有90年歷史[1]。最早使用錨索技術(shù)的國家是阿爾及利亞,1933~1935年該國用其加固舍爾法大壩,并一舉獲得成功。進(jìn)入70年代以后,由于錨索理論有了較大發(fā)展,世界各國應(yīng)用錨索相關(guān)理論指導(dǎo)支護(hù)設(shè)計(jì),使錨索支護(hù)技術(shù)又有了新的發(fā)展。澳大利亞蒙特艾薩礦[2-3]1973年以后引進(jìn)了長錨索支護(hù)技術(shù),開始對(duì)分層充填法中的頂板進(jìn)行預(yù)加固,在實(shí)踐中獲得成功并改善了經(jīng)濟(jì)效益;位于芬蘭中部的科塔拉蒂礦[4-5]對(duì)兩盤圍巖進(jìn)行長錨索加固后,回采的實(shí)際貧化率比原有不加固時(shí)減少將近一倍,有效的提高了企業(yè)效益,改善了安全條件。

近幾十年來,我國的長錨索技術(shù)研究和使用也得到了長足的進(jìn)步[6]。焦家金礦破碎頂板用注漿長錨索預(yù)加固,錨桿金屬網(wǎng)聯(lián)合支護(hù),對(duì)防止頂板冒落、確保安全生產(chǎn)、提高礦石回收率等方面均取得了良好的效果[7]。此外,我國的鳳凰山、銅錄山、湘西金礦、金川有色金屬公司、紅透山銅礦及安慶銅礦[8]均在長錨索應(yīng)用方面做了突出的研究和實(shí)踐。云南某銅礦4#礦體和上盤圍巖均為黑色碳泥質(zhì)白云巖夾板巖,較破碎且含泥量高,均不穩(wěn)固。經(jīng)過礦山多年的摸索和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)行的淺孔留礦法及中深孔分段礦房法對(duì)開采4#礦體雖有一定的適用性,但仍然存在鑿巖成孔率低、礦石損失分化率高、采場放礦困難等一系列問題。為了改善現(xiàn)場施工條件、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,考慮采用長錨索預(yù)加固技術(shù)對(duì)其上盤圍巖、巷道頂板及頂柱進(jìn)行支護(hù)。

4#礦體回采之前,用長錨索加固礦體上盤圍巖,然后在預(yù)錨固的圍巖下回采礦石,長錨索能在礦塊回采過程中限制巖體位移,調(diào)整巖層內(nèi)部應(yīng)力場,能有效提高采場頂板圍巖的穩(wěn)固性;同時(shí),錨索注漿過程中對(duì)破碎巖體加以膠結(jié)也能提高巖體自身的強(qiáng)度。

2 長錨索預(yù)加固作用機(jī)理分析

長錨索本身具有柔性、能充分利用錨索較高的抗拉強(qiáng)度、增大正向拉力、改善巖體力學(xué)性質(zhì)、增加巖體的抗剪強(qiáng)度、提高抗震性能,錨入礦巖的錨索沿其全長與礦巖之間的粘結(jié)力或摩擦力進(jìn)行錨固,改變了礦巖自身的力學(xué)狀態(tài),防止了巖層節(jié)理分離,增強(qiáng)了整體性和穩(wěn)定性,提高了礦巖的自身支承能力,控制或阻止礦巖變形、移動(dòng),防止礦巖的破壞和冒落。

破碎礦巖進(jìn)行長錨索預(yù)加固后,注入的砂漿能與破碎礦巖膠結(jié)成一體,增加礦巖抗拉能力,且其裂隙將被所穿過的長錨索縫合起來,增強(qiáng)礦巖整體性和穩(wěn)定性。通過注漿泵注入的水泥砂漿有些沿著孔內(nèi)壁滲入到一些張開的斷層,裂隙之中發(fā)生膠結(jié)凝固,從而增加了構(gòu)造弱面的內(nèi)摩擦力。

通過錨索加固綜合作用,能提高礦巖自支承能力,起到控制或阻止礦巖變形和移動(dòng)、防止礦巖破壞和冒落的作用。

3 支護(hù)材料選擇與參數(shù)設(shè)計(jì)

3.1 支護(hù)材料與設(shè)備

(1)錨索。根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)及計(jì)算實(shí)際費(fèi)用發(fā)現(xiàn),清洗和處理舊鋼繩的費(fèi)用幾乎抵消了廢舊鋼繩的明顯成本優(yōu)勢(shì),同時(shí)也認(rèn)為用專門購置的新鋼繩制造長錨索是比較價(jià)廉和更有效的。因此試驗(yàn)采用新購置的6 ×25TSFC 結(jié)構(gòu)鋼絞繩。

(2)注漿材料

根據(jù)《水利水電地下工程噴錨支護(hù)施工技術(shù)規(guī)范》要求,采用32.5R 滇北水泥,骨料為經(jīng)過2.5mm 過篩后的中細(xì)沙。純水泥漿漿液水灰比:1∶2~1∶2.5;水泥砂漿為:水泥:砂=1∶1~1∶2,水泥:水=1∶0.38~1∶0.45。

(3)主要施工設(shè)備。在現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)、工程模擬的基礎(chǔ)上確定采用的最佳鉆孔、注漿設(shè)備分別為YGZ-90 鑿巖機(jī)和UB3C型壓力注漿機(jī)。

3.2 長錨索支護(hù)參數(shù)

(1)錨索長度。礦山現(xiàn)采用中深孔鑿巖分段礦房法,采場尺寸長× 寬× 高=36m × 礦體厚度×60m,其中礦房長24m,分層高度10m;回采進(jìn)路垂直走向布置,規(guī)格為2 ×2m。

錨索長度視礦體形態(tài)、采場布置參數(shù)和距上盤圍巖高度而定。對(duì)于上盤圍巖預(yù)加固錨索,錨索必須打入上個(gè)分層上盤圍巖內(nèi),一般不小于1m,切割平巷設(shè)計(jì)尺寸為3m ×3m,故其距上個(gè)分層圍巖高度為7m,為安全起見,錨索尺寸設(shè)計(jì)為10m,打入上個(gè)分層圍巖的錨索長度可達(dá)到2m~3m;對(duì)于礦體分層錨固錨索,鑿巖巷道距上個(gè)分層距離為7m,錨索長度根據(jù)邊孔角大小設(shè)計(jì)為7m~9m 不等;而對(duì)于頂柱預(yù)加固錨索,長度設(shè)計(jì)原理與礦體分層錨固錨索類似,為13m~15m。

(2)錨固間距。依據(jù)普氏松散體理論,認(rèn)為在采場頂部(或巷道頂部)會(huì)形成自然平衡拱,在這個(gè)拱內(nèi)礦巖的重力即為作用在設(shè)計(jì)計(jì)算的長錨索上的力。則普氏計(jì)算式中沿采場長度方向頂部1m 長度的頂壓為:

式中:a 為采場寬度之半,m;b 為冒落拱的高度,b=a;r 為礦巖的體重,t/m3;f 為普氏硬度系數(shù)。則:

在采場往往會(huì)碰到礦巖組分分布的不均勻性,也就是r 值會(huì)有不均衡性,這時(shí)應(yīng)對(duì)壓力公式進(jìn)行修正,其修正公式為:

式中:k 為礦巖的不均勻系數(shù),0 <k ≤1。

采場頂部的總壓力P 為:

式中:L 為采場的長度,m。

在采場頂部礦巖中安裝錨索就是要承受住頂部的總壓力P,則采場頂部需要安裝錨索的根數(shù)為:

式中:m 為安全系數(shù),取m=1.5;R 為鋼繩破斷拉力,t。則:

錨索網(wǎng)度D 為:

式中:S 為采場頂部面積(S=2 × L × a),m2。

在4#礦體的礦巖條件下,采場寬度為20m,故a=10m,礦巖的體重r=2.8/m3,普式系數(shù)f=5。不均勻系數(shù)k 和安全系數(shù)m 分別取0.6 和1.5。錨索眼直徑為65mm,錨索破斷力按6 ×19 -Φ23 的鋼繩計(jì)算,R=34.2t。錨索的設(shè)計(jì)安裝網(wǎng)度通過計(jì)算得出:

由以上公式可計(jì)算出,4#礦體錨索的理論安裝網(wǎng)度為1.9m ×1.9m,即錨索排距和間距均為1.9m,為達(dá)到支護(hù)強(qiáng)度要求,巷道內(nèi)錨索排距設(shè)計(jì)為1.9m,由于扇形布置的錨索錨固沒有垂直布置效果好,錨索孔底間距應(yīng)小于1.9m,故孔底間距設(shè)計(jì)為1~1.9m,且從扇形中央至兩側(cè)孔底間距逐漸遞減,切割平巷內(nèi)每個(gè)扇形面布置7 根錨索,鑿巖巷道內(nèi)一個(gè)扇形面布置9 根,具體設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

表1 錨索布置參數(shù)設(shè)計(jì)表

4 工程布置及其施工

4.1 長錨索支護(hù)工程布置

應(yīng)用長錨索加固頂部礦巖,視礦巖的情況而定,只有采場頂部礦巖局部需要加固時(shí)作局部布置,整個(gè)頂部礦巖都需加固時(shí)作全面布置,僅僅只需要加固個(gè)別松脫塊體時(shí),可作單根(或少數(shù)幾根)點(diǎn)布置。4#礦體的上盤圍巖較破碎,為防止開采過程中新爆露出來的圍巖發(fā)生冒落,降低出礦品位,采用長錨索預(yù)加固技術(shù),在每個(gè)分層的切割平巷中布置數(shù)排錨索,與礦體走向垂直的那個(gè)面的錨索呈扇狀布置,如圖1 所示。

圖1 圍巖預(yù)支護(hù)開采采場長錨索設(shè)計(jì)圖(上下分段錨索交錯(cuò)布置)

由于4#礦體穩(wěn)固性差、較破碎,因而對(duì)其進(jìn)行分層整體錨固,提高巖體的完整性,從而提高巖體的抗應(yīng)變能力,保護(hù)巖體穩(wěn)定。錨索布置在每個(gè)分層的兩條鑿巖巷道內(nèi),布置方式與切割平巷內(nèi)的錨索布置方式相似,只是邊孔角和錨索長度發(fā)生略微變化,如圖2 所示。

圖2 采場分層錨固錨索設(shè)計(jì)圖(上下分段錨索交錯(cuò)布置)

為維護(hù)礦房開采完畢后頂柱的穩(wěn)定與安全,與支護(hù)上盤圍巖方法一樣,采用長錨索預(yù)加固技術(shù),對(duì)每個(gè)中段最上一個(gè)分層與頂柱進(jìn)行聯(lián)合錨固,以避免掘進(jìn)頂柱護(hù)巷巷道,錨索布置方式如圖3 所示,其中錨孔水平投影圖與分層錨固類似,不予重復(fù)給出。

圖3 采場頂柱長錨索支護(hù)設(shè)計(jì)圖

4.2 長錨索支護(hù)施工工藝

長錨索施工過程示意圖如圖4 所示。施工工藝如圖5 所示。

圖4 普通錨索安裝示意圖

圖5 錨索施工工藝圖

采用礦山已有的YGZ -90 鉆機(jī)垂直向上進(jìn)行鉆孔;為排出孔壁上的巖粉,采用空開鉆機(jī)清孔;孔塞的規(guī)格尺寸如圖6 所示,孔塞上邊要鉆三個(gè)孔,一個(gè)用來插入排氣管,一個(gè)用來插入錨索,一個(gè)用來插入注漿管。

圖6 錨索孔塞工作原理示意圖

5 分析與討論

長錨索加固時(shí)間為3 天,養(yǎng)護(hù)時(shí)間為10 天。由于加固前采場保留有足夠的存礦,錨索加固并未對(duì)出礦進(jìn)度造成影響。

根據(jù)觀測(cè)孔的數(shù)據(jù),頂板加固區(qū)非常穩(wěn)定,最大垮落高度小于1m;爆破作用下上盤圍巖冒落得到明顯改善,礦石貧化率顯著降低;鑿巖巷道完整性良好,未發(fā)生明顯變形。進(jìn)行注漿預(yù)支護(hù)或長錨索錨固后,接近上盤的由于欠挖欠爆進(jìn)而造成永久損失的礦體可以得到回采,礦石損失率得到一定程度的控制;注漿加固后爆破礦石含泥量降低、流動(dòng)性增加,有利于采場放礦;同時(shí),出礦后工人可以安全的在已受錨固的頂板下進(jìn)行作業(yè),因而提高了采場的回采效率。

試驗(yàn)礦塊支護(hù)后結(jié)果表明,與礦山現(xiàn)行方案相比,采用新方案礦石回收率可從55% 提高到近75%,即回收率提高近20%;礦石貧化率由之前的25%降為17%,經(jīng)濟(jì)效益顯著。長錨索支護(hù)所創(chuàng)造的安全作業(yè)條件也必將減少現(xiàn)場的人員傷亡,踐行生產(chǎn)過程中人本主義的思想。

6 結(jié)論

(1)根據(jù)礦巖性質(zhì),試驗(yàn)采用圍巖預(yù)支護(hù)、分層整體錨固及頂板長錨索加固進(jìn)行統(tǒng)籌布置;

(2)錨索采用扇形布置,理論網(wǎng)度為1.9m ×1.9m,為達(dá)到支護(hù)強(qiáng)度要求,孔底間距設(shè)計(jì)為1~1.9m,且從扇形中央至兩側(cè)孔底間距逐漸遞減。切割平巷內(nèi)每個(gè)扇形面布置7 根錨索,鑿巖巷道內(nèi)每個(gè)扇形面布置9 根。

(3)長錨索對(duì)礦巖進(jìn)行加固后,作業(yè)條件得到明顯改善,回收率從55%提高到75%,礦石貧化率由25%降為17%,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

(4)長錨索支護(hù)的技術(shù)關(guān)鍵之一是把好施工質(zhì)量關(guān),應(yīng)安排有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員進(jìn)行組織監(jiān)督。砂漿配合比是影響錨固效果和經(jīng)濟(jì)成本的主要因素,因此有必要對(duì)砂漿最佳配合比作進(jìn)一步研究。

[1]王志方.長錨索支護(hù)在冶金礦山的應(yīng)用[J].黃金,1996,(5):17 -20.

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[4]SM.Matthowe.A modified cable bolt system for support of underground openings[C].澳大利亞支護(hù)國際會(huì)議,1983,9.

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[6]余斌,曹連喜,李源泉.采礦工程中長錨索護(hù)頂技術(shù)試驗(yàn)研究[J].礦業(yè)快報(bào),2000,(15):1 -4.

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