寇永雙 (中石油大慶油田有限責任公司第三采油廠,黑龍江 大慶163113)
大慶油田薩北開發區PⅠ (葡萄花油層Ⅰ油組)油層于1964年投入開發,先后經歷了自噴生產、注水開發和注聚合物開發,聚合物驅后油層的采出程度達到52.5%,地層中仍有47.5%的儲量沒有采出,取心資料和水淹層資料表明這部分儲量主要分布在厚油層的頂部。為此,筆者進行了薩北開發區稀油油藏聚合物驅后蒸汽驅試驗研究。
根據輕質油藏蒸汽驅篩選標準 (見表1),認為試驗區各參數均達到要求,適合進行蒸汽驅開發[1]。

表1 稀油、稠油油藏注蒸汽開采篩選標準對比
試驗區中心采油井地面原油黏度對溫度敏感。中心井原油黏溫曲線圖如圖1所示。由圖1可知,隨著溫度的升高,原油黏度逐漸降低。因此,蒸汽驅可以大幅度降低試驗區原油黏度,從而改善原油流動性。

圖1 中心井原油黏溫曲線圖
采用三管非均質模型進行試驗[2],先進行水驅,含水達到89.0%時轉入聚合物驅,聚合物用量1.0PV(注入體積倍數)轉后續水驅,含水達到98.0%時轉蒸汽驅。試驗結果表明,在聚合物驅的基礎上進行蒸汽驅可以彌補水驅的不足,大幅度降低厚油層頂部低滲透層的含油飽和度,最終使采收率達到32.2% (見表2)。
在歷史擬合地質模型的基礎上進行數值模擬,優化注汽強度230t/(m·km2·d),日注汽量667m2,采注比1.3,井底蒸汽干度0.4%,采用高溫泡沫調剖連續汽驅,預測蒸汽驅最終注入蒸汽1.62PV,階段采出程度14.3%,累積油汽比0.12m3/m3。

表2 三管巖心驅替試驗結果表
試驗區面積0.18km2,地質儲量36.830×104t,孔隙體積64.398×104m3,共有采注井13口,4注9采1口中心井,采用五點法面積井網開采,注采井距150m,試驗目的層為PⅠ1-4層,平均單井鉆遇砂巖厚度15.9m,有效厚度12.9m,地層系數為7.8819μm2·m。
現場實施分2個階段注入,2008年8月28日~2009年3月10日進行第1階段注汽,2009年7月10日~2010年8月11日進行第2階段注汽,2個階段共累計注入蒸汽量362481m3,試驗區累積增油1.1213×104t,取得了較好的增油效果。
1)注入壓力初期下降,后期穩定 空白水驅4口注入井平均單井日注水量88m3,注入壓力9.7MPa。投注初期平均單井日注汽167m3,注入壓力10.3MPa,與空白水驅持平,隨后注入壓力逐步下降,注入蒸汽體積0.27PV時,穩定在8MPa左右,與注汽初期相比壓力下降2.2MPa。
2)采油井見效以增液為主,含水下降幅度不大 蒸汽驅過程中,試驗區平均日產液1050t,與試驗前相比日增液324t,增液幅度45%,產液高峰值1336t,最大增液幅度84%。含水最低值88.6%,與試驗前相比降幅不大。中心井見效明顯,注入0.129PV時開始見效,注入0.202PV時達到產油高峰值9.2t,日增油6.2t,最大增油倍數為2.1倍,有效期超過19個月,累計增油2893t。
3)剖面調整顯著,動用程度得到提高 統計有對比資料的2口注入井,注入蒸汽以后,吸入剖面得到明顯改善,吸汽層數、砂巖和有效厚度比例達到84.6%、86.5%和88.2%,分別比吸水剖面增加38.4%,41.0%和46.8%,而且吸汽剖面連續性好,注汽初期便得到較好調整,注汽中期和后期變化不大。產液剖面得到較好調整,中心井共發育4個小層,注汽前只有2個小層 (PⅠ1-2和PⅠ4)產液,且PⅠ4小層產液量占全井的80%,產液剖面不均。蒸汽驅后,全井4個小層均產液,新增加2個動用層PⅠ1和PⅠ2-3,且PⅠ4小層相對產液量下降到34.2%,與注汽前相比,動用層數、砂巖、有效厚度比例分別增加50.0%、59.6%和62.9%,動用程度得到提高。
4)原油輕質組分增加,驅油效率得到提高 對比3口采油井的原油分析資料,注入蒸汽后原油密度867.7kg/m3,黏度29.1mPa·s,凝固點32.0℃,含蠟量22.4%,含膠量18.6%,與試驗前相比,原油密度下降5.0kg/m3,黏度下降4.1mPa·s,凝固點下降1.7℃,含蠟量下降7.5%,含膠量下降0.8%。原油的輕質組分C11-C19由23.6%增加到39.9%,重質組分C20-C39由76.4%減少到60.1%,輕質組分增加,重質組分減少。