劉貴滿,張世民,張 威 (中石油遼河油田分公司錦州采油廠,遼寧 凌海121209)
氮氣泡沫驅是通過向油藏注入一定比例的水、氮氣、磺酸鹽助排劑,產生大量的氮氣泡沫液,形成一個氮氣泡沫帶進入油藏與原油接觸,利用氮氣泡沫液“氣阻效應”發揮其選擇封堵、“視黏度增大”提高流度比及表活劑洗油、氮氣彈性能等綜合作用,實現提高采油速度與采收率的雙重目的。
在氮氣泡沫驅生產過程中,從驅替開始到結束,注入井壓力一般經歷壓力快速上升、緩慢下降和上升、趨于穩定、逐漸下降4個階段。生產井一般經歷產液量大幅上升 (含水穩定或上升)、產液量穩定或微降 (含水下降)、產液量下降 (含水上升)3個階段。
氮氣泡沫驅采油技術已在錦州油田錦90塊成功試驗、推廣,現場試驗積累了豐富的理論與實踐經驗,形成4點利于其推廣應用優勢:①泡沫驅增儲增產機理清楚,作用突出,適應性強;②注采工藝技術完善配套,已逐步國產化,大大降低投資和維護費;③發泡劑性能與穩定性,經不斷優化復配有了質的改善和提高;④形成了較為可靠的動態監測與動態跟蹤調控技術。
室內試驗研究表明,氮氣泡沫驅技術在稀油上應用效果要好于普通稠油 (見表1)。

表1 不同油品試驗模型物性參數及驅替結果
錦16塊興隆臺油層目前已進入特高含水開發期,采出程度高,含油飽和度低。在無油或者剩余油飽和度低于10%以下時,起泡劑能夠很好的發泡封堵高滲透層,而含油飽和度高于10%以上,發泡劑就明顯地受到原油消泡作用的限制,因此可以看出,氮氣泡沫驅主要封堵含油較低的高滲透層。
試驗區屬于已開發30多年的稀油油藏,已進入高含水開發階段后期,持續的實施堵水措施,使單井產液層厚度降低,試驗區共有2口注水井、10口生產井,對應目的層射開率為28.4%。
試驗區內層間和平面矛盾突出,其中注入井錦2-8-08側井不吸水層厚度達到總厚度的53%。
試驗前試驗區累產油48.1921×104t,采出程度為36.9%,綜合含水93%,采油速度0.42%,石油地質儲量130.5×104t,達到水驅標定采收率51%開采時間需33年。目前試驗區剩余油高度零散,繼續水驅開發潛力較小,調整難度大,應通過氮氣泡沫驅油技術進一步提高采收率。
1)地質概況 試驗區位于構造較為完整的錦16塊中西部,目的層為興隆臺油層Ⅱ油組,含油面積為0.32km2,地質儲量130.5×104t。興Ⅱ油組縱向劃分4個砂巖組8個小層,試驗區目的層興Ⅱ油組1~4小層,平均有效厚度23.8m,層數連通系數83.4%,厚度連通系數82.9%。油藏埋深1350~1450m,沉積微相以河口砂壩微相為主,主要巖性為含泥不等粒砂巖、細-中砂巖為主。有效孔隙度28%,有效滲透率750×10-3μm2。地面原油密度 (20℃)0.933g/cm3,黏度 (50℃)72.8mPa·s,地下原油黏度14.3mPa·s,體積系數1.098。原始地層壓力13.9MPa,飽和壓力12.71MPa,地飽壓差1.27MPa,壓力系數1.0,地層溫度50℃。
2)試驗區開發歷程 試驗區自投產到目前經歷3個開發階段4次重大綜合調整。試驗前試驗區共有油井10口,開井8口,井口日產液361t,日產油26t,含水93%,平均動液面316m,采油速度0.42%,采出程度為36.9%。2011年6月,試驗區2個井組全部轉入氮氣泡沫驅開發,目前試驗達到初步工作目標。
1)井網規劃 根據現場實際生產井布局,采用不規則調驅井網,設計注入井2口,對應采油井10口,觀察井1口。
2)注入參數選擇 根據石油勘探開發研究院熱采所的研究成果,借鑒歡17塊大凌河油藏氮氣泡沫驅優化設計研究成果,結合錦16塊油藏實際情況,注入參數選擇如下:階段注入總體積為0.3PV,連續注入泡沫液1年后轉為段塞式注入,4年后轉為后續水驅。初期段藥劑有效濃度0.5%,段塞階段藥劑有效濃度0.4%;氣液比取1∶1;注采比1.05∶1;2個井組日配注總量472m3,具體情況視現場實際進行調整。
3)開發指標預測 試驗區通過實施氮氣泡沫驅的開發方式,可比水驅開發方式提高原油采收率5.48%,增加可采儲量7.16×104t,5年可創凈現值1916.1萬元 (油價4949.64元/t),經濟效益較為顯著 (見表2)。

表2 開發效果預測
試驗區2個井組2011年6月中旬轉注,至8月部分油井驅替作用凸顯,井組產液持續上升至700t/d,日產油穩定在20t/d,2011年10月至2012年2月期間先后有5口井實現驅替向封堵作用轉化,日產油開始持續上升至45t/d,日產液進一步升至900t/d,綜合含水由96%下降94%。2012年4月轉段塞式注入,除2012年8~9月受臺風、鉆井和注入井作業影響一直無法正常注入,產油量出現較大波動外,日產液穩定在750t/d,日產油穩在40t/d,試驗達到初步工作目標。
1)驅替和封堵作用明顯 泡沫液優先進入主滲層發揮泡沫液驅替作用的共有5口井,主要表現液量升,含水升 (或穩),日產油穩,地層壓力升,平均單井采液提升40t。泡沫液進入主滲層并發揮封堵作用的共有5口井,主要表現為液降、含水降、油升,含水平均下降14%,最高下降23%。
2)注入井油、套壓升高,區塊地層壓力明顯恢復 丙7-238井油壓由1MPa上升至10MPa,套壓由0.8MPa上升至17MPa;8-08側井油壓由8MPa上升至10MPa,套壓由8MPa上升至10MPa。生產井平均單井動液面上升了80m。一方面說明地層壓力提高,供液能力充足;另一方面說明目前油井的排液能力還有提升空間,工作制度還需調整,努力實現注采平衡。
3)試驗時間尚短,整體效益不如瞬時效益理想 氮氣泡沫驅試驗有效運行15個月,增量投入運行費用2756.1萬元,其中注入費用2630.5萬元,地面建設費用141.2萬元,監測費用86.7萬元。期間累產油1.61×104t,增油7308t,創效897.9萬元。
1)初步試驗證實泡沫驅在稀油上有很好的適應性 現場試驗動態表明,試驗日產油和增量效益均有提升空間。首先,有5井尚未進入封堵狀態,日產油有進一步提升的可能。其次,轉入段塞后,增量操作成本大幅下降,同時改進泡沫質量和注入工藝,仍有較大降成本空間。
2)吸入剖面和采出剖面均有不同程度改善 通過錦2-8-08側井泡沫液驅前后注入剖面對比,剖面改善明顯,上部原吸水好層得到有效抑制,下部原不吸水層能夠較好吸水,封堵調驅作用得到較好發揮。
3)從采出氣組份分析資料表明大量氮氣滯留地下發揮驅替和封堵作用 試驗區內取樣24井次,平均氮氣含量14.93%,試驗區外取樣3井次,平均氮氣含量14.29%。比較可見,注入氮氣并沒有被采出。
[1]劉應學,趙力強,錢勇 .氮氣泡沫調驅技術在注水井的應用 [J].江漢石油職工大學學報,2007,20(2):56-60.