趙云飛
(中國科學院廣州地球化學研究所,廣東廣州510000)
(中石油大慶油田有限責任公司第六采油廠,黑龍江 大慶163114)
存水率是評價油田注水狀況及注水效果的一個重要指標,存水率越高,說明注水利用率越高[1]。目前水驅(qū)綜合含水已高達94.8%,按照理論關(guān)系圖版計算,相應(yīng)的水驅(qū)理論存水率應(yīng)為0.22,而目前水驅(qū)實際存水率為0.33,說明目前水驅(qū)存水率較高。耗水率是衡量注水利用率的一個重要指標,耗水率低說明注水利用率高,可減少注水量,降低注水成本。目前水驅(qū)采出程度36%的情況下,理論的綜合含水為95.9%,耗水率為23.4,目前水驅(qū)耗水率要比理論耗水率低4.2,但要比其他采油廠高8.5以上。
導致油田注采效率低的原因主要是水驅(qū)流場分布不均勻,油層存在著嚴重的無效注采循環(huán)。以厚油層為主的非均質(zhì)多油層砂巖油田綜合含水上升到90%后,存在著嚴重的無效循環(huán)問題。一方面大量的注入水沿高滲透、高含水優(yōu)勢通道無效循環(huán);另一方面,層內(nèi)還有相當多的厚度因注水驅(qū)替不到儲量無法動用或動用較差。無效循環(huán)的存在,導致水驅(qū)流場分布不均勻,從而導致油層動用不均勻,注采效率降低,油田采收率下降[2]。
通過應(yīng)用滲流微分方程、油相壓力有限元方程及水相飽和度有限元方程等,建立了考慮重力的油水兩相有限元數(shù)學模型,對不同非均質(zhì)條件的模型進行了基于有限元法的油藏數(shù)值模擬。

表1 含水率98%時9種方案的采出程度、注入倍數(shù)
為了搞清井排間平面非均質(zhì)性對水驅(qū)流場的影響規(guī)律,設(shè)計了9種方案 (見圖1)。9種方案含水率98%時的采出程度及注入倍數(shù)如表1。從表1可以看出,方案1、方案7、方案8的注入倍數(shù)較低,而采出程度較高;方案3和方案6的注入倍數(shù)較高,而采出程度較低。由此可見,地層非均質(zhì)性越強,采出程度越低。

圖1 平面非均質(zhì)不同方案
井距300m地層滲透率0.01μm2時,水驅(qū)流場相對均勻,注入倍數(shù)大于4.5倍時在地層中容易出現(xiàn)無效循環(huán)。在地層中存在高滲透條帶時,非均質(zhì)性增強,水驅(qū)流場更加不均勻,地層中出現(xiàn)無效循環(huán)的注入倍數(shù)小于均質(zhì)地層,為4倍左右。
為了模擬縱向非均質(zhì)性對無效循環(huán)的影響規(guī)律,并對4套方案進行了數(shù)值模擬。模擬表明,方案10在50a時含水97.7%,還沒有出現(xiàn)無效循環(huán),當注入倍數(shù)在大于4PV左右時方案11、12、13容易出現(xiàn)低效循環(huán) (見圖2)。說明相同注入倍數(shù)下采出程度及注采效率隨著級差的增大而降低。

圖2 不同垂向非均質(zhì)模型水驅(qū)流場特征
從表2中可以看出,4種方案無效循環(huán)時的注入倍數(shù)、采出程度、無效循環(huán)開始時間,方案11無效循環(huán)開始時間為35a,方案13無效循環(huán)時間為27.8a。
(1)加強水井細分注水,改善差層注水,使流場更加均勻。細分注水是水驅(qū)開發(fā)中減緩層間、層內(nèi)注入矛盾的主要手段。通過流場特征研究,尋找無效循環(huán)場和剩余油富集區(qū),通過層內(nèi)細分、層段細分及層段重組注水,提高低滲透部位的注水量,控制高滲透部位的注水量,減緩注入矛盾,促進注水量向動用較差部位轉(zhuǎn)移,努力實現(xiàn)油層注好水、注夠水和有效注水的目的[3]。針對注水井同一注水段內(nèi)層間流場差異大,動用程度不均勻的情況,進行水井細分,加強吸水差層注水,控制高吸水層吸水,使流場更加均勻,改善動用狀況。

表2 井距300m4種方案無效循環(huán)數(shù)據(jù)匯總
喇7-132井同一注水層段SⅡ2+3上與SⅡ2+3下小層 (SⅡ指薩爾圖油層Ⅱ油組)吸水差異大,且2層動用差異大。為此對2層進行細分注水,吸水狀況得到有效改善,水驅(qū)流場更加均勻,動用程度得到有效提高。對比細分前后吸水狀況,細分前吸水狀況為SⅡ2+3上小層不吸水,SⅡ2+3下小層吸30%,細分后SⅡ2+3上小層吸19.8%,SⅡ2+3下小層吸3.47%,有效的驅(qū)替了動用差部位,控制了無效注水,提高了注采效率。
(2)無流線剩余油富集區(qū)補孔,完善注采關(guān)系,在剩余油飽和度高區(qū)建立流場。通過補孔完善注采關(guān)系,挖潛由于注采不完善,不能形成有效流場、驅(qū)替差部位的剩余油[4]。
①水井補孔。為改善水驅(qū)流場,提高水驅(qū)控制程度,挖潛剩余油,立足現(xiàn)井網(wǎng),利用其他層系水井補孔來完善注采關(guān)系。針對斷層邊部沒有注水井,沒有形成有效驅(qū)動,注采不完善,剩余油富集,對水井喇7-1421補孔完善注采,建立有效驅(qū)動,挖潛剩余油。通過對水井喇7-1421補孔后增加產(chǎn)液14t,增加產(chǎn)油1.2t,含水下降1.8%,周圍油井得到有效動用。
②油井補孔。針對喇8-1402井區(qū)采油井PⅡ5-10小層 (PⅡ指葡萄花油層Ⅱ油組)發(fā)育差,注采不完善,動用程度低,利用喇8-1402井補孔PⅡ5-10層上部完善注采,挖潛剩余油。補孔后增液51t,增油5.2t,含水下降了0.6%,增加了有效驅(qū)動,提高了注采效率。
(3)流線稀疏剩余油富集區(qū)壓裂,使流線向發(fā)育差部位轉(zhuǎn)移,改善流場,進行精細油井壓裂,挖潛變差部位剩余油,使流場分布更均勻,提高注采效率[5]。針對L7-1411井SⅡ10+11小層與喇7-142聯(lián)通變差,流場不均勻,動用比較差,剩余油飽和度高,對L7-1411井SⅡ10+11小層壓裂,改善水驅(qū)流場,提高動用程度。壓裂后增液49t,增油9.5t,含水下降4.2%,有效改善了流場,增加了動用,提高了注采效率。
(4)流線密集含油飽和度低區(qū)堵水,改變水驅(qū)流場向動用差部位轉(zhuǎn)移。封堵高含水無效循環(huán)層,改變液流方向,改善流場,有效動用低含水層,提高油層動用程度。對喇8-131井PⅡ10-3下小層堵水,改變液流方向,控制無效循環(huán),提高注采效率。堵水后,產(chǎn)液下降了72t,產(chǎn)油增加了0.3t,含水下降了3.4%,控制了無效低效循環(huán),改善了流場,減少了高含水層干擾,增加了動用,提高了注采效率。
通過改善水驅(qū)流場,研究典型區(qū)塊細分的注水井單段砂巖厚度由調(diào)前的7.9m降低到目前的5.3m;統(tǒng)計4口調(diào)整后有吸水剖面的注水井,砂巖吸水厚度比例由原來的81.1%提高到目前的87.6%。油井壓裂初期日增油達到5.6t,油井補孔初期日增油達到6.0t,油井堵水初期綜合含水下降了3.3%。
共實施細分、補孔、壓裂及堵水等油水井調(diào)整方案90井次,增加有效注水23.5×104m3,控制無效注水21.6×104m3;增加有效產(chǎn)液22.1×104m3,控制無效產(chǎn)液20.8×104m3;增加產(chǎn)油3563t,產(chǎn)量少遞減2.4%,含水少上升0.12%,提高注采效率2.34%,有效改善了區(qū)塊的注水開發(fā)效果。
[1]王鳳蘭,石成方,田曉東,等 .大慶油田“十一五”期間油田開發(fā)主要技術(shù)對策研究 [J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2007,26(2):62-66.
[2]計秉玉 .對大慶油田油藏研究工作的幾點認識 [J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2006,25(1):9-13.
[3]吳逸,萬新德,孫力紅 .精細地質(zhì)研究成果在油田特高含水期綜合調(diào)整中的應(yīng)用 [J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2006,25(4):29-31.
[4]李榕,徐占友 .系統(tǒng)指數(shù)評價模型在產(chǎn)能建設(shè)項目優(yōu)選中的應(yīng)用 [J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2004,23(4):32-34.
[5]馮其紅,呂愛民,于紅軍,等 .一種用于水驅(qū)開發(fā)效果評價的新方法 [J].石油大學學報 (自然科學版),2004,28(2):58-60.