王 超
(唐鋼中厚板材有限公司,河北 唐山 063610)
軋鋼工藝簡述:煉鋼輸送過來的鋼坯被推鋼機推入軋鋼加熱爐中,加熱爐將鋼坯加熱到一定溫度(800-1000℃),滿足軋制要求后,出鋼機將鋼坯運出至輥道,鋼坯隨輥道轉動運行至軋機進行軋制。鋼坯在加熱爐內被加熱時,表面在高溫狀態下被氧化,形成一層致密的氧化鐵皮(鱗皮)。為保證成品鋼材質量,需要在軋機軋制前將鋼坯表面鱗皮狀雜質處理干凈。
高壓水(除鱗水)就是用來處理鋼坯表面雜質的。高壓水泵產生的高壓水(16~21MPa)進入噴嘴,在噴嘴的作用下,高壓水形成一個具有很大沖擊力的水束射向鋼坯,將鋼坯表面的氧化鐵皮除去。軋制不同的板材,要求除鱗水的壓力和用量也不盡相同,這就需要用到液力耦合器來改變水泵轉速達到供水要求。
液力耦合器是一種液力傳動裝置,是利用液體的動能來傳遞功率的一種液壓傳動裝置,其結構主要由殼體、泵輪、渦輪3個部分組成。液力耦合器的輸入軸與電動機聯在一起,隨電動機的轉動而轉動,是液力耦合器的主動部分。渦輪和輸出軸連接在一起(輸出軸和水泵連在一起),是液力耦合器的從動部分,帶動水泵轉動。
液力耦合器是通過控制工作腔內工作油液的動量矩變化,來傳遞電動機能量并改變輸出轉速的,電動機通過液力耦合器的輸入軸拖動其主動工作輪,對工作油進行加速,被加速的工作油再帶動液力耦合器的從動工作渦輪,把能量傳遞到輸出軸和水泵,這樣,可以通過控制工作腔內的油壓來控制輸出軸的力矩,達到控制負載的轉速的目地。因此,液力耦合器可以在電機恒速運轉情況下實現負載轉速無級調節。在變頻器未應用以前,液力耦合器是一種理想的交流電機調速方式。
結構簡單,操作方便,
價格便宜,對精度要求低,能量轉換效率低,結構簡單,故障率低,運行時需加專用的冷卻系統,液壓油老化后定時更換。
唐鋼中厚板軋鋼車間高壓水除鱗以前用的就是液力耦合器調速,運行中發現有如下問題:
軋制不同的鋼種,需要除鱗水提供不同的壓力和流量,就需要我們經常調整液力耦合器進油量,來調整供水泵的轉速達到生產需要。在實際生產操作中比較繁瑣;液力耦合器在長時間的運行后,在高速轉動時有時會發生抖動現象,致使耦合器的軸瓦溫度升高很快很高,若不及時發現會讓耦合器軸瓦燒毀,而影響生產;長時間運行還會使耦合器軸瓦密封遭到破壞,致使耦合器漏油,影響環境;經過一段使用時間后維護費用較高;液力耦合在低速運行時產生機械損耗和轉差損耗較大,效率較低,造成電能浪費;液力耦合器損壞后檢修較為繁瑣,維修周期較長,維修完畢后安裝時較為困難。
針對以上這些問題我公司對液力耦合器進行了改造,選用了羅克韋爾/A*B中壓變頻器(PowerFlex7000)代替液力耦合器。
將液力耦合器拆除,基礎重新更改合適后,將水泵直接與電機連接(中間增加個連接軸)。高壓開關柜出線接到A*B變頻器進線柜,然后將變頻器出線接至電機即可。
PowerFlex7000變頻器,主要特點可靠性高,輸入輸出波形好,維護方便,故障率低,普通電機無需改動。
變頻器通過DP總線連接至西門子S7-300PLC,泵體速度可由操作人員在電腦WINCC畫面上按照軋鋼工藝要求更改,節省人力,非常方便。
沒有了液力耦合器,不會產生因液力耦合器故障而產生的事故時間,提高了軋鋼效率。
變頻器的效率大大提高,節約相當可觀的費用。
高壓變頻器效率高,轉差損耗小,其效率達0.95以上,并且不隨調速的范圍而變化。液力耦合器效率低,其效率與調速比成正比,負載的轉速越低,其效率就越低。液力耦合器低速時效率低,主要是由耦合器帶動水泵轉動時產生的轉差率大造成的;能量損失是由耦合器帶動工作油轉動產生,部分轉變為工作油的熱量,部分轉變為工作油的動能而流出。圖1所示為變頻器和液力耦合器的效率曲線。

圖1 兩種調速方式效率曲線
液力耦合器從電動機輸出軸取的機械能,通過液力變速后送入負載,其效率不可能為1;變頻器從電網取的電能,通過逆變后送入電動機電樞, 其效率也不可能是1。在全轉速范圍內,變頻器的效率變化不大,變頻器在輸出低轉速下降時效率仍然較高,例如:100%轉速時效率97%,75%轉速時效率大于95%,20%轉速時效率大于90%;液力耦合器的效率基本上與轉速成正比,隨著輸出轉速的降低,效率基本上成正比下降。例如:100%轉速時效率95%,75%轉速時效率約72%,20%轉速時效率約19%。
節能計算改造后,查得變頻器的低頻轉速下的參數如下:N=1300r/min,P1=160kW,cos?=0.63,η=94%.,求得電機軸輸出功率為Pz=150KW。
由以上數據,反過來推導在使用液力耦合器時,水泵轉速在N=1300r/min時液力耦合器的輸入功率P1’,在水泵轉速1300r/min時,液力偶軸輸出功率也為150kW,由圖中知道液力耦合器的效率為47%,求得液力耦合器的輸入功率為150kW/47%=320kW。所以在低頻時候變頻器比耦合器節能為320kW-150kW=170kW。
在高頻時,變頻器的效率和液力耦合器的效率相差不是很大,所以節能效果不是很明顯。
通過現場觀察和計算,變頻器在低頻運行時,所占時間的比為68%。變頻器每天運行24h,每年運行320d。每年節能為320×24×68%×170kW=887808kW。
一年所節省的電費為(0.5元/kWh):718080×0.5元=443904元
綜上所述,本文對高壓變頻器和液力耦合器的優缺點進行了分析,及其在水泵調速節能運行應用中的比較得出:高壓變頻器在技術和經濟等方面都是優越的、先進的。變頻器和液力耦合器相比,不僅技術先進,而且節能可觀。雖然高壓變頻器的改造投資較大,但它的綜合經濟效益優于液力耦合器,它不僅是水泵調速節能的發展方向,而且也符合國家政策的規定,是值得推廣的節能的先進技術。
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