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12MW余熱發(fā)電汽輪機組主要問題分析及處理

2013-12-06 09:28:44徐國榮
冶金動力 2013年2期
關鍵詞:凝汽器汽輪機效果

徐國榮

(杭鋼集團動力公司,浙江杭州,310022)

1 引言

杭鋼集團動力公司(紫云)燒結余熱回收利用工程利用杭鋼1×180 m2和2×105 m2燒結環(huán)(帶)冷機所產(chǎn)生的廢氣的顯熱,利用中低溫的廢氣通過2臺余熱鍋爐產(chǎn)生蒸汽,來推動1臺汽輪機組做功發(fā)電。汽輪發(fā)電機組部分由杭州中能汽輪動力有限公司制造 1×12MW(型號:BN12-1.9/0.4)雙壓、補汽凝汽式單缸直冷汽輪機發(fā)電機組,配套杭州杭發(fā)發(fā)電設備有限公司制造的(型號:QF1-W12-2)發(fā)電機組成。汽輪機采用WOODWARD 505數(shù)字電子調節(jié)器和電液調節(jié)控制系統(tǒng),并配有必要的保安裝置共同控制。

2 故障現(xiàn)象

機組從2011年4月17日投入試生產(chǎn)以來,除受上游蒸汽參數(shù)影響正常生產(chǎn)外,期間遇到了諸如油動機油缸滲油、供油管道平面法蘭滲油、油過濾器濾芯易變形、汽輪機油擋滲漏油被吸入發(fā)電機、汽機軸封漏汽、補汽速關閥伺服閥卡死、凝泵振動大、均壓箱自力式調節(jié)閥膜盒易破損等故障現(xiàn)象。

3 原因分析、實施方法及效果

針對故障現(xiàn)象我們從滑油系統(tǒng)缺陷、汽熱力系統(tǒng)缺陷、水系統(tǒng)缺陷等幾方面進行原因分析、制定實施方法,并取得較好的效果。

3.1 滑油系統(tǒng)缺陷

汽輪機油系統(tǒng)主要向機組各軸承供油,以便潤滑和冷卻軸承;供給調節(jié)系統(tǒng)和保護裝置穩(wěn)定充足的壓力油,使它們正常工作;供應各傳動機構潤滑用油等三個作用。根據(jù)汽輪機油系統(tǒng)的作用,一般將油系統(tǒng)分為潤滑油系統(tǒng)和控制(調節(jié))油系統(tǒng)兩個部分。汽輪機油品質量的好壞,直接影響汽輪發(fā)電機組的安全經(jīng)濟運行。因此,要求我們對油系統(tǒng)發(fā)生故障的原因進行分析,從而解決排除故障,保證機組的安全運行。

3.1.1 滑油、控制油過濾芯設計不合理易變形

實施原因:原滑油、控制油過濾器濾芯設計采用三層平面,易變形,使用壽命過短,1個月就需更換濾芯,使用成本高,更換工作量大(見圖1)。

實施方法:將原來的平面油過濾芯改為折疊式油過濾芯,使油交換面積比原來增加3倍(見圖2)。

實施效果:更換使用后油過濾芯使用壽命由1個月提高為4~6個月,油過濾芯易變形現(xiàn)象得到消除,油品質量得到保證。

圖1 改造前油過濾芯

圖2 改造后油過濾芯

3.1.2 油動機油缸滲油和油壓波動大

實施原因:汽輪機油動機油缸本體有鑄造翻砂孔,在運行中發(fā)生漏油失壓現(xiàn)象,如處理不及時會造成汽輪機轉速失控的危險。

實施方法:聯(lián)系廠家更換汽輪機油動機油缸本體。

實施效果:更換油動機油缸本體后油壓正常,消除油動機失壓隱患。

3.1.3 供油管道連接法蘭為平面法蘭易滲油

實施原因:油系統(tǒng)管道連接法蘭均是平面法蘭,由于油管振動較大,易造成漏油事故,油系統(tǒng)管道又與高溫蒸汽管道交叉,漏油后極易造成著火事故。

實施方法:油系統(tǒng)供油管道連接由平面法蘭改為凹凸法蘭并加防泄護罩(見圖3)。

實施效果:減少漏油機會,防止油系統(tǒng)法蘭漏油引起著火。

圖3 油管道加防泄護罩

3.1.4 主油箱底部放水閥困難

實施原因:主油箱底部放水閥每周需放水2次以上,在1.5 m以上平臺操作,沒有樓梯上下,操作人員在上下平臺時不安全。

實施方法:把底部放水管道閥門引到地面操作。

實施效果:方便運行人員操作,提高安全性。

3.1.5 汽輪機齒輪箱油池排氣管偏短、油擋滲油

實施原因:汽輪機齒輪箱聯(lián)軸器軸向兩端油擋板沿主軸間隙滲油、盤車齒輪箱端蓋油池排氣管位置偏低,使油氣和滲油在聯(lián)軸器與發(fā)動機間地面積聚,通過土建地面的間隙,使部分積油被發(fā)電機吸入發(fā)電機前空間,造成發(fā)電機定子、轉子表面帶有油跡。

實施方法:一是齒輪箱油池排氣管升高至超出隔音罩頂,二是前后軸增加一塊大直徑油擋,三是在汽輪機齒輪箱與發(fā)電機前端之間地面基礎涂防滲材料。

實施效果:消除漏油隱患,從根源上徹底解決以上問題。

3.1.6 油冷卻器清洗需拆卸兩端水室方能進行

實施原因:發(fā)電機組配套的兩臺油冷卻器循環(huán)冷卻水室端蓋和本體是法蘭連接,端蓋外面是封頭。每次清洗冷油器銅管時需把整個水室端蓋封頭拆下,檢修人員工作量大,拆洗一次還需更換密封圈四個,更換成本很高,同時容易造成密封處漏油事故(見圖4)。

圖4 改造前油冷卻器(水室)

實施方法:將兩臺冷油器兩端水室封頭改為平面悶板密封,防止?jié)B漏(見圖5)。`

實施效果:檢修清洗冷油器不需拆下整個端蓋封頭,只需拆下悶板即可,減少工作量和漏油事故,節(jié)約密封圈成本。

圖5 改造后油冷卻器(水室)

3.2 熱力系統(tǒng)缺陷

汽輪機的熱力系統(tǒng)是使汽輪機的熱功轉換過程得以連續(xù)進行的所有設備和管道的組合。主要包括主蒸汽和再熱蒸汽系統(tǒng)、凝結水和給水回熱加熱系統(tǒng)、凝汽系統(tǒng)以及與之相輔疏水系統(tǒng)、軸封汽系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)等。汽輪機熱力系統(tǒng)的效率的高低對汽輪機的熱耗有很大的影響,熱力系統(tǒng)任何一臺設備出現(xiàn)故障,即使故障不影響運行,但也會造成效率降低,最終導致汽輪機熱耗升高,影響電廠的經(jīng)濟效益。通過對熱力系統(tǒng)出現(xiàn)的故障進行整改后,汽輪機熱力系統(tǒng)的效率有了明顯的提高。

3.2.1 汽輪機軸封供汽不能自動調節(jié),軸封漏汽大,使汽機油系統(tǒng)易進水

實施原因:汽輪機前后汽封漏汽較大,大量的蒸汽通過軸端滲漏到油系統(tǒng),造成油中所含水分超標,影響機組的安全運行。

實施方法:聯(lián)系設備生產(chǎn)廠家,重新調整均壓箱自力閥參數(shù)設定。

實施效果:前后汽封漏汽明顯減少,油中水分減少。

3.2.2 部分中、低壓蒸汽管道疏水設計不合理嚴重影響安全操作

實施原因:從燒結105、180鍋爐來蒸汽管道疏水池過小,距離操作位置過近,操作疏水閥時會造成人身燙傷事故。

實施方法:把疏水閥后排水管道進行延長改進。

實施效果:運行人員操作疏水閥時蒸汽不會噴到身體,保證操作人員的人身安全。

3.2.3 兩路主蒸汽管道疏水暖管時間長,且大量蒸汽浪費

實施原因:從105、180鍋爐分別來的主蒸汽每次開、停爐、暖管、并汽操作時汽水直排到疏水池。由于管路各有幾百米距離長,同時受管徑和排汽量限制,暖管時間在2 h以上,且每次并汽都會浪費蒸汽約 11~14 t/h。

實施方法:在105、180鍋爐兩路中壓蒸汽隔離閥前的兩只疏水閥之間接一路旁路疏水管,并將105、180兩路蒸汽疏水合并后接入外供低壓蒸汽母管系統(tǒng)上(見圖6)。

實施效果:鍋爐開爐后蒸汽并網(wǎng)前,將大量暖管期間的飽和蒸汽,接入到外供蒸汽母管進行回收利用,一方面可減少蒸汽浪費(11~14 t/h),縮短暖管時間1 h,可大大增加發(fā)電量。3.2.4 均壓箱進汽自力式調節(jié)閥膜盒易破損

實施原因:均壓箱自力式調節(jié)閥膜盒每次啟機需加水,否則橡膠膜片易破損,而現(xiàn)場加水又沒有操作空間,易造成人身意外事故。

實施方法:對均壓箱自力式調節(jié)閥加水裝置重新設計改造(見圖7)。

圖7 自力式調節(jié)閥加水裝置改造后示意圖

實施效果:改造后方便運行人員加水操作,杜絕了不安全因素。

3.2.5 補汽速關閥伺服閥卡死,伺服節(jié)流孔堵塞

實施原因:補汽速關閥伺服閥卡死,補汽閥無法操作,鍋爐低壓蒸汽無法進入汽輪機發(fā)電。

實施方法:拆洗補汽速關閥伺服閥,消除伺服節(jié)流孔堵塞故障。

實施效果:保證補氣速關閥正常使用,低壓蒸汽能夠進入汽輪機發(fā)電,保證設備安全運行。

3.2.6 汽輪機真空系統(tǒng)漏空氣嚴重

實施原因:自動主氣門疏水、疏水膨脹器閥門易漏進空氣,使機組真空系統(tǒng)嚴密性下降,造成機組能耗指標超標。

實施方法:將自動主氣門閥體疏水接地溝,與真空系統(tǒng)連接管道封堵,疏水膨脹器疏水閥進行更換。

實施效果:提高了真空系統(tǒng)嚴密性,防止真空系統(tǒng)漏入空氣,提高機組真空度。

3.3 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)缺陷

3.3.1 凝汽器水位計無操作平臺

實施原因:凝汽器熱井水位計經(jīng)常發(fā)生失靈現(xiàn)象,需爬到2 m以上管道上沖洗操作水位計,不符安全要求。

實施方法:在凝汽器水位計處增加操作平臺。實施效果:方便運行人員對水位計進行沖洗操作,提高安全性。

3.3.21#射水泵出口管道振動

實施原因:1#射水泵出口管道振動明顯超標,影響設備使用壽命,存在事故隱患。

實施方法:對出口管道增加支吊架。

實施效果:增加支吊架后振動減小,符合安全要求,提高設備運行安全性。

3.3.32#、3#凝泵本體振動大

實施原因:2#、3#凝泵本體振動偏大,水泵出力偏低,未達到設計安全要求。

實施方法:對2#重新找中安裝,3#凝泵更換泵體。

實施效果:2#凝泵振動正常,出力良好;3#凝泵需繼續(xù)排查,加強設備安全運行。

3.4 其它方面改進

3.4.1 機組循環(huán)冷卻水增加熱電阻溫度計接至DCS系統(tǒng)

實施原因:機組循環(huán)冷卻水是由一熱電循環(huán)泵房送至發(fā)電機組凝汽器等冷卻系統(tǒng),在電腦控制監(jiān)視系統(tǒng)中沒有循環(huán)冷卻水溫度數(shù)據(jù),不能及時根據(jù)溫度變化調整機組運行方式,無法正確判斷凝汽器運行工況的好壞。

實施方法:凝汽器循環(huán)冷卻水管1#側進出口分別安裝進出水熱電阻溫度計,并接入DCS后臺。

實施效果:可及時根據(jù)水溫數(shù)據(jù)的變化判斷凝汽器運行工況,調整機組運行方式。

3.4.2 機組循環(huán)冷卻水增加進出水壓力表計接至DCS系統(tǒng)

實施原因:發(fā)電機組凝汽器循環(huán)冷卻水進出口只有現(xiàn)場壓力表計,在電腦控制監(jiān)視系統(tǒng)中沒有循環(huán)冷卻水進出口壓力數(shù)據(jù),如果水泵故障或管道泄漏不能及時根據(jù)壓力變化調整機組運行方式,影響機組安全運行。

實施方法:凝汽器循環(huán)冷卻水管1#側進出口分別安裝進出水壓力測點及變送器,并接入DCS后臺。

實施效果:可以及時根據(jù)水壓數(shù)據(jù)的變化判斷凝汽器運行工況,調整機組運行方式。

3.4.3 機組凝汽器熱井增加溫度計

實施原因:凝汽器熱井凝結水溫度是判斷凝汽器工作好壞的重要依據(jù),根據(jù)水溫過冷度的大小,及時調整循環(huán)冷卻水量的多少,而機組凝汽器熱井又沒有安裝凝結水溫度計。

實施方法:凝汽器熱井集水箱拆掉原水龍頭安裝凝結水溫度計。

實施效果:根據(jù)熱井溫度正確計算過冷度大小,調整冷卻水量,保持機組最佳經(jīng)濟效益。

3.4.4 機組主蒸汽、低壓補汽隔離閥前溫度接入DCS系統(tǒng)

實施原因:發(fā)電機組中壓、低壓蒸汽隔離閥前蒸汽溫度現(xiàn)場裝有表計,安裝位置太高,觀察不安全,而電腦沒有閥前蒸汽溫度數(shù)據(jù)。由于鍋爐開停機頻繁(正常情況每月每臺鍋爐6次左右),蒸汽溫度無法遠程監(jiān)視,并汽時蒸汽溫差大或帶水,容易造成蒸汽溫度大幅度波動,影響汽輪機的安全穩(wěn)定運行。

實施方法:把隔離閥前現(xiàn)場蒸汽溫度表改造成熱電偶溫度計接入DCS系統(tǒng)。

實施效果:后臺DCS可在線監(jiān)視到隔離閥前蒸汽溫度,以防止蒸汽帶水發(fā)生水沖擊事故,保持機組穩(wěn)定運行。

3.5 改造效益

3.5.1 通過對設備系統(tǒng)的改進、整改,消除了設備存在的隱患,提高設備運行的安全性,方便運行人員操作,保證人員的安全。

3.5.2 提高真空系統(tǒng)的真空度,降低機組汽耗率。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,凝汽器真空每下降1kPa,汽輪機汽耗會增加1.5%~2.0%。通過改進,減少真空系統(tǒng)漏空氣,凝汽真空系統(tǒng)真空度從空負荷時-92kPa提高到-99kPa以上,改進效果也是非常明顯的。

3.5.3 通過對105、180兩路中壓蒸汽隔離閥前的兩只疏水系統(tǒng)改進改造,當發(fā)生有一臺鍋爐要啟爐并汽時,中壓蒸汽管道暖管時間將由原來的2 h縮短到0.5 h左右,大大縮短暖管時間,減少疏水系統(tǒng)的蒸汽排放量,可縮短暖管時間1 h以上,減少對環(huán)境產(chǎn)生的噪音時間1 h以上。每次任何一臺鍋爐并汽時可減少排放蒸汽量10 t以上,產(chǎn)生經(jīng)濟效益1000元左右;提前一小時發(fā)電,多發(fā)電2000 kWh以上,產(chǎn)生經(jīng)濟效益1400元左右。按照目前生產(chǎn)情況平均每月開停爐6次以上計算,每月可產(chǎn)生14400元左右的經(jīng)濟效益,具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。

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