張朋朋,毋喜變,高慧洋
(河南煤化集團中原大化公司,河南濮陽 457004)
河南煤化集團中原大化公司三胺三廠為年產30kt三聚氰胺裝置,其中的熔融尿素升壓泵(P8102A/B)是將熔融尿素送到反應器給料泵P8103A/B,升壓至8.0MPa送入反應器,尿素在反應器內發生熱解反應生成三聚氰胺。其主要參數/描述如下:
名稱 熔融尿素升壓泵
位號 P8102A/B
介質 熔融尿素
溫度 145℃
壓力 0.76MPa
流量 36m3/h
型號 CPK-HX-C50-200
軸功率 13.5kW
2011年的三季度,三胺三廠的尿液升壓泵P8102A/B運行極不穩定,從7 月21 日至9 月15日,共計發生故障12次,嚴重影響到三胺裝置的長周期運行。從現象上看,問題主要集中在軸承損壞、軸變形扭曲、斷軸、葉輪脫落、機封泄漏、介質進入軸承箱等情況,特別是在9 月11日到15日間,連續三次斷軸。設備故障率為裝置開車以來最高。
①7月21 日,P8102B 檢修時發現軸承損壞,軸彎曲;②8月2日,P8102B軸斷成三截,更換軸、軸承、機封后回裝;③8 月14 日,P8102A 發現斷軸,更換軸、軸承、機封后回裝;④8 月16 日,P8102A 機封大量泄漏,發現葉輪背帽有松動;⑤8月19日,P8102B機封大量泄漏,打開泵體后發現葉輪背帽處泄漏,更換機封和葉輪背帽的四氟墊;⑥8 月28 日,P8102B發現葉輪背帽卡住葉輪,導致盤不動車;⑦8 月29 日,P8102A 發現軸承已損壞,軸彎曲,工藝介質進入軸承箱;⑧8 月29日,P8102B發現軸承損壞、斷軸;⑨9月7日,P8102B 發現介質進入軸承箱,軸承損壞,更換軸承、機封后回裝;⑩9月11日,P8102A 發現斷軸;9月11 日,P8102B 發現斷軸(引起濃縮系統停車);9月15日,P8102A 再次斷軸。
從7月21日第一次出現故障開始,三胺事業部就采取了各種措施,巡檢頻率改為半小時一次,同時,對軸承箱進行通工廠風在線降溫等手段加強防范。
從設備檢修和損壞部件的情況看,引起泵故障的原因主要有二種,一是葉輪脫落;二是軸由裝機封軸套段臺階處斷裂(如圖1、2)。
圖1 斷軸情況之一
圖2 斷軸情況之二
葉輪松動和脫落會造成泵振動大,引起機封泄漏、介質進入軸承箱、軸承損壞等故障,葉輪松動還會使葉輪和泵殼摩擦,軸受扭力增大,造成泵軸在最薄弱的地方(帶鍵槽裝葉輪段)扭曲變形。在前期的檢修過程中,三胺事業部采用對葉輪背帽和葉輪點焊的措施,解決了葉輪松動脫落問題。
泵軸在出現裂紋直至完全斷開的過程中,泵振動逐漸加大,也會引起機封泄漏、介質進入軸承箱、軸承損壞等故障。
該泵在幾年前就進行了國產化改造,以前的運轉整體穩定。經采供部確認,泵軸材料為316不銹鋼,能夠滿足性能要求,并且斷軸也沒有出現腐蝕痕跡。泵軸各方面尺寸也沒有變化,軸強度能夠滿足使用要求,據檢修人員介紹,安裝程序也都和原先一樣。結合最近幾次泵軸從同一部位斷開的現象,大家把疑點集中在泵軸加工工藝上。通過對斷軸進行認真觀察,發現加工時的退刀槽(裝軸承部位和裝機封軸套部位的臺階處)較大,該處是應力集中區,容易產生裂紋,一旦產生裂紋,泵軸在運行過程中受交變應力影響,裂紋會逐步擴展,直至斷裂。
因此,該處臺階在加工時應實行圓弧過渡,防止應力集中。同時,軸在加工時還必須使用鍛件。從當前的斷軸情況分析,制造廠家忽略了這些細節。
(1)由采供部與供貨廠家聯系、交流,對泵軸的加工工序是否變化(包括是否采用鍛件)、加工人員是否變化(是否頻繁更換加工人員)等進行確認,對制造廠家選用的材質情況進行核實,必要時可以重新更換制造廠家。
(2)工藝巡檢上要加強監護,對運行泵軸承溫度、振動值變化情況進行記錄。
(3)泵軸目前易斷部位加粗3mm,減少軸徑急劇變化,增加強度;臺階處圓滑過渡,減少應力集中;軸同油封配合部位直徑尺寸選配好。以上尺寸調整后,加工圖紙的數據要固定下來,不要來回改動。
(4)備件方面,消耗后要及時補充,關鍵的泵軸至少要保證有一根庫存量,機封要保證兩套的庫存量。
從2011年9月底到現在,泵軸改造后,已經運行了一年多的時間,沒有再出現過斷軸現象,機封泄漏的情況也很少出現。設備運轉穩定,溫度、壓力等參數也都正常,取得了良好的效果。