寧秋平
(遼寧機電職業技術學院,遼寧 丹東118009)
鋼鐵行業燒結過程是,將鐵礦粉、熔劑、燃料、代用品及返礦按一定比例組成混合料配以適量水分,在燒結機中燒結[1]。燒結過程中,混合料中的水分蒸發產生水蒸氣,會阻礙傳熱和燃燒。因此水分是影響鋼鐵行業燒結過程的重要因素之一[2]。以往監測混合料中水分的設備,常用紅外線水分儀,與采用中子水分測量相比,響應遲緩,實時性略差,難以及時發現水分的異常變動,本文以某鋼廠260m2燒結機技術改造項目案例,介紹采用中子水分測量混合料水分的在線測量與控制方案,實現了實時監控混合料中水分,確保燒結質量。
(1)將燒結機原混合機手動加水,改為自動控制加水,并保留其手動操作加水功能;
(2)在燒結機燒結混料系統一混及二混出口處,用于檢測混合料系統出料水分的儀器,采用中子探測器,入料量用γ 探測器檢測;
(3)改造部分嵌入原有自動控制系統中。
傳感器采用γ 探測器和中子探測器,在線安裝見示意圖如圖1。
測量原理:快中子與原子碰撞,中子會被慢化(損失一部分能量)。中子的質量與氫原子相等,與其碰撞一次,中子幾乎損失全部能量。水分子是由氫氧兩種元素組成,含氫量較多,水是慢化快中子較優選的物質。中子水分儀,就是利用水對快中子具有慢化的效應制作而成。見圖1,當中子源產生的快中子穿過含水物料后,會被慢化,中子探測器檢測快中子數來反映物料含水率,可以測定出物料中水分的含量。物料的入料口安裝有γ 探測器,用γ 射線吸收法,可測定出物料的總量。根據上面獲得的兩種數據,系統工控機就可計算出物料中水分的重量百分比含量。

圖1 中子水分儀在線安裝結構示意圖
水分自動調節控制系統為能實現快速、精準控制,閉環控制系統中采用前饋-反饋控制,PID 控制與模糊控制相結合。
以一混為例,一混的閉環控制系統示意圖如圖2 所示。
前饋控制:系統剛開始工作,新上的混料只有流到一混出口才開始被檢測水分,系統中的工控機才能算出所需調整的水量,然后開始加水。這種滯后加水不能滿足生產工藝要求,為解決此問題,系統采用前饋控制。該系統控制過程數學模型很難建立,前饋控制采用模糊控制。基于專家經驗法制定的模糊控制規則,給出調整水量,使剛進入混合機的物料就能得到加水,及時調節了含水量。
反饋控制:物料在一混合機里加水混勻后,由一混出料口流出,會被監測的傳感器實時檢測水分,工控機獲得水分數據后,能快速計算出物料的實際水分及實際加水量。系統反饋是負反饋,見圖2,系統的偏調水量就等于初始水量減去實際加水量,系統的實際調整的水量(達到水分目標值的調控量)等于偏調水量加上初始水量。

圖2 一混閉環控制系統示意圖
式中,Sc-初始水量;L1-一混合機入料總量;Sm-水分目標值;Si-一混入料水分估算值。
式中,Ss-實際加水量;So-一混合機出料水分。
式中,Sx-偏調水量。
由式(1)、式(2)和式(3)求出水分實際調整量:

式中,St-實際調整的水量。
控制系統架構見框圖3。

圖3 控制系統框圖
系統的一混主要完成任務:(1)啟停控制(入料、出料、混合機及污泥泵等);(2)混合料入料量檢測;(3)混合料出料水分檢測;(4)清水的流量檢測及控制;(5)污泥流量檢測及控制。
系統的二混主要完成任務:(1)啟停控制(入料、出料、混合機等);(2)混合料出料水分檢測;(3)清水的流量檢測及控制。
系統的一混入料(混合前)的重量由γ 探測器測得,估算獲得其水分值。一混出料水分的目標值,由工藝要求確定。工控機根據物料估算的水分值和目標值,計算出一混加水量。一混電磁流量計監測水量,PLC 控制一混清水電動調節閥,實現一混自動加水。一混的快中子水分儀實時檢測一混出料水分,回傳給系統,系統及時調整加水量。系統還依據設定的濃度值,根據需要自動調節控制污泥泵啟停。
系統的二混,根據一混的來料量、出料水分數值,二混出料的水分目標值,計算出二混加水量,也由電磁流量計監測水量,PLC 控制清水電動調節閥,實現二混自動加水。二混的快中子水分儀實時檢測二混出料水分,上傳給系統,及時修正加水量。
根據需要,系統可大流量快速加水、小流量加水及延時加水。系統還備有緊急停車功能,能快速關閉總供水閥門,切斷一混和二混的供水水源,確保失控時也不會發生超限加水現象。
控制系統兼有手動和自動操作兩種工作模式。
手動功能:系統工作模式為“手動”模式時,操作員手動操作可完全取代自動控制功能。根據工藝要求,操作員進行手動控制電動閥的開度,完成加水。
自動功能:系統工作模式為“自動”時,操作員點動啟動按鈕,系統將會按照預置的各種參數,自動完成對各設備的控制。停機時,自控系統將自動關閉電動閥。
燒結一混合料的水分,一般控制在5.50%~7.50%范圍內,具體值根據生產工藝確定。設備改造完成后,在調試現場對二混燒結料取樣,每次取3 個(連續3 天)烘干測水,數據見表1。

表1 混合料水分測定值
分析表l 數據,混合料的實測水分值波動小,較接近目標值,說明系統水分控制精準、平穩,達到了預期目標。
中子水分儀的特性決定了中子水分儀不受現場環境的干擾,適用于工況現場環境比較惡劣的場所。改造后的系統能實現自動給水,穩定燒結原料水分配比,提高燒結機效率,消除人為誤差。控制系統已從2009 年6 月運行至今,運行狀態良好,參數穩定。生產實踐證明,該系統可以滿足燒結過程中各種生產工藝控制的要求。
[1] 王欣.對真空燒結爐自動控制系統的電氣改造[J].湖南大學學報,2002(6):110-112.
[2] 呂書婷,李習亮.燒結混合料水分測量過程控制方法[J].中國計量,2011(3):100-101.