服飾質檢小組:“無中生有”要效益
臺塑董事長王永慶提出一個“魚骨理論”,讓魚骨生出小魚來,從無中生有,從而創造新價值。拿服飾質檢來說,檢驗完肩章一序后,原流程卡隨返修退回操作工,合格產品向后序繼續傳送,這就需要重填流程卡,一年下來,多使用的流程卡也是一個不小的數目,自從公司提出降本增效要求后,小組成員就在留意是否有替代品,有裁下來的廢紙邊角料,拿這些做流程卡,變廢為寶,既減少了垃圾,又增加了效益,真正做到了無中生有見效益。
作為一線員工能做的就是不遺余力地執行公司決定,認真做好自己的本職工作。我們相信,只要從自己做起,從身邊做起,節約材料,節約能源,降低原料成本,就一定能為公司貢獻一份力量。
污水處理站:制度創新 責任到人
污水處理站進行技改后,由于工藝新、設備多,制定了一些可操作性強的制度。但是,隨著企業的快速發展和自身需要,這些制度中仍存在著不切合實際或者不夠具體等情況,污水處理站以學習臺塑經驗為切入點,通過征求實際操作者的意見和職工自身經驗,創新管理思維,又重新制定了一套切合實際的操作制度和管理制度。
此外,為了保證班組成本管理工作正常運行,對污水處理站噸水處理成本實行了指標分解,即技術員和班組長負責責任的110%,運行人員負責責任的100%,脫泥人員負責責任的 50%。在每個月的公司經濟活動分析會后,班組要組織成員召開分析會,確定本月主要變量成本中“哪項發生了異常?為什么發生了異常?是否可控?”并做到記錄在案,實時兌現。
線帶車間:設備改進顯身手
在當前嚴峻的市場經濟面前,如何在老產品上降成本是對車間的一次挑戰。既然是挑戰,同時也蘊含著機會。公司通過學習臺塑先進的管理經驗和理念,不斷進行自我超越,成功對老產品進行工藝操作方法和設備改進,不僅提高了產品質量和勞動效率,還降低了成本。
82急救包雖然生產了近30年,尤其是訂帶工序,一直采用普通平縫機進行操作,不但浪費工時,而且容易剪破布料。針對這一問題,車間改變思維模式,從設備改進入手,采用電腦平縫機,返修率比原來降低了10%以上,勞動效率也大幅提高。
背包繩帶作為車間的最老產品,至今仍是線帶車間的拳頭產品。車間目前正在使用的高速織帶機,緯線的質量至關重要,如果緯線發澀,就會造成斷線,材料浪費嚴重,為此車間積極主動地和器材部門溝通,對原材料進行多次試驗,生產實踐中摸索出了“尾砂接頭”的辦法,以前緯線的小底子總是用不完,造成不少浪費,通過采用這個辦法,實現節約原材料1.5%。
底布組:從點滴做起
響應集團公司號召,服飾車間底布班組積極圍繞公司提出的“三抓、兩降、一控制”總要求,對生產過程中重點環節分析改進、深挖潛力、提質降耗。如肩章底布樹脂襯中的粗紗接頭,以前一律作為原殘不再使用,導致材料消耗超標,現在要求操作工遇到此類情況,用小剪刀稍微撥一下,再將接頭剪掉使用,經過技術部門鑒定封樣,可以作為合格品流入下道工序,使得消耗降低了1%以上。
“能用左手做的事不用右手去做,能用腳做的事不用手去做,單手干活效率低,兩手空閑不掙錢,動作太多費時間,兩手交換動作慢,多余動作添混亂。”臺塑經驗教育我們應以秒計算,不斷提高效率。鑒于此,服飾車間底布組樹立了一名左右手同時操作的員工為標桿,不僅要求新員工必須學習此手法,而且在全班組進行推廣普及。經過初步計算,勞動效率明顯提高,以現在的勞動定額生產1副產品耗時48秒,如果每兩副減少1秒,一天產量可減低300秒,提高效率1.04%,即在其它條件不變的情況下,效率提高可降低單位成本。
不僅如此,服飾車間底布組將活動的宗旨落實在身邊的小事、一點一滴、一針一線,為節約成本、提質增效盡自己的一份綿薄之力。在縫紉機針的領用上,嚴格實行一次只能換領一根、手中備補一根的辦法;在剪刀的使用上,采取修舊利廢的辦法,集中起來讓機修師傅打磨后繼續使用,間接降低成本費用;在縫紉線的使用上,采取拿空線軸換線的辦法。