摘 要:布料溜槽是煉鐵高爐的關鍵設備,延長布料溜槽的使用壽命具有重大意義。文章介紹了一種新型結構的布料溜槽襯板,可延長布料溜槽使用壽命達18個月,具有巨大的經濟效益。
關鍵詞:布料溜槽;襯板;壽命;堆焊合金;物料粒度
引言
布料溜槽為煉鐵高爐的一個關鍵設備,大部分冶煉爐料都必須經此進入爐內[1]。據統計,張店鋼鐵總廠1350m3高爐每天通過布料溜槽進入高爐的爐料約7050t(焦炭約1550t,礦石約5500t)。由于布料溜槽長期受大量高速料流的沖擊,加之布料溜槽工作環境惡劣(高溫、粉塵、腐蝕氣體),布料溜槽極易磨損。布料溜槽磨損到一定程度必須更換,否則會將溜槽磨穿,導致無法均勻布料,進而引發爐況。改進操作方法后,更換布料溜槽需高爐休風4小時左右[2],這將大大影響高爐生鐵產量。因此,延長布料溜槽的使用壽命,對高爐生產來說意義重大。
1 張店鋼鐵總廠布料溜槽使用情況簡介
自2010年1月28日至2012年7月10日,張鋼煉鐵廠高爐布料溜槽先后使用過3個生產廠家的布料溜槽襯板,平均使用壽命為81天,最長使用壽命172天,如表1所示,使用效果不太理想。
為延長布料溜槽的使用壽命,降低休風率,經與布料溜槽廠家包頭迅捷機械制造有限公司共同商討,自2012年7月11日起開始使用一新型的溜槽襯板,并根據實際使用情況進行改進,使用時間大大延長。
2 新型布料溜槽襯板制作關鍵因素
2.1 準確判定落料點
張鋼煉鐵廠高爐布料溜槽有效長度為2.8m,落料點位于距溜槽前端約1.4-1.6m處。布料溜槽一般由4-6塊襯板組成,兩塊襯板之間存在一定縫隙,為襯板強度的薄弱環節,較易磨損。新型溜槽襯板初始設計時,由于落料點判斷失誤,落料點落在兩塊襯板之間的縫隙上,加速了襯板磨損,使用時長9個月,未達到預期使用壽命。第二次改進設計時,調整各襯板寬度,使落料點避開兩襯板之間的縫隙,預計使用壽命可達18個月。
2.2 確定襯板結構和堆焊方法
目前,影響襯板的耐磨性主要有兩大因素[3]:①高硬度的耐磨材料韌性都很差,受沖擊容易脫落,因此堆焊層的厚度受到制約,一般為 5~10mm 厚;②薄層硬面堆焊普遍存在焊接熔池附近硬度下降,耐磨度下降問題。為此,下面主要從改進襯板結構和合金堆焊方法兩個方面進行改進,從而提高耐磨襯板的使用壽命。如圖1所示,將普通Q235鋼板加工成帶等間距橫向凹槽的骨架形式,再在槽中堆焊VAUTID-145 耐磨材料,并在骨架表面堆 5mm 厚耐磨層。這樣既提高了耐磨層的抗沖擊能力,同時也提高了抗磨性,而且節省了耐磨材料,簡直是“一箭三雕”。
2.3 提供準確的入爐物料參數
張店鋼鐵總廠煉鐵廠1350m3高爐入爐物料參數見表2及表3。
據有關研究,物料粒度對襯板耐磨性能影響顯著。根據張店鋼鐵總廠煉鐵廠1350m3高爐入爐物料參數,確定襯板等間距凹槽的寬度、間距等,如圖1所示。
3 經濟效益分析
該高爐布料溜槽襯板的制備方案,巧妙解決了襯板強度及韌性這一矛盾,提高了襯板使用壽命的目的。與傳統的堆焊硬質合金方案相比,具有可靠性高、使用壽命長的特點,與高鉻合金襯板相比,使用壽命大幅提高,且更適應高爐爐體內惡劣的高溫、高粉塵、高腐蝕環境。由于采用本溜槽襯板制備方案,襯板耐磨性得到提高,使用壽命至少可提高1 年以上,延長高爐爐頂的維修周期,減少高爐休風時間,每年創造經濟價值在50 萬元以上。
參考文獻
[1]胡運林.高爐布料溜槽WC浸潤焊接襯板的研制[M].金屬鑄鍛焊技術,2011,40(19):171-172.
[2]姚紅斐,胡廣.高爐爐頂更換布料溜槽操作改進時間[J].能源研究與管理,2010(1):48-50.
[3]李澤.長壽命設計及其剩余壽命研究[D].湘潭:湘潭大學,2011.