摘 要:隨著經濟發展速度的不斷加快,我國的城市化水平不斷提高,各種功能的建筑工程大量出現,對于各種建筑材料的需求也越來越多,也對其質量提出了更高的要求。當前的高爐煉鋼技術中,使用的是高爐爐前全液壓開口機,由于技術條件的限制,在使用中存在不少的缺陷,影響了高爐的工作效率和質量。文章結合新鋼2500m3高爐爐前YYG350型全液壓開口機的使用現狀,對設備的液壓控制系統和霧化水系統進行了技術改進和優化,以提高生產效率,保證生產的順利進行。
關鍵詞:高爐;全液壓;開口機;技術改進
前言
濟鋼始建于1958年,其產品以中厚板、線材、螺紋鋼、硅鋼片、圓鋼、鋼管、鋼帶等多為主,位于江西省新余市,北依浙贛鐵路、滬瑞高速公路,東臨贛粵高速公路,東南緊瀕贛江支流袁河,占地面積28508畝。新鋼公司資產總值107.61億元,具有年產生鐵900萬噸、鋼1000萬噸、鋼材410萬噸的生產能力,到2008年,新鋼公司實現銷售收入200億元,利稅總額40億元。原有的爐前開口機采用的是氣液混合式開口機,主要采用液壓為動力,其鑿巖機部分使用高壓氣體作為動力源,無論是開孔的能力、速度、質量等,都無法滿足高爐冶煉的發展需求。因此,企業首先對1號2500m3高爐進行了全液壓開口機技術改進。
1 全液壓開口機概述
1.1 結構
本文提到的新鋼2500m3高爐爐前采用的是YYG350型全液壓開口機,其基本結構主要有三個部分,包括霧化水系統、液壓系統以及機械部分。霧化水系統主要是通過對壓力和水流量的調節,對開口機進行清掃,對鉆桿和鉆頭進行冷卻處理。液壓系統主要是對開口機的回轉動作、傾動動作以及鑿巖機的鉆進、振打等進行控制。機械部分主要由兩個基本構件組成,包括回轉機構和鉆進機構,其中,回轉機構的功能是將開鐵口機送至相應的工作位置或避讓位置,同時將工作時產生的反力傳遞給基礎;而鉆進機構的功能是推進馬達,通過鏈條和行走小車,帶動鑿巖機的運動,同時為其提供工作反力,確保鑿巖機的正常工作。
1.2 性能
YYG350型全液壓開口機屬于新一代的多功能開口機,相比于傳統的氣液開口機,其工作時更加穩定,產生的沖擊力小,易于傳遞較大的扭矩和力;同時,在功率相同的情況下,液壓傳動裝置可以實現過載保護,其調速性能好,動作可靠迅速,操作更加方便。另外,新的設備中機械結構緊湊,體積較小,可以有效節約空間環境,適用范圍約在1000~2700m3高爐。
2 存在的問題以及問題分析
在對1號2500m3高爐全液壓開口機的技術改造和使用過程中,其存在的問題如下:
2.1 設計問題
開口機在使用過程中,會出現旋轉過快的情況,進而對開口機的機械結構部分造成損傷,出現底座螺栓松動,鑿巖機行走大梁變形等問題。雖然可以通過節流閥對控制管路中液壓油的油量進行調節和控制,但是卻無法從根本上解決開口機的緩沖問題。在改造完成應用7個月時,出現了大梁的機械問題,嚴重影響了高爐的正常生產,也在一定程度上增加了成本的支出。
2.2 鑿巖機沖擊頻率較小
在開口機改造完成并應用一段時間后,發現鑿巖機存在沖擊頻率小的問題,開鐵口速度較慢,無法滿足高爐生產的需求。
2.3 液壓站存在一定的局限性
在對1號2500m3高爐全液壓開口機進行改造時,單獨建立了開口機液壓站,因此并沒有發現所有的問題。而在對2號2500m3高爐全液壓開口機進行技術改造時,發現其空間布局存在一定的局限性,如果依然單獨建立開口機液壓站,其費用投入較高,同時也存在著備件不統一的問題。
2.4 加油方式單一
液壓系統通常都存在漏油的現象,需要及時對其進行補油。在技術改造前,主要是使用加油機對其進行補油,但是,由于濾油機的型號種類繁多,操作不方便,加上加油方式單一,使得加油不及時,成本費用有所增加。
2.5 霧化水效果較差
霧化系統優化主要是利用壓縮空氣,帶動水形成霧化,對通道進行清掃,有效降低鉆桿和鉆頭的溫度,從而避免因過熱而造成的鉆頭磨損,延長其使用壽命。但是在使用過程中,霧化效果不夠理想,出現管路結垢、閥芯范卡等問題。
3 相應的技術改進措施
3.1 在油路中添加行程節流閥
可以在開口機旋轉控制液壓回路中添加行程節流閥,利用開口機在旋轉過程中位置不同的特點,對行程節流閥的變化進行控制,利用對節流開度的調節,對旋轉液壓回路中油的流量進行調節,從而從根本上解決開口機的緩沖問題,避免機械部分故障的發生。
3.2 對鑿巖機的液壓沖擊系統進行優化
可以參考鑿巖機的基本結構和液壓沖擊系統,對其沖擊系統進行相應的技術改進,以控制閥組、中空式活塞桿油缸組成新的沖擊系統。其中,控制閥組主要由兩個溢流閥、二位四通電液換向閥、二位二通電磁閥以及節流閥組成。系統定額壓力為12MPa,沖擊液壓缸的實際工作壓力為8MPa,沖擊系統工作時,流量為12~70L/min,沖擊頻率可以進行調節,一般情況下為20~60Hz,液壓缸的理論輸出力為60kN,行程50mm。這樣的改造,可以以一種相對簡單的方式,對系統進行簡化,從而保證了工作效率,降低了成本投入。
3.3 添加切換閥臺
為了解決液壓站的局限性,降低成本投入,可以在液壓炮和開口機的操作室內添加切換閥臺,是開口機和液壓炮共用一個液壓站,在兩者之間進行切換,從而有效解決需要單獨建立液壓站的問題。
3.4 改變加油方式
可以利用循環泵,對液壓系統的加油方式進行改進。其基本原理是:在原有的循環泵吸油口部位添加一個旁通管路,在管路上設置球閥和橡膠軟管,在正常市場進行時,將旁通管路的球閥關閉,保障系統的正常運行。而當需要進行補油時,可以將橡膠軟管插入油桶,同時打開球閥,關閉循環泵與油箱進口的閥門,利用循環泵,對油箱進行加油。與傳統的加油方式比,更加方便快捷,且無需使用加油機,同時,也可以對新投入的液壓油進行過濾,節約了備件的成本費用。
3.5 對霧化水介質進行改善
可以通過對霧化水介質的優化,使用中壓氮氣和軟水代替壓縮空氣與工業水,解決氣體介質壓力不穩以及水質不潔的難題,從而避免霧化水系統出現管路結垢、閥芯范卡等問題,保證系統工作的正常和穩定。
4 結束語
總而言之,對高爐爐前全液壓開口機進行相應的技術改進,是時代發展的要求,同時也是企業擴大生產規模,提高經濟效益的重要手段。相關技術人員要對其進行細致分析,加快技術改造的速度和進程,對改造中發現的問題進行及時處理,促進技術的進步和發展。
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