摘 要:結(jié)合重慶生產(chǎn)實際情況,根據(jù)冷卻水工藝設(shè)計要求,選用北京瑞沃盧森的高濃縮倍數(shù)緩蝕阻垢專用技術(shù)在成功應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:冷卻;結(jié)垢;腐蝕;高濃縮技術(shù)應(yīng)用
1 工藝?yán)鋮s系統(tǒng)概況
建滔天然氣化工(重慶)有限公司以天然氣為原料,采用中壓蒸汽轉(zhuǎn)化、中、低壓合成甲醇的工藝;其主要輔助工藝?yán)鋮s水工藝流程如下:(1)循環(huán)冷卻水經(jīng)水冷器等換熱后,上冷卻塔經(jīng)填料與逆流空氣換熱,進(jìn)入塔下水池,經(jīng)連通渠(補(bǔ)水點、加藥點)流入吸水池,經(jīng)水泵加壓送到各裝置循環(huán)使用。(2)設(shè)計工況(年運行8000h):循環(huán)量17000m3/h,保有量7000m3/h,上水溫度32℃,回水溫度42℃,上水壓力0.42Mpa,回水壓力0.25Mpa,蒸發(fā)水量270m3/h,旁濾量750m3/h,旁濾率4.4%,補(bǔ)充水量、排污水量不定。
2 冷卻系統(tǒng)特點
(1)系統(tǒng)材質(zhì):20#、304、316L、Cu及Cu合金等。(2)浮物、微生物粘泥吸附及微生物粘泥垢下腐蝕影響設(shè)備換熱器等。(3)可能存在物料泄漏。(4)系統(tǒng)介質(zhì)腐蝕性較強(qiáng)。(5)奧氏體不銹鋼流體管作為水換熱器管束使用年限是十年。
3 冷卻系統(tǒng)結(jié)垢及腐蝕分析
3.1 結(jié)垢分析
3.2 腐蝕分析
腐蝕是指金屬材料與它所處的環(huán)境介質(zhì)之間發(fā)生反應(yīng),生成金屬化合物而導(dǎo)致材料的以下破壞形式:(1)由于不同金屬組合在一起而引起的電偶腐蝕;(2)由溶解氧引起的氧腐蝕及氧濃差梯度腐蝕;(3)由鹵素離子引起的點狀孔蝕;(4)由Fe3+離子引起的氧化腐蝕;(5)細(xì)菌腐蝕。
4 水質(zhì)分析判斷
(1)補(bǔ)水分析:pH值7.7,含鹽量195mg/l,總磷(以PO43-計)0.1mg/l,總硬度(以CaCO3計)166mg/l,總堿度(以CaCO3計)110mg/l,總鐵0.07mg/l,濁度0.5mg/l,氯離子14mg/l。
(2)腐蝕、結(jié)垢傾向判斷如下:
朗格利爾飽和指數(shù)(L.S.I):若L.S.I<0則會產(chǎn)生腐蝕;若L.S.I=0則不會產(chǎn)生腐蝕、結(jié)垢;若L.S.I>0則會產(chǎn)生結(jié)垢。
賴茲納穩(wěn)定指數(shù)(R.S.I):若R.S.I>6則會產(chǎn)生腐蝕;若R.S.I=6則不會產(chǎn)生腐蝕、結(jié)垢;若R.S.I<6則會產(chǎn)生結(jié)垢。
帕科拉茲結(jié)垢指數(shù)(P.S.I):若P.S.I>6則會產(chǎn)生腐蝕;P.S.I=6則不會產(chǎn)生腐蝕、結(jié)垢;若P.S.I<6則會產(chǎn)生結(jié)垢。
(3)溫度25℃時,補(bǔ)水穩(wěn)定指數(shù)分析:L.S.I為-0.01,R.S.I為7.71,P.S.I為7.39,故補(bǔ)水為偏腐蝕性水。
(4)濃縮后變化如下:溫度32℃時,系統(tǒng)濃縮倍數(shù)的提高(2.5-5.0),L.S.I指數(shù)由0.5逐漸升高至1.8,同時R.S.I指數(shù)由6.8逐漸降低至4.7、P.S.I指數(shù)由6.3逐漸降低至4.1。溫度42℃時,系統(tǒng)濃縮倍數(shù)的提高(2.5-5.0),L.S.I指數(shù)由0.6逐漸升高至2.0,同時R.S.I指數(shù)由6.6逐漸降低至4.4、P.S.I指數(shù)由6.0逐漸降低至3.8。
結(jié)果表明,隨著濃縮倍數(shù)提高,系統(tǒng)的L.S.I指數(shù)逐漸升高,同時R.S.I指數(shù)逐漸降低、P.S.I指數(shù)逐漸降低,表明系統(tǒng)水隨著濃縮倍數(shù)的提升,腐蝕趨勢性逐漸降低,結(jié)垢趨勢性逐漸升高。
綜上所述,冷卻系統(tǒng)含鹽量與補(bǔ)水含鹽量之比為濃縮倍數(shù),這是冷卻工藝運行技術(shù)的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。根據(jù)建滔冷卻工藝系統(tǒng)情況,濃縮倍數(shù)應(yīng)定于3.0倍,但輔以北京瑞沃盧森的環(huán)保高效藥劑濃縮倍數(shù)可達(dá)到4-5倍,水、藥成本得到大幅節(jié)約。
5 應(yīng)用方案
5.1 水沖洗
先徹底清理管道、冷卻設(shè)備等,然后補(bǔ)水進(jìn)行循環(huán)沖洗清洗,至系統(tǒng)濁度不再上升為止。
5.2 化學(xué)清洗
(1)調(diào)節(jié)水量適中,循環(huán)量最大,關(guān)閉閥門;(2)投XZ-1002清洗劑350公斤,XZ-3201阻垢分散劑175公斤,運行24~36小時;(3)定期測定濁度、總鐵,當(dāng)濁度逐漸下降,總鐵不再升高時,表明化學(xué)清洗可以結(jié)束;(4)化學(xué)清洗的水,排污水廠處理;(5)分析控制:濁度4小時一次,總鐵和水溫8小時一次。
5.3 預(yù)膜
(1)水質(zhì)驗證:濁度<10mg/l,總鐵<1.0mg/l,根據(jù)水溫及生產(chǎn)負(fù)荷變化情況,及時調(diào)整預(yù)膜時間,控制循環(huán)水流速在0.5~3.0m/s之內(nèi);(2)投XZ-2006預(yù)膜劑5.6噸(以800ppm計);(3)預(yù)膜24小時后,投加XZ-3201阻垢分散劑175公斤;(4)以追加XZ-2006預(yù)膜劑,控制總磷隨時高于50ppm,并適量投加XZ-3201阻垢分散劑;(5)分析控制:濁度4小時一次,總鐵、鈣硬度8小時一次;(6)預(yù)膜結(jié)束:觀察膜層均勻致密,色暈一致,無銹蝕,控制在36~48小時;投入使用,總磷緩慢下降至控制要求即可。
5.4 日常控制
利用高濃縮緩蝕阻垢劑XZ-6409,輔以殺菌劑(XZ-7502、XZ-7018、XZ-7036)和粘泥剝離劑XZ-7209,每周抽檢控制如下:pH值7.5-9.2,含鹽量小于1000mg/l,總磷(以PO43-計)1.5-2.5mg/l,總硬度(以CaCO3計)小于850mg/l,總堿度(以CaCO3計)小于550mg/l,總鐵小于1.0mg/l,濁度小于10mg/l,氯離子小于100mg/l,濃縮倍數(shù)4.2-5.0。
6 結(jié)束語
經(jīng)過07年運行至今的檢驗,建滔天然氣化工(重慶)有限公司選用北京瑞沃盧森的高濃縮倍數(shù)緩蝕阻垢專用技術(shù),有效地控制金屬腐蝕和換熱器結(jié)垢問題,大幅降低水、藥的費用消耗,并確保了大型甲醇生產(chǎn)冷卻工藝系統(tǒng)的安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運行效果。
參考文獻(xiàn)
[1]李柏.A/A/O氧化溝工藝強(qiáng)化脫氮調(diào)控技術(shù)研究[J].2012.
作者簡介:王強(qiáng)(1982,3-),男,籍貫:重慶市,現(xiàn)職稱:助理工程師,學(xué)歷:本科,研究方向:化工工藝。