摘 要:目前高壓電機變頻技術已經廣泛用于大型電機上,使用變頻后,可以大幅度節約能源,降低生產成本。
關鍵詞:變頻;節能;應用研究
海南中油深南石油技術開發有限公司LNG工廠現有5100KW氮氣壓縮機一臺,其功率不能隨生產負荷改變而變化,只能通過改變風門、擋板的開度來調整,這導致負載運行效率較低,并且有大量能量浪費在節流損失中。目前是通過調整壓縮機入口蝶閥改變氣量,維持管網壓力穩定。通過對生產運行工藝、設備工況進行分析,認為存在以下幾個問題:(1)采用壓縮機定速運行,入口蝶閥調整節流損失大,造成能源浪費。(2)壓縮機長期工作在壓升高、流量大的工作區,導致溫升大,外圍系統熱交換量增加,造成不必要的能源消耗。(3)壓縮機目前采用水阻啟動方式,有近3倍額定電流的啟動電流,且啟動時間較長需50秒左右,對電網沖擊大。
1 技術改造原理
1.1 變頻原理
高壓變頻器采用IGBT變頻功率單元串聯多重化疊加技術,三相6KV高壓交流電通過高壓開關柜送至干式隔離移相變壓器,供給每相5個共計15個單項IGBT逆變器功率單元,采用Y形連接,每相上的5個功率單元輸出的SPWM波相疊加后,將形成線電壓為6KV的高質量的正弦波輸出,供給電動機。通過控制此輸出正弦波的電壓幅值和頻率,來控制電動機的轉速。
1.2 節能原理
利用高壓變頻技術的目的是為了改變電機的轉速,以實現根據現場工況所需壓力、流量的大小來進行調節,既滿足了生產要求,提高了系統的自動化程度,又達到了節約電能的目的。
2 技術方案
虛線部分為改造內容
方案:系統由3個高壓隔離開關QS1、QS2、QS3和高壓開關QF、電動機M組成。QS2、QS3之間存在機械互鎖邏輯,不能同時閉合。在變頻運行時,QS3斷開,QS1、QS2閉合;工頻運行時,QS1和QS2斷開,QS3閉合。
3 變頻改造后節能分析
平均每小時節電410kw·h,可見加裝變頻器后節能率可達12%,全年節電410×330×24=324.72萬kw·h,每年可節約電費(按0.7元/ kw·h計算):324.72×0.7=227.30萬元。
在實際中,各種運行工況的不同,節電效果也不一樣,實際節電效果與以上計算結果可能有一定出入,但從計算結果來看,節電效果顯著,值得改造。
4 變頻器的優勢
交流高壓電機的直接啟動時會產生3-5倍于額定的電流,對電網沖擊較大;直接啟動時的大電流還會引起鐵芯松弛,引起電機發熱增加。使用變頻器啟動時電流在電機額定范圍內,這樣對電網不會造成沖擊,并且對其他的動力及電器設備也不會產生任何影響。對延長電機的使用壽命,減少對電網的沖擊,保證機組正常運行時很有必要的。
直接啟動過程中,對機械系統沖擊大,可能造成定子繞組絕緣的機械磨損,會降低定子繞組絕緣。變頻器采用平滑的啟動,避免了機械的損傷,延長設備使用壽命。
使用變頻器后可根據實際需要對電機的轉速進行調整,既達到保證和改善工藝的效果,又能節能降耗。