摘 要:汽輪機作為電廠重要的運行設備,其正常穩(wěn)定的運行,不僅可以保證電廠的正常生產,同時也能為電廠節(jié)約生產成本。但汽輪機在運行時凝汽器真空度低是影響其正常運行的關鍵,所以為了保證機組的正常運行,需要對凝汽器真空度低的原因進行分析,并通過對其進行改造,從而達到節(jié)能的目的,以提高電廠經濟效益的實現。文章中以某電廠機組的狀況為例,對該電廠汽輪機真空度的原因進行了分析,并提出了具體的節(jié)能改造措施。
關鍵詞:汽輪機;凝汽器;真空系統;節(jié)能降耗
引言
在電廠機組運行時,導致凝汽器真空度低的原因較多,一旦真空度偏低,則會導致汽輪機的出力也隨之降低,增加煤的耗費量,而且這種情況會隨著真實度的不斷下降而有所嚴重。所以提高汽輪機的真空度,是電廠節(jié)能降耗的關鍵。提高凝汽器的真空度需要對其進行節(jié)能改造,其可以通過對循環(huán)冷卻水系統、查漏、投運清洗裝置及降低射水池水溫等方法來實現節(jié)能的目的。機組經過節(jié)能改造后,可以有效的提高凝汽器的真空度,降低機組的能耗,從而達到節(jié)能的目的。
1 電廠機組狀況
本文以某電廠配備的三爐兩機,以母管制運行方式進行運行的機組為例,在機組投產一年進行計劃停機檢修時發(fā)現,1號汽輪機凝汽器銅管有污垢及冷卻塔風機的填料,銅管表面、隔板和凝汽器大門嚴重腐蝕。對 1 號汽輪機凝汽器進行灌水試驗,發(fā)現有 3 根銅管穿漏。對 1號汽輪機進行真空嚴密性試驗,試驗數據表明:1號汽輪機在1min內真空下降了0.005MPa,超過了《汽輪機運行規(guī)程》中的規(guī)定(2~6min內每min真空下降的平均值在0.004MPa以內),所以可以判斷出1號汽輪機真空嚴密性較低,存在著內漏的情況。
2 導致汽輪機真空度低的主要原因
(1)當循環(huán)冷卻水水量不足時,其溫度升高的較快,這是導致真空度下降的主要原因。凝汽器排汽飽和溫度計算公式t2=t1+?駐t+?滓t可知:當循環(huán)水量不足導致溫升增加時,在其它參數不變的條件下,則凝汽器真空降低。
式中t1為進水溫度,?駐t為循環(huán)水溫升,?滓t為傳熱端差
(2)真空系統嚴密性較差。當凝汽器的嚴密性較差時,其內部就會進入過多的空氣,空氣的進入會影響到熱的傳遞功能,造成傳熱端和排汽端溫差較大,抽氣設備處于過載狀態(tài),機組運行的經濟性則會不斷下降。同時一旦空氣大量進入到凝汽器中,凝結水中的含氧量會有所增加,對管道和設備的腐蝕性則會升高。
(3)凝汽器結垢,導致傳熱效果差。凝汽器的銅管結垢,不僅會導致熱阻增大,同時也會使凝汽器的通流面積減少,這樣一來,則會使凝汽器的水阻上升,使傳熱效果受到影響。
(4)射水池水溫度高,導致射水抽汽器效率降低。射水池內的水溫一旦升高,那么通過射水抽氣器吸入的水則會使吸入室的壓力增加,這是因為水溫升高后,會有部分水以汽化的形式出現,這樣就會導致體積的膨大,影響到抽吸能力,所以會對凝汽器的真空造成嚴重的影響。因此在射水抽氣器工作時需要對射水池的水溫進行嚴密的監(jiān)視,一旦水溫過高則需要注入冷水沖出高溫水。
(5)疏水內漏嚴重、機組真空系統不嚴密,是影響汽輪機安全運行的關鍵因素。導致凝汽器真空度降低的原因較多,盡管內漏是關鍵的因素,但因為系統內存在著眾多的管道,要想達到徹底消除湯池的可能性還不大,所以在對真空度降低的治理時需要根據不同的原因進行。
3 節(jié)能改造措施
3.1 改造循環(huán)冷卻水系統
電站循環(huán)水泵是為了保證機組冷卻所采用的,所以在夏季時需要根據運行的工況,適當增加循環(huán)水泵,在保證循環(huán)水量能滿足機組運行的需求。但增加循環(huán)水泵則會導致能耗的增加,所以可以在循環(huán)水泵上安裝新型葉輪,這種不僅具有流量大,精度高、表面光滑等特點,同時還能有效的提高水泵的效率,使水泵的循環(huán)水量增加,所以在炎熱的夏天,即使不增加循環(huán)水泵的數量也能保證冷卻水量的需求。
3.2 查漏、堵洞,提高真空系統嚴密性
利用 1 號汽輪機停機檢修的機會,進行灌水試驗,發(fā)現1 號汽輪機五段抽汽口、各段抽汽的疏水閥門和高、低加的疏水閥等處有漏,并及時進行處理、補漏。從機組運行工況來看,五段抽汽壓力為 0.070MPa,接近真空,#5 低加換熱效果不理想,進水溫度57℃,出水溫度 60℃,進出水溫度相差小,只有 3℃的換熱效果,而且軸封漏汽E接在五段抽汽管,使軸封漏汽 E 很容易竄回低壓缸。故將五段抽汽進汽閥拆除后,軸封漏汽E直接接到原 5 號低加進汽閥后,增加換熱效果;5 號低加檢修將軸封漏汽 E 再接到4 號低加進汽閥后,將低壓的門桿漏汽 B 由汽封冷卻器接到 5 號低加處,進一步增加 5 號低加的換熱效果。原系統中軸封冷卻器的疏水與 5 號低加的疏水一起經過多級水封回到凝汽器,考慮到兩種疏水溫度不同,影響其正常工作,將軸封冷卻器疏水再接一多級水封,最后再回到凝汽器。從運行數據來看,低加提高了換熱溫差;進水溫度為 55℃,出水溫度70℃。
3.3 投運膠球清洗裝置
電廠所采用的都是閉式循環(huán)水,自投運以來基本沒有投入過膠球清洗裝置,同時一些進出水球閥存在著不同程度的卡澀情況,當檢修中發(fā)現銅管嚴重污垢后,則投入了膠球清洗裝置,但由于收球網的開關問題,膠球回收率則較低,這些沒有回收的膠球很容易堵塞冷卻塔風機的噴嘴。所以可以通過更換進出水球閥,修復膠球清洗裝置及收球開關,增加收球率,同時在機組半負荷狀態(tài)時增加對銅管的清洗次數。
3.4 降低射水池的水溫,提高抽汽器的工作效率
利用停機的機會將1 號汽輪機的射水抽汽器解體檢查,發(fā)現噴嘴無污垢,較為光滑,并且與抽汽器相連接的各閥門沒有發(fā)現泄露。抽氣器工作的水源是循環(huán)水,與凝汽器、冷油器的冷卻水一樣,循環(huán)水重復使用,溫度有所上升,溫度一般有 37~40℃。于是重新敷設管道,將化學補充水直接接入射水池,工作后的水源排回循環(huán)水池,射水池的溫度降至32~35℃,有效地提高了射水抽汽器的工作效率。
3.5 更換疏水閥門、高加旁路閥
部分疏水閥門運行時間長,則會有內漏情況的發(fā)生,所以在平時運行時,運行人員可以用手擰緊閥門,盡量減少對閥門的操作次數,同時在進行機組大修或是全停時,對內漏的疏水閥門和高加旁路閥進行更換。
3.6 加強運行管理
在平時工作中加強對機組運行時的各參數進行監(jiān)測和分析,對于發(fā)現的問題要及時進行調整,以保證運行的穩(wěn)定性,同時要定期對設備進行檢修和維護工作,保證設備處于正常的運行狀態(tài)。
4 結束語
綜上所述,通過對汽輪機真空系統嚴密性降低的分析,針對導致嚴密性降低的若干因素采取科學合理的措施進行節(jié)能改造,使真空系統的嚴密性有了很大程度上的提高,同時改造后的凝汽器,不僅真空度的壓力增加,同時運行的效率也有了提升,對電廠經濟效益和社會效益的實現起到了積極的推動作用。
參考文獻
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