
摘要:介紹一種掘進機水系統(tǒng),分析了它的工作原理、結構以及關鍵技術,其特征是采用反沖洗過濾器以保證水質純凈;內噴霧采用密封材料補償設計,解決掘進機使用內噴系統(tǒng)承壓小、易磨損導致泄漏的問題,同時介紹了使用水系統(tǒng)達到的效果
關鍵詞:水系統(tǒng) 反沖洗 自動補償
1.引言
在煤礦掘進作業(yè)中,由于掘進機截割時會產生大量的粉塵,嚴重一線工人的職業(yè)健康,因此降塵技術顯得尤為重要,目前噴霧降塵是最為常見的除塵方法之一。掘進機的噴霧系統(tǒng)一般由內、外噴霧系統(tǒng)兩部分組成,外噴霧系統(tǒng)因其工藝簡單、安裝方便,在掘進工作中得到普遍應用,但滅塵效果不佳;而內噴霧系統(tǒng)的噴嘴布置在截割頭上,除能夠第一時間降塵外,還可以為截齒降溫,具有良好的使用效果。但是,內噴霧系統(tǒng)工藝復雜、維護困難,密封要求較高?,F階段絕大部分掘進機采用格來圈式密封或U型密封圈對配水盤上的進水通道兩側密封,該種密封結構承受壓力小,易磨損,運行一段時間磨損后沒有補償能力,導致內噴霧用水泄漏嚴重,無法使用。這一直是阻礙掘進機實現長效內噴霧的一個難題,同時保證水質的純凈也是保證水系統(tǒng)長效使用的基本保障,鑒于此,設計一種保證掘進機長效噴霧的水系統(tǒng)是一個值得我們探討的課題。
2.設計方案
本次掘進機水系統(tǒng)與現使用掘進機水系統(tǒng)不同點在于:一是進水處選用反沖洗過濾器,保證了水質的純凈,避免了噴嘴的堵塞;二是內噴霧采用自動補償結構設計,能在密封介質磨損的情況下借助巧妙的設計實現自動補償,達到長效噴霧的效果,具體設計如下:
2.1.進水處反沖洗設計
掘進機水系統(tǒng)要想保證長效使用,需要在水質、水壓密封上做文章,掘進機水系統(tǒng)外接水源為防塵水,水質一般較差,灰塵顆粒一旦進入噴嘴易造成堵塞,不僅使內噴霧系統(tǒng)霧化效果差,而且會使高水基密封填料持續(xù)承受高壓,容易造成泄漏。因此本次設計選用反沖洗過濾器,外接防塵水通過反沖洗過濾器濾芯對水中雜質進行物理過濾,當水流通過進水接頭進入過濾器內,然后通過分流到兩個轉向球閥,通過球閥進入過濾腔,經過濾芯過濾后匯流到出水口接頭,達到水質要求后進入管路,設計要求進水壓力不得低于。
2.2.內噴霧系統(tǒng)設計
內噴霧系統(tǒng)是掘進機水系統(tǒng)的核心部分,如何使內噴長效噴霧也一直是困擾業(yè)界的難題。本次內噴設計采取 密閉殼體密封自動補償式內噴霧裝置。 它是一種承壓能力高、具有密封自動補償功能的內噴霧裝置,能使內噴霧密封在出現泄漏的情況下實現狀態(tài)可逆,從而使整個內噴霧系統(tǒng)實現長效使用,為掘進工作面的滅塵提供了可靠保障。該裝置在掘進機截割臂內的主軸上采用10×10高水基復合密封填料環(huán)作為密封件。密封填料環(huán)的兩端加設兩個環(huán)形油缸活塞對密封材料進行磨損補償,油缸的單側補償量為5mm,補償總量為密封填料寬度的1/4。主軸轉動時,高水基復合密封填料環(huán)可起到有效密封作用,防止高壓內噴霧水泄漏。當運行一段時間或在漏水檢測口發(fā)現漏水后,通過單向閥注油嘴經配水盤筒體上與環(huán)形油缸活塞缸體相通的軸向通道,打入油脂,推動兩環(huán)形油缸向內側相向運動,對高水基復合密封填料施加壓力,補償磨損部分,從而達到繼續(xù)密封的效果
綜上所述,防塵水經過反沖洗過濾器過濾后分兩路分別進入內、外噴霧系統(tǒng),進水壓力3-8Mpa,外噴霧系統(tǒng)通過減壓后進入冷卻器,經過截割電機后至外噴霧頭噴嘴實現噴霧;內噴水經過主軸達到截割頭腔室內,通過噴嘴實現噴霧降塵。水系統(tǒng)原理圖如下:
3.應用
此設計也在協(xié)莊煤礦得到應用,通過實踐證明,經過反沖洗過濾器過濾后的水質確保符合噴霧要求;式內噴霧裝置是一種設計理念科學、使用效果可靠的掘進機內噴霧裝置,為使本系統(tǒng)正常發(fā)揮作用,應在使用維護中做到以下幾點:
3.1.正確設定和控制水壓。內噴水壓過高會對密封填料造成損害甚至產生泄漏。水壓過低霧化不充分,降塵效果差。密封填料的承壓能力一般在30~40bar,當外來水壓低于30~40bar時,應設升壓泵將壓力提高。而當外來水壓高于30~40bar時,則應設減壓閥將水壓降低。
3.2.確保噴嘴密封良好、通道暢通。內噴霧的滅塵效果與噴霧水的霧化效果和噴射距離成正比,當噴嘴與螺紋密封不好時,會產生大量滴漏,影響霧化效果。而當噴嘴堵塞不通時,不僅使內噴霧水無法霧化,而且會使高水基密封填料持續(xù)承受高壓,容易造成泄漏。因此,在生產過程中應及時檢查噴嘴的狀態(tài),及時檢漏、及時疏通,確保噴霧水霧化正常。
3. 3.堅持正常使用內噴霧,內噴霧的正常使用是一個良性循環(huán)的結果。當掘進機工作,截割頭旋轉時,主軸與高水基密封填料之間會產生劇烈摩擦和大量高溫。正常使用內噴霧,水會對主軸和密封填料進行潤滑和降溫,從而延長高水基密封填料的使用壽命。而當主軸在沒有內噴霧水的狀態(tài)下旋轉時,與密封填料之間產生的高溫在長時間作用下,會使高水基密封填料硬化、剝落,從而影響密封效果和使用的持久性。
結語:
綜上所述,掘進機水系統(tǒng)的改進設計有效保證了內外噴霧的正常使用,尤其是內噴的設計使用效果良好,既能夠對內噴高壓水進行有效密封,又能按要求對填料密封進行有效補償,保證內噴連續(xù)使用的降塵效果保障了一線工人的職業(yè)健康,在煤礦生產中有很好的推廣前景。
參考文獻:
[1]《機械設計手冊》北京: 機械工業(yè)出版社
[2]《新編液壓工程手冊》北京 北京理工大學出版社