摘要:分析了高速線材精軋設備故障的主要原因,即備件質量問題、裝配工藝不完善、軋制工藝不完善、設備管理不到位等,從而提出了解決措施,使精軋設備故障率降低到7.8%-15.6%。
關鍵詞:線材精軋機;故障發生率;解決措施
1.概述
精軋設備是高速線材車間的關鍵設備,主要包括預精軋機組、精軋機組、增速箱、分速箱、夾送輥、吐絲機,精軋機組采用了頂交(側交)45°布置,懸臂輥環式結構,由電機經增速箱驅動10組機架集中傳動,具有傳動效率高、傳動精度高,運行速度快,軋制穩定等優點,實現了無扭軋制,保證了成品線材的質量。
2.現狀調查
2.1. 各線材車間精軋設備,由于裝配工藝、點檢維護不到位等因素的影響,故障發生率一直偏高,誤時較多。
2.2. 自2012年3月份實施了控軋控冷以來,精軋機來料溫度偏低,引起軋制變形抗力變大,軋機軋制負荷增加,使得設備的故障發生率上升,誤時率升高。
2.3. 2012年3月-8月期間線材一廠精軋機的故障率為27.5%,線材二廠為37.5%,線材三廠54.6%。
3.原因分析
3.1 . 維護不到位
通過對精軋設備故障詳細分類,發現在點檢時出現異常后,由于檢修維護不及時,造成異常擴展,導致設備故障發生的情形占很大比例。
3.2. 設備滿運行周期
通過對發生故障的設備運轉時間的統計,發現輥箱故障發生時運行時間大多集中于4~5個月之間,而目前的保養周期為6個月。
3.3 . 齒輪嚙合及齒輪齒隙不理想
在日常的點檢中,發現輥箱、錐箱運行時振動值偏大,在檢修時發現設備內部齒輪、螺傘之間嚙合印跡不合理,齒頂處無倒角,通過對齒隙進行測量,一般都存在偏大的情形。
3.4 . 調整螺母結構不合理
通過對線材三廠輥箱故障的統計,發現6個月間連續發生了5次在線斷調整螺母事件,占故障總數的16.6%。
3.5. 來料溫度偏低
在試軋螺紋鋼期間,由于進精軋機的來料溫度偏低,一般在850℃左右,軋制力大,輥箱故障發生率較高。
3.6. 油膜軸承裝配方式欠合理
一直以來,輥箱裝配油膜軸承時,采用的軸承冷凍后,用榔頭敲進偏心套內,在操作方式上,有可能對油膜軸承造成損傷。
4.解決措施
4.1. 嚴格驗收、技術改進
4.1.1 . 軸承方面
錐箱內錐齒軸上162250J軸承走內圈現象嚴重,占該軸承總數的70%以上,主要由于所使用的軸承與錐齒軸的配合過盈量不足,其軸頸設計尺寸φ50±0.008mm,實際裝配時,大多分布在φ50±0.005mm以內,而軸承內圈孔徑實際測量值大多在φ50(-0.003~+0.005)mm,過盈量不足0.01mm。
精軋機在軋制過程中,錐齒軸高速旋轉,承載著較大的軋制扭矩和軸向力,由于軸承與軸的過盈量不足,摩擦力小,從而二者之間產生相對滑動,摩擦產生間隙。同時,在軸向力的作用下,因軸向間隙產生,導致間隔環、鎖緊螺母與止退墊片均發生磨損現象,錐齒軸發生軸向竄動,設備振動變大,嚴重時損壞傘齒輪,引發設備事故。
為了消除軸承走內圈的現象,必須要增大軸承與軸配合的過盈量。為此,我們將軸承的內孔直徑設定為φ50(-0.042~-0.025)mm,保證過盈量在0.02mm~0.04mm,來替代原來的進口MRC軸承。從2012年12月份開始,逐步由國產軸承TK-7310PD7B替代進口軸承162250J,到目前為止,共使用了12套國產軸承,未發生一起軸承走內圈的現象。
4.1.2. 調整螺母方面
在輥箱正常的運行過程中,調整螺母在根部位置應力集中,沖擊載荷大;同時應力不斷發生變化,導致銅螺母的疲勞度上升,斷裂幾率大,最終因調整螺母斷裂而發生輥箱故障。
為了消除軋制過程中,調整螺母斷裂現象嚴重的情況,延長其使用壽命,降低故障率,對調整螺母的直角、無過渡形式,增設半徑R=3mm的過渡圓角,降低該部位的應力集中程度,提高其承載能力,同時選用擠壓成型銅棒件制作,以提高其本身強度。
4.2. 裝配工藝改善
4.2.1. 齒輪嚙合及齒輪齒隙方面
對于部分齒輪齒頂無倒角的情形,在裝配時,對齒輪進行修磨、倒角,降低齒輪齒面的接觸應力,噪聲以及設備運行時的振動值。
對在線運行的整機,在檢修時嚴格檢查齒輪齒面的使用情況,對齒面接觸不良,產生毛刺、凹凸的現象用油石現場精心修磨,以減少危害設備運行的不安全因素,降低設備運行的振動值。
4.2.2. 油膜軸承
采購了1臺鼓風加熱箱,利用熱脹冷縮原理,使得油膜軸承與偏心套之間裝配間隙變大,便于二者順利裝配。具體做法:烘烤偏心套至180℃~200℃,保溫2個小時左右,使得偏心套各部分溫升均勻,避免局部冷熱不均;冷凍油膜軸承至-80℃左右,利用自制的油膜軸承導向套,迅速將油膜軸承輕輕地推入到偏心套內,避免油膜軸承發生損傷或者變形。
4.3. 完善軋制工藝
由于螺紋鋼軋制工藝的不斷完善,精軋機來料的溫度由原來的850 ℃,提高到進鋼溫度900 ℃以上,減小了坯料的軋制變形抗力,降低了設備的振動值,保障了精軋機的安全運行。
4.4. 加強設備管理
制定精軋設備的保養周期,控制設備在線運轉時間,具體為成品架次輥箱4個月,非成品架次輥箱5個月;
加強設備點檢,預防精軋設備故障發生。通過點檢數據預測設備運行趨勢,發現設備運行存在異常時,及時開展檢修和維護作業,消除設備的不良狀態,保證設備的運行安全。
5.結語
采取以上措施后,線材一廠由原來的27.5%降低至7.8%,線材二廠由原來的37.5%降低至12.2%,線材三廠由原來的54.6%降低至15.6%;由于精軋設備故障發生率的大幅下降,使設備誤時少,減少了設備的停機檢修時間,節約了生產時間,保障了車間生產的持續有序進行,同時也為公司帶來了一定的經濟效益。
參考文獻:
[1]房世興,肖治維.高速線材軋機裝備技術[M].北京:冶金工業出版社。1997.
作者簡介:
宋艷(1982-)女,滿,遼寧鞍山人,江蘇永鋼集團有限公司,助理工程師,本科學歷。
黃亞彬(1981-)男,漢,江蘇張家港人,江蘇永鋼集團有限公司,助理工程師,本科學歷。