摘要:在科技水平不斷提高的推動下,軋機液壓壓下控制系統正朝著更加精確的方向發展。AGC(即液壓板厚自動控制)系統在壓制加工中發揮著特別關鍵的作用,然而,引入機架后測厚儀予以反饋,發現滯后問題較為嚴重,尤其是低速軋制時更為明顯,由變形區出口位置運至測厚儀一般耗用幾百ms。這一問題增加了系統的不穩定性,對控制精度的不良影響尤為明顯。所以,本文基于軋機液壓AGC系統內模控制進行深入分析,以期解決上述問題。
關鍵詞:軋機;AGC系統;內模控制;分析
1.AGC系統概述
液壓AGC系統是一個綜合系統,包含多個厚度自動控制回路,除了液壓壓下位置閉環及軋制力補償系統之外,還包括測厚儀前饋和監控系統等[1],其主要構成元件包括:1)PI控制器;2)電液伺服閥;3)液壓缸;4)軋機負載;5)測厚儀;6)位移傳感器;7)壓力傳感器[2]。
在成品厚差控制中,液壓AGC系統發揮著不可或缺的作用,然而,引入機架后測厚儀予以反饋,發現滯后問題較為嚴重,所以,在運用液壓AGC系統的同時,如何結合內模控制的運用,便成了業內人士研究的熱點問題。
2.內模控制
2.1.優勢
在結構方面,內模控制和Smith預估控制之間存在極大的相似之處,其突出特點在于存在一個“內模”的過程模型,通過該模型可實現對控制器的設計與制作。內模控制具有諸多優點,能夠實現對純滯后過程的有效控制和改善,再加上在設計方面融入了調整系統魯棒性的理念,因而大幅提高了內模控制本身所具有的使用價值,為其在工業領域的推廣和應用奠定了堅實的基礎。
2.2.原理
2.2.1.內模控制系統
圖1 內模控制系統方框圖
2.2.2.內模控制器設計
3.內模控制器在軋機液壓AGC系統中的應用
在軋機中,引入機架后測厚儀反饋后,滯后效果相當明顯,尤其是低速軋制時更為明顯,由變形區出口位置運至測厚儀一般耗用幾百ms。這一問題增加了系統的不穩定性,對控制精度的不良影響尤為明顯。
為控制甚至消除上述問題,本文嘗試引入內模控制策略,經由仿真試驗發現,該做法確實能夠顯著提高系統穩定性以及控制精度。以某五連軋機一機架為例,借助計算機予以仿真分析,得到了如圖2所示的液壓AGC系統響應曲線[3]。
圖2 液壓AGC系統響應曲線
4. 閉式機架模型
該機架可當作對稱結構對待,因而可取1/4結構建立模型。考慮到最大應力通常發生在壓下螺母孔過渡圓角、機架對稱平面二者相交點位置,為實現降低該位置應力值的目的,該圓角將采用所謂的平挖圓弧(詳見圖3)。在計算時,取E=2.1Mpa,V=0.3(E為彈性模量;V為泊松比)。采用SOLID45六面體單元(8節點)以及SOLID95六面體單元(20節點),與此同時,在兩種單元過渡位置采用SOLID92四面體金字塔單元(10節點)。單元總數共計12754個,節點總數共計17156個。模型如圖4所示。
圖3 機架示意圖 圖4 機架總體模型
5.結束語
采用液壓AGC系統和內模控制有機結合的辦法,能夠明顯改善液壓AGC系統原本存在的大滯后問題,大幅提升其動態品質。
參考文獻:
[1]孫孟輝,王益群. 冷帶軋機液壓AGC系統板厚控制策略研究[J]. 液壓與氣動,2010,10:15-17.
[2]包野,李玉貴,侯成,王高平. 模糊控制在可逆式四輥軋機液壓AGC系統中的應用[J]. 機械工程與自動化,2013,05:137-139.
[3]王希娟,馮景曉,韋煒. 預測控制在軋機液壓AGC系統中的應用研究[J]. 重型機械,2007,04:16-19.