朱晉英 薛 峰
(1:北京中冶設備研究設計總院有限公司 北京100029;2:江蘇中翼汽車新材料科技有限公司 江蘇蘇州215542)
內外焊輸送小車是直縫埋弧焊管生產線的關鍵設備之一,小車的性能、運行狀況直接影響到焊管焊縫的質量。近幾年,隨著高級鋼管級、厚壁和大直徑鋼管需求的不斷增加,中國制管業也有了快速的發展和長足的進步,同時,對鋼管制造也提出了更高的標準和要求。該機組的焊接小車是依據德國MEER 公司提供的技術資料設計的,原設計存在一些問題,致使鋼管經常在焊接過程中發生燒穿現象,對焊接質量影響很大,工藝改進和操作調整均無明顯效果。為保證焊接質量,提高焊管一次通過率,滿足國內外用戶對鋼管制造的高標準嚴要求,需要針對常出現的問題進行改進。
鋼管在縱向輸送小車上隨小車移動,通過旋轉裝置將焊縫轉到既定位置,內焊時,通過小車將鋼管輸送至焊機,并將管端對準內焊懸臂梁的焊頭,然后鋼管一邊向外移動一邊進行焊接。結束后,鋼管需要進行內焊渣清除以及焊縫檢查操作,如發現缺陷需要對焊接缺陷進行記錄,并將缺陷信息通過計算機傳送給補焊區域,以便進行修磨補焊。內焊頭及焊絲喂入機構能夠自動調整對中焊縫,并有焊縫自動跟蹤裝置及焊劑回收、分離、烘干、輸送裝置。外焊機也是調整好高度后固定在臺架上,焊接時焊頭不動,管子按焊接速度運行。同內焊機一樣,外焊頭及焊絲喂入機構能夠自動調整對中焊縫,并有焊縫自動跟蹤裝置及焊劑回收、分離、烘干、輸送裝置。內外焊出口分別配有橫移小車將流入、流出的鋼管運送到下一工序。橫移小車在自身的導軌上移動,其導軌和縱向小車的導軌(連續、無斷口)呈十字交叉(交叉處有斷口),軌道面高于縱向小車導軌面。其行走由程序自動控制,與縱向輸送小車的行走無干涉。
原設計的縱向輸送小車由主動車、從動車和中間連桿3部分組成,其主動部分結構如圖1所示,由車體、減速電機裝置、鏈輪鏈條、四個主動輪、四個被動輪、一組旋轉輥、電控裝置等組成。車體前端裝有1臺伺服減速電機,通過傳動軸、聯軸器、鏈輪直接驅動兩主動輪,并通過在該傳動軸上設置的傳動鏈驅動另兩個主動輪,形成驅動機構。后車由車體、八個被動輪、一組旋轉輥等組成。前后車以鋼質桿件鉸接。前后車上的兩組旋轉輥一起用于支撐鋼管和旋轉鋼管。小車導軌采用預熱焊非標導軌,材料45鋼,熱處理HB269-302,以導軌壓板固定。

圖1 原縱向輸送小車結構
從圖1可以看出,原主動車的傳動形式為伺服電機直接驅動兩主動車輪,另兩主動車輪用鏈傳動,由于鏈傳動具有彈性,在使用過程中會產生不同程度的松弛現象,且兩邊的鏈條調整不能達到完全一致,會出現鏈條松緊不一的現象。如圖2所示,驅動軸直聯的是后輪,鏈條傳動的是前輪(相對于小車行走方向),該傳動布置鏈條松邊在上,緊邊在下,屬于鏈傳動中的不合理設置,所以在工作過程中經常出現驅動軸直聯的后輪打滑現象,使得小車的前進始終在“后輪不打滑”時的后輪推動車體帶動前輪行走和“后輪打滑”時候的后輪軸通過傳動鏈帶動前輪行走這兩種狀態之間切換,傳動鏈的緊邊、松邊因此不斷上、下切換,所以會出現頓挫、沖擊現象。同時因主、從動車之間采用軟連接,從動車易出現竄動現象。

圖2 原小車鏈式傳動設計
原小車導軌(如圖3)采用45號鋼熱處理加工組成,耐磨性能差,加工成本高,承載能力差。運行半年后導軌面就有壓潰、壓淤現象,淤潰最嚴重處超出導軌標準寬度15mm(導軌原寬度80mm),導致小車車輪導向面磨損嚴重,小車走行跑偏,容易卡死。導軌長度有32m,安裝精度高,頻繁更換導軌不僅影響生產,也造成人力、物力的浪費。
以上這些現象都容易導致在焊接過程中速度不均,燒穿現象嚴重,并多發生在規格較小管徑,搭接處理幾乎無一合格,造成很大浪費。原設計小車速度控制平穩性要求達到±2%,實際上由于頓挫、沖擊的現象存在,速度波動明顯,粗略檢測其速度波動達到15%左右。

圖3 原導軌形式
原縱向輸送小車行走采用西門子伺服控制系統結構,如圖4所示,S7-200SPLC、數字I/O 模塊、ET200S、POSMO變頻器等組成PROFIBUS現場控制系統,主要包括與內、外焊機控制系統數據交換、焊接速度閉環控制和安全保護等。

圖4 電氣控制系統結構
焊接過程中,縱向輸送小車速度控制是閉環控制,S7-200S接受焊接主PLC 的行走指令以及行走速度給定值,并結合焊接小車實際速度進行相應的邏輯處理,控制焊接小車行走電機的運行。控制原理(如圖5所示)為:在循環中斷程序中調用PID 算法功能塊FB41,通過編碼器計數值計算實際速度,與給定速度做比較,通過PID 算法得到所需要的數據,保存到指定DB 中(背景數據塊),并通過PROFIBUS總線控制變頻器的輸出頻率。

圖5 焊接速度控制原理
在實際現場,編碼器測量的是行走電機的轉速,而不是小車真正的行走速度,反饋給焊接主PLC 的數值與實際小車行走速度有很大偏差,主PLC 邏輯運算的結果也就不切實際了,再加上導軌面壓潰,導向輪容易卡死,車體行走出現竄動,尤其在焊接過程中,低速運行,變頻器輸出頻率低,輸出扭矩不足,上述現象更為研究,小車實際行走速度和給定焊接速度差異增大,導致焊接熄弧或燒穿等問題,影響焊接質量。
經過對縱向輸送小車結構的認真分析和現場調研,最終確定按圖6的方案進行改造。
主、從動車之間通過剛性連接桿將兩部分連接成一體,避免了兩車體之間的竄動,在保證足夠剛性的同時減輕了設備重量,同時便于加工制造,有利于提高設備精度,降低制造成本。
采用標準導軌(重軌),材質U71Mn,耐磨性好,承載能力強,表面硬度高,加工成本低,采購周期短,用可調壓板固定在底座上。
如圖6所示,將主動車的驅動系統改為齒輪齒條傳動,車體上的伺服減速電機通過傳動軸驅動齒輪,通過傳動鑲嵌在導軌內側的齒條帶動車體行走,傳動精度高,走行平穩。

圖6 改進后小車的傳動裝置
主動車的八個車輪全為被動輪,鑲齒條一側導軌上的四個車輪為平輪;另一側為帶輪沿,并配備導向輪和清掃器。從動車的車輪組亦如此設計,有效改善車體行走環境和跑偏現象。小車運行平穩可靠。
將檢測小車實際行走速度的編碼器安裝在齒輪上。能準確檢測小車實際走行速度,并將該速度反饋給焊接主PLC。小車PLC根據圖5的控制原理,進行邏輯運算,控制焊接小車行走電機的運行。由于速度反饋值準確可靠,為小車速度平穩控制提供可靠保障。
小車行走系統采用剛性的齒輪齒條傳動,克服了原有小車打滑、卡滯帶來的焊接速度不均勻等問題,傳動精度高、走行平穩;小車軌道采用標準導軌,承載力大,耐磨性強,使用維護成本低,避免了軌道淤潰導致的小車卡死現象;更改編碼器的測量位置,檢測出小車實際行走速度,為機械調整和工藝控制提供相應數據,進一步保障了焊接速度的平穩性。
[1]成大先.機械設計手冊.北京:化學工業出版社,2008.
[2]濮良貴等.機械設計.北京:高等教育出版社,2006.
[3]薛向庭等.直縫埋弧焊管生產線焊接車的改進.焊管,2011,Vol.34(12).
[4]程紹忠等.直縫埋弧焊管內焊小車的改進.焊管,2010,Vol.33(12).