彭 靜,鄭家勝,吳宏根,凌羽東,程 勇
(1.合肥紫金鋼管有限公司,合肥 230051;2.合肥學院 機械工程學系,合肥230601;3.合肥熔安動力機械有限公司,合肥 230601)
隨著船舶產業的飛速發展,船舶及海洋工程用結構鋼板的需求快速增長,而船用鋼材也向輕量化發展,促使船體結構用鋼板的強度和質量等級不斷提高。
D36-Z35船體用結構鋼是在一定C含量的基礎之上,添加了Mn,Si,Nb,V等合金元素,改善了D36鋼的強度和硬度,塑性和韌性值也大幅提高,尤其是低溫沖擊韌性;同時鋼板軋制過程中加入Ti,形成TiN粒子能有效阻止其原始晶粒長大,提高高強度船體結構鋼板的可焊性;另外附加z向性能使得該材料還具有很好的抗層狀撕裂性能。
雙絲自動埋弧焊(SAW)具有生產效率高、勞動條件好、可批量化生產等手工焊接無法比擬的優點。本研究將雙絲自動埋弧焊工藝應用于D36-Z35鋼焊接,采用焊條電弧焊補焊工藝,并按照AWS D1.1《鋼結構焊接規范》對以上兩種焊接工藝進行了工藝性能試驗。
根據 GB 712—2011及 GB 5313—2010標準,對D36-Z35船體用結構鋼化學成分和力學性能進行檢測,實測結果見表1和表2。

表1 D36-Z35鋼的主要化學成分%

表2 D36-Z35鋼的力學性能
D36-Z35鋼合金含量較高,鋼板的淬硬傾向比較大。焊接時,熱影響區由于急速加熱和冷卻,容易引起組織轉變和硬度提高,在馬氏體開始轉變溫度MS點附近或更低溫度區間產生冷裂紋,而焊接接頭中含H量及接頭拘束應力同樣會加劇冷裂紋的產生。由此可見,D36-Z35焊接的主要問題就是焊接時產生的冷裂紋,因此,如何避免冷裂紋的產生是D36-Z35鋼焊接技術的關鍵。
選用符合GB 712—2011《船舶及海洋工程用結構鋼》的D36-Z35鋼,加工對接試板4塊,焊接成2塊工藝評定試板,對接試板的規格為800mm×300mm×38mm,埋弧焊接采用雙面X形坡口,焊條電弧焊補焊采用V形坡口,坡口尺寸如圖1所示。

圖1 焊接坡口尺寸
選用與母材強度等級相匹配的焊材,針對D36-Z35鋼的性能,埋弧焊劑選用SJ102G,焊絲匹配H08MnMoTiB(H08C)和 CHW-S12焊絲,焊條電弧焊補焊選用低氫型E7018-1(CHE58-1)堿性焊條。
坡口機械加工而成,加工面要求光滑、無鋸齒;坡口邊緣銹蝕、氧化皮、水分等雜質必須全部清除干凈,坡口邊緣至少25mm范圍內需打磨露出金屬光澤。
埋弧焊劑應嚴格烘干,在350℃保溫箱內保存,隨用隨取;焊條應按照規范要求嚴格烘干,在100~150℃保溫箱內保存,隨用隨取;埋弧焊絲應標識清楚、包裝完好。
考慮板材的化學成分及厚度,鋼材的淬硬傾向比較大,容易產生焊接裂紋,因此焊前必須對鋼板進行焊前預熱,以減緩焊接接頭的冷卻速度,適當延長焊接接頭在AC3線以下至AC1線以上的冷卻時間,以減少淬火組織的形成,降低內應力,有利于H的逸出,從而避免焊接裂紋產生。另外,預熱還可以去除表面油、水分等,降低焊縫金屬含H量。根據規范,預熱溫度為65~115℃,用電加熱或氧乙炔加熱后,用測溫儀在距離坡口邊緣76mm位置處測量預熱溫度。
焊接線能量控制在4.0 kJ/mm以下,線能量過大,焊縫金屬在高溫停留時間長,會引起熱影響區過熱,致使晶粒粗大,產生焊接缺陷。
多層焊時,后面焊接層對前面焊層有消氫作用,原則上,層間溫度不能低于預熱溫度,否則由于H含量的逐層積累和焊接產生的熱變形而帶來根部應力集中,導致冷裂紋傾向增大。因此應嚴格控制層間溫度在65~230℃,在焊縫或焊縫與母材交界處測量層間溫度。
埋弧焊工藝采用CO2氣體保護焊打底,因此在焊接時應避免飛濺產生,如有飛濺必須徹底清除后方可進行焊接;另外,在背面焊接前必須采用碳弧氣刨徹底清除預焊層,坡口打磨干凈,防止滲碳產生。
焊接時按照預定的焊接工藝規范(PWPS)進行焊接,同時根據實際焊接情況進行實時調整。埋弧自動焊焊接工藝參數見表3,第一層焊道采用CO2氣體保護焊打底,氣體流量17 L/min。手工電弧焊工藝參數見表4,焊條直徑4mm,型號為CHE58-1。

表3 埋弧自動焊工藝參數(SAW)

表4 手工電弧焊工藝參數(SMAW)
按照AWS D1.1—2008規范要求,焊后要進行外觀檢查、超聲波和磁粉檢測。對焊縫外觀進行檢查,焊縫表面成形美觀,無表面氣孔、裂紋、夾渣及咬邊等外觀缺陷。超聲波檢測焊縫內部質量良好,探傷結果符合 API RP 2X Level A級要求。磁粉檢測試板近表面無缺陷,探傷結果符合 ASME Sec.ⅧDiv.1.App.6要求。無損檢測合格后,按照規范要求對焊接試板進行機械切割取加工試樣,分別進行焊縫橫向拉伸試驗、導向彎曲試驗、-20℃沖擊試驗、宏觀金相和維氏硬度檢測。
按照AWS D1.1—2008規范要求,對試樣進行拉伸試驗,試驗測得自動埋弧焊接和手工補焊焊縫的抗拉強度分別為545 MPa和550 MPa,均低于母材的抗拉強度,符合標準要求。
按照AWS D1.1—2008規范要求,鋼板厚度>10mm時,可用4個側彎代替面彎和背彎試驗。沿厚度方向分別截取埋弧焊和焊條電弧焊試板各4個試樣,進行側彎試驗,彎軸直徑50.8mm,彎曲角度180°,試驗結果顯示8個側彎試樣全部合格。
為了全面檢測埋弧焊縫對沖擊性能的影響,分別對焊縫中心、熔合線、熔合線+2mm處以及熔合線+5mm處進行沖擊試驗,采用V形缺口試樣,尺寸為10mm×10mm×55mm,試驗溫度為-20℃。D36-Z35鋼板焊接接頭的焊縫及熱影響區沖擊性能按照AWS D1.1—2008規范要求,平均沖擊功≥50 J,最小沖擊功≥34 J,試驗結果符合要求,具體沖擊值見表5。

表5 -20℃沖擊試驗結果

圖2 焊縫宏觀形貌
D36-Z35鋼焊縫形貌如圖2所示,通過對埋弧焊和焊條電弧焊焊縫宏觀形貌檢查,發現焊縫完全焊透,焊偏量符合規范要求,無裂紋、夾渣等缺陷。埋弧焊和焊條電弧焊焊縫金相組織如圖3和圖4所示。對以上兩組試樣做硬度檢測,D36-Z35鋼焊接接頭的焊縫及熱影響區硬度值均低于規范要求的上限值,符合規范要求。

圖4 焊條電弧焊焊縫金相組織
針對D36-Z35鋼在船舶及海洋工程應用鋼的特殊要求,本次工藝評定首次采用雙絲埋弧焊接工藝,補焊采用焊條電弧焊工藝,雙絲埋弧焊采用SJ102G焊劑匹配H08MnMoTiB(H08C)和CHW-S12焊絲,焊條電弧焊采用E7018-1(CHE58-1)焊條, 通過對焊接試板進行焊縫外觀、無損檢測、力學性能試驗等一系列檢測,試驗結果完全符合規范要求,表明D36-Z35鋼可以采用雙絲埋弧焊工藝生產,拓寬了船舶及海洋工程用板的焊接工藝,實現了船舶及海洋工程用板的機械化、批量化生產。
[1]AWS D1.1—2008,鋼結構焊接規范[S].
[2]GB 712—2011,船舶及海洋工程用結構鋼[S].
[3]GB 5313—2010,厚度方向性能鋼板[S].
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