劉 江
(1.西安石油大學,陜西 西安 710065;2.延長油田股份有限公司七里村采油廠,陜西 延安 717111)
M224內圓磨床數控化改造
劉 江1,2
(1.西安石油大學,陜西 西安 710065;2.延長油田股份有限公司七里村采油廠,陜西 延安 717111)
對M224半自動內圓磨床進行了數控化改造。實踐證明,改造后簡化了機床結構,提高了機床定位精度及操作性能。
內圓磨床;人機界面;數控改造
M224磨床是由液壓、機械、電氣聯合控制的半自動內圓磨床,具有手動、電感、塞規、定程4種測量方式,機床的所有動作靠3個電磁閥切換液壓油路實現,電控線路是典型的繼電接觸控制線路。
受機床床身結構限制,縱向工作臺無法采用伺服驅動方案,因此保持原液壓驅動方案不變。對徑向工作臺采用伺服驅動的控制方案改造,伺服系統具有很好的重復定位精度,方案改變了原工作方式,僅保留手動和定程(半自動)工作方式。
1. PLC、人機界面選擇
根據內圓磨床加工特點,確定機床伺服系統脈沖當量為0.1m。由于M224磨床最大磨削孔徑為40mm,在磨削加工時砂輪與工件之間有超過20mm的空刀量,為了不影響加工效率,設計要求PLC的脈沖輸出頻率不低于100kHz。經選擇采用了臺達EH2系列可編程序控制器,該系列PLC內置200kHz高速脈沖輸出模塊、RS485通信接口,具有直線及圓弧插補功能,最低脈沖輸出頻率為10Hz,配合導程為5mm的滾珠絲杠,徑向工作臺(X軸)最低運動速度為0.06mm/min,最高運行速度為1 200mm/min,完全滿足工藝要求。
選擇臺達A系列5.7″單色觸摸屏作為人機界面,人機界面與PLC通過RS232接口相連,通過觸摸屏可以輸入各種磨削工藝參數,可在屏上設計觸摸按鍵以節省PLC輸入點,可實時顯示磨床的工作狀態。
2.工件主軸控制
工件軸通過1臺0.55kW/1.1kW雙速三相異步電動機驅動,用兩個接觸器代替原萬能轉換開關,在新的操縱面板上設計1個三擋位轉換開關來切換高低轉速。
3.砂輪主軸控制
M224磨床使用1臺3.7kW惠豐F1000-M0037T3B變頻器驅動電主軸作為砂輪主軸。改造前變頻器裝在電器柜外面,通過三線式端子控制變頻器的啟停,通過變頻器面板手動調整變頻器輸出頻率。改造后重新設計了電器柜,將變頻器裝入電器柜內部。操作者可用通信方式控制變頻器啟停。變頻器和PLC通過RS485通信口相連,通過人機界面輸入變頻器工作頻率,通過觸摸屏上的觸摸鍵控制變頻器的啟停,在觸摸屏上可實時顯示變頻器工作電流、電壓、故障代碼等參數。
4.冷卻泵控制
改造前M224磨床只有1個冷卻泵,冷卻液經水閥后分為兩路,一路給砂輪主軸,一路給磨削工件。由于兩路共用同1個水箱,磨削產生的鐵屑混入冷卻液后,會造成水路堵塞。改造后,取消水閥,增加了1個冷卻泵,工件冷卻水箱與砂輪主軸冷卻水箱各自獨立。
5.液壓系統
改造前,M224磨床是靠3個電磁閥切換油路控制杠桿、修整器、行程閥、往復油缸、進給油缸等機構來實現工作臺的各種進給動作。改造后,由于徑向液壓進給系統被伺服進給系統取代,相應的取消了進給電磁閥,而且堵住了機床配流板上進給油缸所接油路。這樣處理之后,夾具液壓松緊油路受到影響而不能使用。所以,對于使用液壓夾具鎖緊工件的機床必須另外加裝1個電磁閥,控制夾具的松緊。電磁閥進油孔接在機床減壓閥之后,出油孔接工件主軸箱的進油套。
6.絕對坐標系統構成
改造后的電控系統以臺達DVP-32EH00T2 PLC為控制核心,選用三菱MR-J2S-60A伺服驅動器、三菱HC-SFS52伺服電機構成伺服驅動系統。伺服電機編碼器上采用了17位絕對位置編碼器,分辨率達到131 072脈沖/r。在系統聯機時,要將PLC與伺服驅動器的電源輸入設定為同時或伺服驅動器電源先啟動,以免絕對位置數據傳輸異常導致伺服報警。
經過數控化改造后的M224半自動內圓磨床,X軸重復定位精度在2μm以內,加工出的產品的尺寸分散在15μm以內。改造后機床性能穩定、操作方便,達到了預期效果。
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