逯軍正,王 慶,王 震
(山東鋁業公司氯堿廠,山東 淄博 255052)
山東鋁業公司氯堿廠分一、二期裝置,燒堿產能為18.5萬t/a,其中一期于2005年7月建成投產,燒堿生產能力為6萬t/a;二期裝置于2008年6月投產,燒堿生產能力為10萬t/a;2010年12月又擴建了2.5萬t/a。鹽水系統采用了“預處理﹢凱膜過濾器”生產工藝,1套預處理器配4臺凱膜過濾器。
(1)由于化鹽池內化鹽水分配管采用碳鋼材質,長期浸到鹽水內腐蝕較慢,而化鹽池內的化鹽水豎管由于鹽水液位變化,不斷與空氣接觸,在管道液氣接觸面上容易發生析氧反應,導致化鹽水管道到化鹽池底部的豎管腐蝕。長期運行后,鹽水泄漏,導致化鹽水不經化鹽直接進入鹽水折流槽,造成鹽水濃度偏低。處理措施:如果出現鹽水濃度低的生產事故,通過上鹽臨時調整,使用原鹽覆蓋管道泄漏處,暫時處理。鹽水系統化鹽池大都采用一用一備運行方式,備用化鹽池要及時清理干凈,通過檢測發現鹽水濃度偏低時,切換化鹽池。
(2)加壓泵前都設有自引罐,防止泵抽空,每次停泵后再開泵時都需補水,故在自引罐上設有一次水。容易因操作失誤造成一次水進入系統,鹽水濃度偏低。處理措施:每次切泵后,都要檢查一次水閥門開度,并寫入設備操作票內,防止一次水進入系統,導致事故再次發生。
(3)化鹽池內鹽泥較多,導致鹽層較低,鹽水化鹽時間縮短,濃度偏低。由于原鹽所帶雜質會逐漸在化鹽池底部形成鹽泥,并隨時間的加長,鹽泥層逐漸加厚,化鹽水通過的鹽層逐漸降低,導致鹽水濃度逐漸偏低。處理措施:定期切換化鹽池。由于原鹽質量不同,崗位人員應使用比重計每小時檢測一次鹽水濃度,化驗室每班檢測2次鹽水濃度,出現濃度波動,及時匯報,根據情況切換化鹽池。
(4)配水系統補一次水較多,導致鹽水濃度偏低。電解槽發生電解反應后,陽極室物料減少,當電解槽高負荷運行時,鹽水系統鹽水總量減少較多;當電解槽低負荷運行時,鹽水系統鹽水總量減少較少,故鹽水系統需不定期補充一次水以平衡鹽水系統物料,當配水液位較低時,如果補充一次水較多,可能造成鹽水系統濃度偏低。處理措施:根據電解槽負荷率計算鹽水消耗量,結合鹽水罐及配水系統容積,盡可能不間斷補充一次水,做好配水系統物料平衡。
(1)配水罐液位指示出錯,導致配水罐沒水,化鹽泵沒流量,影響鹽水流量。曾出現化鹽泵不上量,鹽水沒有流量現象,經排查化鹽泵、化鹽水管道,確認沒有問題后,發現主要是配水罐物料液位太低,其原因是配水罐液位顯示有誤,補上一次水開啟化鹽泵后,鹽水流量正常。處理措施:崗位人員加強巡檢,現場定時手動測量配水液位,同時,定期通知儀表工校正液位計。
(2)為保證鹽水濃度,在化鹽水管道上加有蒸汽,會導致鹽水溫度控制較高,使化鹽水管道內襯脫落,造成化鹽水流量不足,嚴重時鹽水罐液位低電解槽停車。曾發生過化鹽水管道堵塞,導致全廠停車。拆開管道后,發現管道內襯脫落嚴重,堵塞管道。化鹽水管道質量較差也是一個原因。處理措施:需保持鹽水高液位,一旦出現問題時,可有緩沖時間進行處理。準備不同長度的鋼襯管道,出現問題后及時更換。如果沒有合適管道,可以及時將管道內襯除去,暫時使用,再另行更換。
(3)加壓泵自引罐漏或自引罐進口管道漏,進氣導致加壓泵不上量。一般地,插入到前反應池的自引管道容易腐蝕泄漏,補滿前反應罐液位后,加壓泵仍不上量,檢查加壓泵沒問題,又拆除了加壓泵后面管道,也未發現堵塞,最后發現是自引罐漏氣,焊補后開泵正常。處理措施:按車間規定,定期切換加壓泵,發現問題及時反饋、處理,保證備用設備起到備用作用。
(4)原鹽質量差,含鈣、鎂較高,導致預處理器返渾。特別是每年7-10月,原鹽質量普遍較差,主要是鹽場曬鹽時間較短,部分鈣鎂附在原鹽內部,原鹽結晶質量不好。處理措施:制定管理制度,采用分廠與車間兩級控制,分廠測樣合格后,由車間進行試驗,同時,進廠后,分廠還需進一步復檢,合格后方可批量進廠。
(5)預處理器凝聚室最外層擋板腐蝕穿透,導致渾濁的鹽水直接到清液管,致使鹽水返渾,影響流量,最終導致電解槽壓負荷或停車。2011年8月,預處理器出口頻繁出現返渾現象,通過調整三氯化鐵流量、加大排泥量及更換原鹽等措施,仍未好轉,經過分析,認為可能是預處理器內部管道腐蝕,排空預處理器后發現凝聚室最外層擋板腐蝕確實較嚴重,導致預處理器返渾。處理措施:從加壓泵出口到加壓溶氣罐之前連接管道直接進入后反應,使用精制鹽,隔出預處理器,進行焊補,處理完后,將預處理器并入系統。
(6)三氯化鐵管道堵塞,流量提不上去,導致預處理器返渾,影響流量,導致電解槽壓負荷或停車。處理措施:增設1條備用管道,2條管道互為備用,及時清理。同時,常備部分精制鹽,特殊情況下使用。
(7)后反應罐中間縮口限流,導致鹽水供應不上,影響電解槽負荷。曾發生過鹽水流量提不上去,提高流量后,預處理器開始溢流,致使鹽水液位補不上去,排空反應罐后,發現中間縮口鹽結晶堵塞嚴重,處理后,鹽水系統正常。處理措施:將鹽水液位補高,同時,將后反應罐排泥管道連接到中間罐,中間泵出口由到后反應罐改至進液高位槽,停鹽水系統,使用中間泵將后反應罐排凈,對后反應罐進行處理。建議定期清理后反應罐中間縮口處,防止鹽結晶堵塞。
(8)后反應罐下排泥積泥較多,影響后反應罐到高位槽流量,導致鹽水量供應不上。處理措施:后反應罐定期排泥,如嚴重到排不出泥時,將鹽水液位補高,同時,降低電解槽負荷,停鹽水系統,對后反應罐進行處理。
(9)凱膜過濾器控制反沖的浮子損壞,導致過濾器不反沖,堵塞管道,影響鹽水流量。處理措施:加強巡檢,及時維修或更換,在維修期間,使用手動排泥維持生產。
(1)酸洗過濾器后,置換時,回收水池冒槽。酸洗過濾器排酸后,膜過濾器內還有酸性物料,需使用鹽水置換為堿性,合格后才可并入系統。原先置換的酸洗水直接進入化鹽池出口折流槽內,這樣,如果加堿不及時,可導致酸性鹽水直接進入預處理器造成事故,為此,將酸洗鹽水排至回收水池,與膜法脫硝滲透液同進入回收水池,在進配水罐之前加堿進行調節。由于回收水池容積較小,置換較快時,容易造成回收水池冒槽。處理措施:修訂酸洗過濾器操作票,加強崗位之間聯系,酸洗膜后鹽水返回回收水池時,要調整好流量。
(2)鹽水過堿量指標不合格,返回配水系統時導致回收水池冒槽。
當預處理器出口或過濾器出口鹽水過堿量偏低時,鹽水中鈣鎂離子較多,會污染電解槽離子膜,所以,不合格的鹽水不能進入鹽水罐,需返回配水系統重新制備鹽水。為盡快置換鹽水,一般情況下,鹽水返回時流量都較高,如果操作不當,閥門操作錯誤,大流量的鹽水返回時,進入回收水池,會導致回收水池冒槽。處理措施:制定不合格鹽水返回操作票,出現鹽水需返回重新制備時,要先確定閥門開關情況,確定后再進行返回操作。
(3)儀表風壓低或儀表風管道堵塞,過濾器6#及4#自動閥打開,鹽水冒槽。由于儀表氣系統都采用碳鋼管道,當儀表氣含水較高時,會在儀表氣管道內形成鐵銹,容易在彎頭處或變徑處發生堵塞,致使儀表氣壓力低導致氣動閥失效。處理措施:利用大修計劃,清掃儀表風管道,同時,定期疏通更換儀表風軟管,當出現儀表風低時,及時關閉反沖及排渣手動閥,暫時使用手動操作,儀表氣正常后,恢復自動控制。
(4)預處理器頂部排泥管道漏,鹽水直接進入鹽泥罐,導致鹽泥罐冒槽。處理措施:使用精制鹽后,隔出預處理器進行焊補。
(1)下雨時,雨水沖洗鹽場內原鹽,將原鹽表面的大部分鈣鎂離子沖下,如果雨水直接進入系統,會導致鹽水鈣鎂含量突升,導致鹽水內加不上堿,進槽鹽水鈣鎂高,電解槽停車。處理措施:下雨時,各個崗位加強聯系和檢測,杜絕雨水直接進入系統,如需進入系統,要調至堿性,并緩慢加入,防止預處理器返渾或電解槽停車。
(2)鹽水中NaOH 指標低,不合格鹽水進入鹽水罐,導致電解槽停車,槽電壓上升。處理措施:前反應崗位加強NaOH 指標調整,定時做樣,后反應崗位要確保不合格鹽水不進入鹽水罐,出現指標不合格時,及時返回配水系統。
(3)碳酸鈉泵不上量,鹽水流量沒做相應調整,導致鹽水沒過堿量。處理措施:如果發現碳酸鈉加不上,將鹽水系統停下直至碳酸鈉正常,防止不合格鹽水進電解槽;如果未及時發現,需查看流量曲線,觀察未加上碳酸鈉的時間,及時檢測鹽水罐指標,如果不合格,及時通知調度電解槽停車,并隔出鹽水罐加快置換;如果罐內合格,將膜出口不合格鹽水返回配水系統。
(4)凱膜過濾器膜組脫落,鹽水未經過濾直接進入鹽水罐。處理措施:采用膜控制人員及后反應人員二道巡檢,及時發現問題,及時更換。車間不定期查崗或通過監控等措施督促巡檢。
(5)洗膜時,未關膜出口閥門或未關反沖閥門,導致酸性水進入系統,鹽水沒過堿量,造成電解槽停車,槽電壓上升。處理措施:酸洗人員嚴格按照操作票,后反應及時取樣,保證指標合格。一旦罐內指標不合格,電解槽及時停車,同時隔出鹽水罐,加快置換速度;如果罐內合格及時將不合格鹽水返回配水罐。
(6)鹽水罐液位顯示不準,液位較低時,較臟的鹽水進入電解槽。處理措施:定期校正液位計,同時現場巡檢,發現不一致時,通知儀表處理。
(1)由于蒸汽加入采用手動閥控制,停蒸汽時,鹽水可能壓到蒸汽管道中,送蒸汽后在蒸汽管道內形成氣錘,造成管道振動,存在安全隱患,同時造成蒸汽管道鹽水腐蝕。處理措施:車間制定操作票,停蒸汽時,及時通知崗位人員,先關閉蒸汽手動閥,同時,加設蒸汽單向閥。
(2)預處理器上排泥內外圈堆積鹽泥太多,導致頂部塌陷。處理措施:定期清理預處理器頂部鹽泥,防止發生危險事故。
(3)酸洗過濾器時,會產生酸霧,為此,根據情況增設了水力噴射器,將酸洗時產生的酸霧回收至鹽酸罐,同時,將鹽酸罐排空口封閉。如果酸洗過濾器時未開抽空閥門,將鹽酸罐抽成真空,造成罐體塌陷,酸液外流。處理措施:嚴格按照酸洗過濾器操作票執行,步步檢查,同時有人確認。
由于電解槽停車等原因導致游離氯高,特別是預處理器隔出檢修時,鹽水流程縮短,后反應仍有部分游離氯,游離氯能氧化甲基橙及苯酚等指示劑,導致過堿量檢測不出來,造成誤判,將電解槽停車。處理措施:鹽水中有游離氯時,先加入少量亞硫酸鈉,消除掉游離氯后再進行檢測。
通過與同行交流,鹽水崗位出現較大生產事故的70%是因為未巡檢到位或未及時檢測。一旦出現過堿量低,鈣鎂升高事故,不僅造成長時間停車,同時會嚴重污染離子膜,槽電壓上升,嚴重時需更換離子膜。因此,鹽水生產最重要的是加強操作人員的責任心,及時巡檢。