王曉鋒,林 偉
(廣東工業(yè)大學計算機學院,廣東廣州 510006)
BLDCM換相轉(zhuǎn)矩脈動的優(yōu)化策略*
王曉鋒,林 偉
(廣東工業(yè)大學計算機學院,廣東廣州 510006)
首先建立了無刷直流電機(Brushless direct current motor,BLDCM)的數(shù)學模型,然后分析了換相轉(zhuǎn)矩脈動的抑制原理,最后提出了低速階段和高速階段抑制換相轉(zhuǎn)矩脈動的策略。此方法保證在換相期間,關(guān)斷相的電流下降率和開通相的電流上升率絕對值相等,繼而保證在換相期間非換相相電流保持恒定。搭建了實際直流無刷電機控制平臺并進行實驗驗證,所提出的策略有效地抑制了直流無刷電機換相轉(zhuǎn)矩脈動。
直流無刷電機;換相轉(zhuǎn)矩脈動;相電流
永磁無刷直流電機替代了傳統(tǒng)有刷直流電機的機械換相結(jié)構(gòu),保留了傳統(tǒng)有刷直流電機的各種特征,抑制了由于電刷和換向器引起的火花、噪聲和電磁干擾。與傳統(tǒng)電勵磁同步電機相比具有更多優(yōu)點,例如結(jié)構(gòu)簡單、體積小、效率高、維護保養(yǎng)方便、調(diào)速性能好等。但有一個明顯的缺點,由于存在無刷直流電機相電樞繞組電感,以致關(guān)斷相電流和開通相電流產(chǎn)生換相延時,非換相相電流引起波動,形成轉(zhuǎn)矩脈動。這限制了它在許多高精度場合的應用,因此需研究一種有效降低轉(zhuǎn)矩脈動的方法,以使可靠性和穩(wěn)定性得到進一步提升。
無刷直流電機轉(zhuǎn)矩脈動抑制策略主要分為4類:(1)優(yōu)化電機設計的齒槽轉(zhuǎn)矩脈動抑制方法[1];(2)優(yōu)化由于非理想反電動勢波形引起的轉(zhuǎn)矩脈動抑制[2];(3)基于現(xiàn)代控制理論和智能控制理論的轉(zhuǎn)矩脈動抑制[3];(4)換相轉(zhuǎn)矩脈動抑制[4]。
本文從無刷直流電機換相轉(zhuǎn)矩脈動產(chǎn)生的根本原因著手,提出一種控制簡單、容易實現(xiàn)、應用普遍而且不用對硬件拓撲結(jié)構(gòu)做改動,只通過軟件上的優(yōu)化,就可較好地抑制轉(zhuǎn)矩脈動。在換相過程中對變化率較大的那一相采取適當?shù)拿}沖寬度調(diào)制,確保在換相期間,關(guān)斷相的電流下降率和開通相的電流上升率絕對值相等,從而消除換相延時,保證在換相期間非換相相電流保持穩(wěn)定。最后通過實驗證實了上述方法能夠較好地抑制換相轉(zhuǎn)矩脈動。
以兩兩導通三相星型連接為例分析直流無刷電機的數(shù)學模型。
假設理想情況,可得相電壓方程如下:

根據(jù)(1)能得出如圖1所示的BLDCM等效電路圖。

圖1 BLDCM等效電路圖
將無刷直流電機工作在兩兩導通模式。如圖2所示的工作方式,換相前,MOS管V1,V6導通,此時A,C兩相導通,換相后,MOS管V3,V6開通,此時B,C兩相導通[5-7]。
假定定子繞組電阻不計,并令LM=L-M。可得電壓方程:

對圖2中兩個回路進行理論計算。
回路一:A相→C相→V6→VD2→A相,由式(2)中第一、三式可得:

回路二:+Ud→V3→B相
→V6→-Ud,由式(2)中第二,三式可得:

圖2 三相橋式星型連接圖

已知:

由式(3)、(4)和(5)可得各相電流為:

可得ia,ib,ic的變化率不等,換相過程會出現(xiàn)三種情況:
(1)當ia,ib變化率相等時,如圖3所示。
如圖3,ia(t)=0,ib(t)=I,根據(jù)式(6)可得:

可得:


圖3 換相狀態(tài)一

圖4 換相狀態(tài)二

圖5 換相狀態(tài)三
(2)當ia變化率大于ib變化率,如圖4所示。如圖4,ib(t1)<I,則由式(7)可得:

(3)當ia變化率小于ib變化率時,具體如圖5所示。
可得:

接下來計算換相過程中三種情況下的電磁轉(zhuǎn)矩,可得:

可得:
Ud=4E?,轉(zhuǎn)矩Tem穩(wěn)定;
Ud<4E?,即高速狀態(tài),轉(zhuǎn)矩Tem變小;
Ud>4E?,即低速狀態(tài),轉(zhuǎn)矩Tem增大。
因此,可得出結(jié)論:
無刷直流電機在換相時引起的轉(zhuǎn)矩脈動和端電壓,轉(zhuǎn)速存在必然的聯(lián)系,即在端電壓一定的條件下,高速階段換相電流將會下降,從而換相轉(zhuǎn)矩跟著下降;低速階段,換相電流上升,換相轉(zhuǎn)矩跟著上升[8]。
仍舊以A相換相到B相,C相為非換相相的過程進行分析。已經(jīng)知道抑制換相轉(zhuǎn)矩脈動的關(guān)鍵是當相電流ia減小為0時,相電流ib同時達到最大值I。從低速階段和高速階段兩方面來分析。
3.1 低速階段轉(zhuǎn)矩脈動的優(yōu)化策略
如圖5換相狀態(tài)三,在相電流ia還沒有減小為0時,相電流ib已經(jīng)達到最大值I。因此,對B相采取PWM調(diào)制,以使相電流ib適當延遲,使相電流ia減為0的同時ib增大到I,從而符合上述分析的換相轉(zhuǎn)矩脈動抑制原理。
在低速階段,從A相換相到B相過程中,A相關(guān)斷,B相進行PWM調(diào)制。
(1)A相關(guān)斷,B相PWM調(diào)制且屬于開通狀態(tài),電壓方程可表示為:

且ia=0,ib=-ic=i,所以:

(2)A相關(guān)斷,B相PWM調(diào)制且屬于關(guān)斷狀態(tài),電壓方程可表示為:

可得:

因此,關(guān)斷相A相在換相期間的電壓方程根據(jù)表達式(12)第三式和表達式(13)可得:

pb為B相PWM調(diào)制的占空比。
PWM調(diào)制相B相在換相期間的電壓方程根據(jù)表達式(12)第二式和表達式(13)可得:

由式(16),(17)可得關(guān)斷相和PWM調(diào)制相在換相時的時間分別為:

當tF=tR時,可以得到:

因此換相期間在低速階段以式(20)為脈寬對開通相B相進行PWM調(diào)制,可以達到當關(guān)斷相A相電流減為0時,同時開通相B相電流達到最大值。
3.2 高速階段轉(zhuǎn)矩脈動的優(yōu)化策略
如圖(4)換相狀態(tài)二,在相電流ia減小為0時,相電流ib還沒有達到最大值I。因此,對A相采取PWM調(diào)制,以使相電流ia適當延遲,使相電流ia減為0的同時ib增大到I,從而符合上述分析的換相轉(zhuǎn)矩脈動抑制原理。
在高速階段,從A相換相到B相過程中,A相PWM調(diào)制,B相全通。
(1)A相PWM調(diào)制且屬于開通狀態(tài),B相全通,電壓方程可表示為:

由表達式(5)和(21)可得:

(2)A相PWM調(diào)制且屬于關(guān)斷狀態(tài),B相全通,電壓方程可表示為:

可得:

所以PWM調(diào)制相A相在換相期間的電壓方程為:

pa為A相PWM調(diào)制的占空比。
同理開通相B相在換相期間的電壓方程為:

由式(25),(26)可得PWM調(diào)制相和開通相在換相時的時間分別為:

當tF=tR時,可以得到:

因此換相期間在高速階段以式(29)為脈寬對關(guān)斷相A相進行PWM調(diào)制,可以達到當關(guān)斷相A相電流減為0時,同時開通相B相電流達到最大值。
通過對換相轉(zhuǎn)矩脈動低速階段和高速階段的理論分析與計算,推算出的這種新算法可以有效的抑制換相轉(zhuǎn)矩脈動。
本實驗搭建的無刷直流電機控制平臺如圖6所示,無刷直流電機控制芯片采用MICROCHIP的dsPIC33FJ32MC204。無刷直流電機參數(shù)為:額定功率50 W,輸入電壓24 V,額定轉(zhuǎn)數(shù)5 000 r/min。實驗對非換相相電流波形進行觀測,得到波形如圖7、圖8所示。

圖6 BLDCM控制平臺

圖7 非換相相電流未優(yōu)化波形

圖8 非換相相電流優(yōu)化后波形
由于轉(zhuǎn)矩脈動由非換相相電流脈動直接產(chǎn)生,因此電流脈動波形可近似認為是轉(zhuǎn)矩脈動波形。由圖7可以看出,沒有采用算法優(yōu)化過的直流無刷電機非換相相上的電流波動明顯較大,直接表現(xiàn)為功率電路板上的橋式電路開關(guān)管發(fā)熱明顯,電機轉(zhuǎn)子運行不平穩(wěn)。再由圖8可以得出,采用該算法優(yōu)化過的直流無刷電機非換相相上的電流變化相對比較平穩(wěn),因此轉(zhuǎn)矩脈動可以得到有效控制。
實驗證明,所提出的策略有效地抑制了直流無刷電機換相轉(zhuǎn)矩脈動,以使直流無刷電機的可靠性和穩(wěn)定性得到進一步提升。該控制算法簡單、有效、實用性強。
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Optimizing of Commutation Torque Ripple Strategy in Brushless DC Motor
WANG Xiao-feng,LIN Wei
(College of Computer,Guangdong University of Technology,Guangzhou 510006,China)
First of all,this article creates the mathematical model of blushless DC Motor.Secondly,analyze the reduction theory of commutation torque ripple.Finally,put forward a strategy to reduce the commutation torque ripple from the low-speed level and high-speed level.This method guarantee equal between current decline rate of shutdown phase and current rising rate of opening phase during commutation,thus keep the current of un-commutation stable.Build a real brushless DC motor control platform for experimental verification,the proposed strategy of brushless DC motor commutation torque ripple is suppressed effectively.
brushless DC motor;commutation torque ripple;phase current
TM33
A
1009-9492(2014)09-0014-05
10.3969/j.issn.1009-9492.2014.09.004
王曉鋒,男,1988年生,浙江德清人,碩士研究生。研究領(lǐng)域:嵌入式系統(tǒng)。
(編輯:阮 毅)
*廣東省科技廳省部產(chǎn)學研結(jié)合項目(編號:2012B091100191)
2014-03-13