摘 要:文章是一起磨機故障修復的經驗總結,磨機一直運轉正常,到備件更換時仍然處于平穩運行狀態,得到了一致好評。
關鍵詞:大型磨機;中空軸裂紋;焊補
1 前言
某廠一臺φ3.8*13m球磨機,運轉12年,突然發現磨機跳動變大,中空軸處漏油,軸瓦溫度上升,于是立即停機開蓋檢查,原來中空軸在120°范圍內出現3條裂紋,如示意圖,其中最長的一條接近1m(圖中b),其余兩條分別接近)800mm(圖中a),600mm(圖中c),而且呈貫穿性裂紋,轉動時周向跳動達到1.5mm,這是引起軸瓦溫度上升的主要原因,如果繼續運轉,將帶來燒瓦,甚至中空軸斷裂的嚴重后果,處理的辦法最好是立即停機更換中空軸,但工廠無備件,新的備件從制模鑄造到加工,工期最少一個半月,而生產任務又非常緊急,經辦公會研究決定,一方面迅速聯系廠家制作備件,另外著手進行現場裂紋補焊,爭取達到磨機正常運轉條件:磨機周向跳動0.5mm,最大不超過1.0mm。
2 焊接性分析
根據設備出廠資料,中空軸為ZG25材料制成,筒體部分 (產生裂紋部位)直徑1600mm, 壁厚90mm,材料的焊接性能優良,但因為壁厚較大,易出現三維應力,補焊時應該采取預熱措施,以防止焊接焊接裂紋出現;但結構因素限制,如果整體預熱,肯定不現實,局部預熱焊接,則有可能因為受熱不均勻導致焊接變形過大,最后可能出現裂紋焊補好了,但變形大,磨機仍然無法運轉,通過技術碰頭會決定,控制焊接變形是主要目標。
3 焊接方案制定
以控制焊接變形為主要目標,裂紋補焊時采用不預熱焊接工藝;冷焊采用小規范多層多道焊,注意錘擊底層焊縫釋放應力;因為該中空軸補焊主要應付目前生產,預期使用壽命3個月,裂紋焊補不需要補透,但焊接厚度不得低于壁厚80%;采用CO2焊接,盡可能減少焊接變形,為保證質量,采用藥芯焊絲ER50-1作為填充材料;以橫焊焊接方法為主,挑選具備豐富焊接經驗的焊工實施焊接,保證焊接質量;制作一塊標準樣板,焊接過程中隨時注意檢查變形情況。
4 焊接實施
4.1 清洗
用磨機慢轉控制旋將中空軸轉至裂紋處于水平位置,便于橫焊焊接;然后徹底清洗內外表面油污。
4.2 止裂孔鉆削
著色檢驗,找出裂紋內外端頭位置,注意分析裂紋走向,在其延伸方向距裂紋頭20-30mm處鉆出φ8-10止裂孔,如果內外走向不一致,必須內外均鉆止裂孔,防止分叉裂紋向未鉆止裂孔方向擴展;
4.3 坡口制備
采用碳弧氣刨開坡口,這是一道非常關鍵的工序,為了控制變形,每條裂紋必須分段刨出坡口,由于裂紋條數多,從裂紋b開始,必須兼顧裂紋a,c,具體執行方案為:
最長裂紋b分5段,先刨B3,然后焊接B3內外焊縫,內外均要求對稱施焊,但內外均要求留10mm左右不要一次填滿;
裂紋b的B3段處理完,就要開始處理裂紋a和c,a和c裂紋至少分3段,方式和裂紋b一樣;這樣處理的最大優點,當焊補裂紋b時,因為焊接應力作用,加上3條裂紋距離較近,必然會影響裂紋a和c,而裂紋a和c處于完全開放狀態,因剛度太小,可能引起錯口,只有當焊接裂紋b的B3段后,馬上將裂紋a和c的中間段也補好,增加了連接剛度,這樣對防止產生裂紋錯口帶來很大好處;
氣刨的坡口必須光滑,不得有夾碳,不慎夾碳,必須用磨光機或鋼絲刷清理干凈;
坡口形式及坡口填充焊接順序示意圖
注意填充時從內部開始,必須對稱填充,即內部先焊接3-4層,就需外部焊接2-3層,
4.4 刨焊順序
以裂紋b為例,順序為B3→B1→B5→B2→B4,注意不得將一條裂紋一次處理完,這樣裂紋未刨開部位可以支撐防止出現過大收縮變形。
4.5 焊接工藝參數及工藝措施
為保證焊接質量并控制焊接變形,焊接工藝參數規定如下:
焊接電流:120-150A
焊接電壓:24-28V
CO2氣體流量20L/min
采用多層多道焊接,每焊接一道,用圓頭小鑿子輕擊焊縫表面致產生麻點,再焊接下一道;道間溫度控制在50℃左右,即用手摸不至于燙手再焊接后續焊縫。
對此類較深坡口(板較厚)又不能開較大角度的焊縫焊接,一般推薦采用加長窄噴嘴進行焊縫填充,如果用標準噴嘴,難以伸到根部導致焊絲伸出過長,電弧不穩,焊接質量難以控制,而采用焊條焊接,一是熔渣難以清理干凈,再則焊接變形較大。
4.6 蓋面焊接
分段處理裂紋時,注意用樣板檢查中空軸的圓度變形,如果一切正常,則進入到蓋面焊接。
蓋面焊接采用先焊接內焊縫,后焊接外焊縫的順序,因為圓筒型構件內縫焊接時產生變形較小,如果筒體已成外棱角,則先焊接外焊縫。
蓋面焊為減小變形,采用分段退焊工藝,焊接參數與前述一致,層(道)間溫度仍然要控制好。
4.7 止裂孔焊接
止裂孔在裂紋補焊時,一直留著不焊,等所有焊縫全部焊接完成,再內外補焊止裂孔,補焊深度6-8mm即可。
4.8 其它措施
對于中空軸裂紋等構件,由于運轉時間相當長,材料可能有疲勞現象,同時裂紋處的拘束度都非常大,這樣常常在焊接根部的1-2道焊縫時容易出現裂紋,為此選用延伸率比較高的奧氏體填充材料就比較理想。本次維修過程中我們底層焊縫均采用了ER308L不銹鋼焊絲填充,效果非常理想。
5 焊接效果
該中空軸3條裂紋按上述工藝,經過3天焊接完成后,用角向砂輪打磨,油石拋光,經空車運行,中空軸的周向跳動0.9mm,滿足運行條件,于是空車運行8h后加50%負荷,運行一個班,油溫和其它控制系統均顯示正常,再滿負荷工作。
經該工藝修復后的中空軸,在磨機上正常運轉了3個多月,直到備件回廠才按計劃進行更換,說明此次維修是比較成功的。
6 經驗總結
根據當時對磨機中空軸裂紋的分析及現場實查,裂紋的發源地均為其內部零件(進料錐筒)固定焊角焊縫處,因為焊接時出現較大咬邊,在高速長期滿負荷運轉時形成裂紋源,隨時間推移而產生擴展,差點形成大的設備事故,所以安裝工作中控制焊接質量是非常重要的。
參考文獻
[1]李亞江,張永喜,王娟.焊接修復技術[M]北京:化學工業出版社,2008.
[2]曾樂.現代焊接技術手冊[M].上海:上海科學技術出版社,1993.
作者簡介:張運孟(1965,12-),1985年畢業于沈陽冶金機械專科學校焊接專業,2005年畢業于湖北工業大學機電工程專業,先后在大冶特鋼、華新水泥擔任焊接工程師職務,現就職于黃石聚達電力設備有限公司,繼續擔任壓力容器焊接工程師。