高剛 蔡偉斌 王曦
摘 要:根據胡家河礦煤礦煤層自燃發火的實際,詳細介紹了對灌漿巷采用砌筑雙密閉墻封閉,墻間注馬麗散N處理密閉漏風的技術方案及施工工藝,對巷道密閉墻周圍巖石松動圈進行壓注,封堵漏風通道,消除了自然發火隱患,為防治煤層自然發火提供了新途徑、新辦法, 杜絕了煤層自燃,實踐證明: 應用壓注馬散N技術堵塞了采空區漏風通道,減少采空區漏風,消除煤層自燃隱患,從根本上達到治本的要求。
關健詞:馬麗散N;防滅火;封閉墻堵漏
1 概況
胡家河礦煤礦設計生產能力500萬t/a, 礦井采用立井開拓, 中央并列式、抽出式通風。主采煤層為4煤層, 平均厚度15m,采用綜采放頂煤技術。礦井4煤層為自燃發火傾向煤層,自然發火期3~5個月,最短僅30d。2012年瓦斯等級鑒定結果為高瓦斯礦井,2012年度礦井相對涌出量為19.66m3/t,絕對涌出量達到60.4m3/min,從401101工作面生產過程的情況看,瓦斯分布表現出不均衡性。
2 馬麗散N的性能特征
馬麗散N是由兩種成分組成的化工產品,具有高度粘合力和很好的機械性能,注入煤體后,低粘度混合物,保持液體幾分鐘滲透細小的裂縫,發生膨脹和粘合,有效的加固頂底板及兩幫有裂隙的煤巖體,使之成為整體。馬麗散N由樹脂催化劑雙組份材料按 1:1 比例配合組成,雙組份材料均為液體,反應后具有高強度,具有一定柔韌性粘合力強、機械性能穩定的特性。馬麗散N具有高度粘合力和很好的機械性能與巷道圍巖產生高度粘合,可持續與工作面壽命一致。產品注射進煤巖體以后,低粘度混合物保持液體狀態幾秒鐘,即可滲透進細小的裂縫膨脹,使松散破碎巖體粘結成一體,其良好的柔韌性能承受隨后的圍巖運動,提高整體支撐力,機械阻力高從而有效地增加煤體支撐強度,達到加固封堵裂隙的目的。
馬麗散N的技術參數(見表1)。
3 401101工作面灌漿巷封閉施工
3.1 施工技術方案
401101工作面為401采區首個回采工作面,位于一號回風大巷南側,該面煤層平均厚度15米,容重1.36噸/立方米。401101工作面采用傾斜長壁后退式采煤法,使用綜采放頂煤采煤法進行回采,全部垮落法處理采空區,采高12m,機采3m,放頂9m。工作面走向長度1643m,切眼長度180m,垂直于兩順槽,沿煤層傾向布置;工作面采用進風巷、泄水巷、灌漿巷進風,回風巷回風的通風方式。工作面巷道采用雙“U”型布置方式。灌漿巷從一號輔助運輸大巷開口,平行布置在回順外側,相距30米,與回順用橫川連接;高位瓦斯抽放巷分里、外兩段施工,里端從401101灌漿巷開口,外端從一號回風巷開口,布置在4#煤上部27米處。泄水巷從一號輔助運輸大巷開口,平行布置在運順外側。根據煤炭科學研究總院沈陽研究院的瓦斯涌出量預測,回采工作面相對瓦斯涌出量為5.48m3/t,工作面預測瓦斯涌出量為57.08m3/min。
401101工作面自2012年10月開始回采以來,主要采取采空區灌注黃泥漿, 冒高充填凝膠, 注三相泡沫及灌漿巷密閉墻前5米范圍內巷道全斷面噴漿堵漏等技術, 但這些傳統的防火技術已不能滿足自然發火礦井高強度開采的需要, 工作面回風及回風隅角的瓦斯濃度居高不下,隨著工作面的不斷向前推采,頂板壓力逐漸顯現,在頂板壓力的作用下,灌漿巷的密閉墻及周圍巷幫被壓酥,產生了裂隙,使采空區形成了微通風系統。由于采空區微通風系統的存在,致使采空區于2012年11月出現了一氧化碳持續升高,使得礦井必須引進新的礦井防滅火技術。結合新型高分子材料馬麗散N在巷道高冒充填、封閉墻堵漏等方面進行廣泛應用,通過多方調研且借鑒馬麗散材料在我礦工作面成功實踐的基礎上,決定采用重新砌筑雙墻,在墻間填黃土后在巷道頂部及兩幫注馬麗散N泡沫封堵劑的封閉技術方案, 密閉墻位置及注漿孔位置示意圖(如圖1),使防火形勢有了很大改善。
3.2 施工工藝及設備
3.2.1 密閉墻施工
巷道采用雙墻加黃土進行封閉,先用混泥土預制塊、沙子和水泥施工靠里的一道密閉,待密閉墻施工至巷道中上部時在墻體中上部預埋灌漿管、觀測管,并保證其通向被封閉的巷道空間。待靠里的一道密閉施工結束后再施工靠外的另一道密閉,在靠外的一道密閉墻施工過程中,在巷幫及距頂板300毫米處安設七根直徑為Φ20mm的注漿管,注漿管的間距為1.0m, 所埋設的注漿管必須確保其通向兩墻之間的空間,以便注漿時能正常使用。在密閉墻施工過程中還要不斷的將黃土填在兩墻中間并將黃土夯實,待墻施工結束前必須將黃土提前充填到被封閉巷道的頂板。
3.2.2 密閉墻注漿施工
巷道密閉墻靠外一道密閉墻施工結束24小時后開始向兩道密閉墻之間注射馬麗散N,注射馬麗散N的注意事項如下:
(1)注漿施工前必須將注漿材料、注漿泵、注漿泵、清洗劑運送到施工地點。
(2)準備清洗設備用的清水或接水管至施工區域。
(3)把多功能泵及其附件組裝好。
(4)連接注漿管時,人員站在安全可靠地點;注漿時,人員要避開注漿管正面位置,以防注漿管意外傷人。
(5)注漿前,檢查泵體及注漿,檢查注漿管是否完好,是否暢通,有無堵塞現象。
(6)注漿施工前必須向全體施工人員貫徹施工組織措施、安全技術措施,使每個施工人員都明白施工工序、施工方法和施工安全注意事項。
(7)操作人員應配備眼罩、口罩和防護面罩等勞動防護用品,作好個人防護工作。
(8)嚴格貫徹執行安全生產管理的各項規章制度和崗位責任制,以確保注漿施工的安全、快速、優質。
(9)為確保注漿施工的安全,快速,優質,各班組均配備有經驗的注漿技術工人。
(10)向密閉墻之間注射馬麗散N(如圖2)。
(11)開始注漿,操作人員注意觀察注漿比例和注漿壓力。
(12)注漿過程中要觀察是否跑漿,其它注漿管是否異常,有無串漿現象。
(13)要根據注漿中的情況,隨時調整注漿壓力及注漿量。
(14)如注漿管出現連續升壓,則應連續注漿,直到達到結束標準。
(15)注漿人員要隨時注意:當設備運轉出現異常時,如壓力突然增大、注漿管跳動劇烈等,要立即停機,進行檢查處理。
(16)注漿期間要設專人觀察注漿管、巷道周圍是否有跑漿現象,發現問題及時通知有關人員采取措施處理。
(17)注漿人員嚴格執行注漿泵操作規程,佩帶防護眼鏡、乳膠手套,謹防漿液對人造成傷害;注漿管路要牢靠,各螺絲扣的連接必須擰緊,以防脫出傷人,放漿時,要注意安全,人員避開放漿閥門,防止高壓漿液突然噴出,時刻注意壓力表變化情況,發現異常情況及時處理。
(18)記錄員跟班檢查注漿情況,發現問題應立即停止注漿,向技術人員匯報。
(19)停止注漿,用樹脂沖洗管路和混合槍。
(20)換到其他注漿管注漿,注漿完畢后,用清洗劑清洗多功能注漿泵。
4 應用效果分析
通過在401101灌漿巷密閉墻間的頂底板及兩幫的煤巖體注射馬麗散,經過多次觀測,密封性好,漏風量比注射馬麗散前明顯減少,401101工作面上隅角的瓦斯濃度較以往有了明顯的下降,采空區的一氧化碳濃度有了明顯的降低。與以往普通的砌墻注漿封閉方法相比,灌漿巷密閉墻前未出現瓦斯超限現象,密閉墻內氧濃度也由原來16%下降到1.2%;401101工作面上隅角瓦斯由0.82%降到0.70%以下并穩定下來,401101采空區的一氧化碳濃度有96PPM降至45PPM,保證了401101工作面安全回采,取得了良好的經濟效益和社會效益。
5 應用效果評價
馬麗散N注漿密閉技術在密閉中的應用,實踐證明注射的漿液在裂隙中膨脹、滲透,膠結了破碎煤巖,不僅提高密閉墻的穩定性,還有效地填充了閉墻圍巖裂隙,更強化了巷道圍巖,防止了向采空區通風及瓦斯的泄露。經過裂隙充填,杜絕了采空區的供氧條件,為礦井防滅火提供了強有力的保證,確保了礦井安全生產,并且因施工工藝簡單,是一種安全、高效的化學充填方法,取得了良好的技術經濟效益,單位成本雖有增加,但綜合社會效益明顯。
參考文獻
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作者簡介:高剛,男,(1983,10-),家住陜西省咸陽市世紀大道58號,2007年6月畢業于河南理工大學采礦工程專業,大學本科學士學位,助理工程師職稱,通風部科員,主要從事礦井“一通三防”管理工作。