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一種變斷面的隧道襯砌模具

2014-02-24 13:10:31楊立偉
建材發展導向 2014年1期
關鍵詞:施工

楊立偉

摘 要:介紹一種變斷面的隧道襯砌模具,為變斷面隧道襯砌模具的誕生奠基、鋪路。

關鍵詞:地鐵;隧道;渡線;變斷面;襯砌模具;施工技術

襯砌模具是隧道進入二次襯砌施工的主要設備,目前較先進的施工方法是按照隧道的標準斷面制作襯砌臺車,進入連續的襯砌作業;但是這種方法遇到斷面變化地段就不靈了,傳統的方法只能是采用人工立模,這種方法費工、費料,質量進度難以保證,勞民傷財;能否制作一種變斷面的隧道襯砌模具、適應多種斷面的需要?這是建設者多年的期盼與夢想!針對以上情況,我們經過研究,擬定了變斷面隧道襯砌模具施工方案,力求拋磚引玉。

1 工程概況

北京地鐵八號線“南-中”(南鑼鼓巷-中國美術館)區間渡線變斷面隧道工程,位于美術館東街,韜奮圖書中心以西,里程:YDK21+267.825~YDK21+345.800;長68.975m,結構凈寬5.55m~12.40m,凈高5.41~7.98m,二次襯砌混凝土厚度0.3~0.7m,結構形狀呈喇叭口狀,分八種斷面類型(2型~9型)逐步加大,見(圖2-1)。

圖2-1 “南-中”區間渡線變斷面隧道工程平面圖

覆土厚10.1~6.3m;地質:覆土部分分別為雜填土、粉質粘土、中細砂;拱部及以下分別為卵石、園粒、粉粘土、粘土、中細砂、卵石層;開挖方法:2型斷面采用臺階法、3型~6型斷面采用CRD法、7~9型斷面采用雙側壁導坑法;目前隧道開挖即將完畢,準備進入二次襯砌施工,鑒于每種斷面長度平均僅有5~10m,臺車方案顯然不經濟;鋼格構拱架方案需要投入大量的鋼材;架子管支模方案存在勞動強度大、操作空間狹窄、斷面尺寸難以控制、工期長等缺陷,模具問題成了一道難題。

2 模具設計

支承模板的鋼拱架有受力大,剛度大的特點,進行變換斷面設計難度的確很大;柔性結構受力又不夠,怎么辦呢?我們從以下幾方面的研究得到了啟示:

2.1 斷面對比

采用7、8、9型拱架斷面進行比較,見(圖3.1-1)。

圖3.1-1 拱架7、8、9型斷面對比圖

得出以下結論:

2.1.1 邊墻拱架(AB段),7、8、9型其外輪廓線基本一致,有微量誤差,忽略不計.

2.1.2 肩部拱架(BC段),7、8、9型其外輪廓線基本一致,C點有0~36mm誤差,可取3個斷面的平均值或最大斷面外邊線重新擬定C點。

2.1.3 變斷面拱架(CD段),以C點為鉸鏈;對于7型斷面,兩片CD在拱中部合攏,即完成拱架全部;對于8型斷面,D7向上旋轉至D8的位置,中線兩面對稱,加上活動拱架(長1.281m)即完成拱架全部;對于9型斷面,D7向上旋轉至D9的位置,中線兩面對稱,加上活動拱架(長2.616m)即完成拱架全部;CD段弧長2.894m,3個斷面半徑不一致,取其平均值,通過檢驗,最大誤差2~7mm,其精確度完全滿足要求。

2.1.4 活動拱架(DE段),D7~E7=0;D8~E8=1.281m;D9~E9=2.616m;它們都按各型拱架的設計尺寸制作。

2.2 變斷面拱架制作原理

2.2.1 利用頂絲原理。采用什么構件使變斷面拱架升高、加寬呢?開始我們想到的是工字鋼、鋼板連接件、螺栓連接,這種連接件的缺點是:(1)無動力,沉重的模具系統靠人力進行移動不能實現;(2)模具升降頻繁,工字鋼連接件無法升高降低。當提到“升降”二字,我們就聯想起了“頂絲”,采用頂絲進行變斷面的升高、加寬恰到好處;頂絲的缺點是鉸鏈節點過多,變斷面拱架橫向必然晃動不穩定;采取加大鉸鏈長度、加強縱向連接、設置臨時剪刀撐的措施彌補頂絲的不足;頂絲工作原理見(圖3.2.1-1,3.2.1-2)。

圖3.2.1-1 拱架升高、加寬原理圖

圖3.2.1-2 拱架加寬頂絲布置平面圖

通過圖3.2-1可以看出:拱架體系分成左右兩半,坐落在臺架上,通過導向槽可以向兩側同步加寬,其變斷面拱架一端鉸鏈支座,一端升降,起到了變斷面的過渡作用;按照所需要的變換斷面尺寸,完成加寬、升高后,加上拱中部的活動拱架,就達到了變斷面的目的。

2.2.2 利用千斤頂的動力。從圖3.2-1可以看出:支承模具的臺架系統由橫梁、縱向連接件、立柱、底縱梁、頂絲、鋼軌、枕木組成;為了使模具能縱向走動,垂直升降,達到支模、脫模的目的,需要在臺架底部安裝四個輪軸。

輪軸系統由盒套、千斤頂、墊塊、輪軸組成,其千斤頂、墊塊、輪軸均安裝于盒體內,通過千斤頂的動力對模架體進行升降,其最大下降高度為300mm;頂絲的最大下降高度為330mm;通過挖掘最大的下降高度來滿足脫模后,模板清污、涂抹脫模劑操作凈空的需要。

3 模具加工

變斷面模具比普通模具結構稍復雜,通常委托工廠或專業施工隊加工,加工前,要詳細繪制施工圖紙,詳細的進行技術交底,然后進料、檢驗、放線、下料、焊接、試拼裝、檢查驗收、運往工地、現場組裝。本工程襯砌方案見圖2-1, 7型~9型斷面需要6.0m長模具一臺;按照以上理論及要點繪制施工圖。

3.1 變斷面7型~9型模具施工圖(見圖4.1-1)。

3.2 變斷面模具加工及組裝注意事項

3.2.1 變斷面2型~6型模具邊墻頂絲的伸長范圍需要≥60cm,以適應各種斷面的需要。

3.2.2 模板安裝順序以邊墻鉸鏈中心為縫中起始點,分別向上、下鋪設,其規格型號按設計圖,注意進料、振搗窗口的位置,模板與拱架之間采用鉤頭螺栓拉緊,注意邊墻焊鋼筋頭承擔其重量,局部點焊,防止模板整體下滑。

3.2.3 因模架弧線取的是平均值,部分斷面及部位會出現線形不圓順現象,采取的措施是對照設計圖所標注的部位,在模板內側墊木片進行調整,橫斷面圖點畫線表示設計外輪廓線,模板外線已加大3cm。endprint

3.2.4 在遇到斷面變化處,其邊墻模板東側寬出已澆筑的砼擋頭模,其邊墻模板西側應與原砼面平齊,為了使西側模板與砼面有壓縫長度,其西側邊墻模板接長20cm長短鋼模壓縫。

3.2.5 當模具移向變斷面時,鋼軌呈“之”字形逐步變換到新的位置,鑒于仰拱斷面高低不平,容許用于模具行走的軌面標高提高5~10cm。

3.2.6 在進入5型斷面施工時,臺架、軌距要加寬,操作時,其臺架底部必須搭設牢固的臺架進行支承,確保安全。

4 施工方案

4.1 施工順序

4.1.1 施作仰拱,分4個作業段施作完畢。

4.1.2 施作拱墻,由北向南每段5.1~6.0m(具體見圖2-1),分15個作業段。

4.2 施工方法

4.2.1 仰拱襯砌施工

(1)采用跳格法破除中隔壁、設置臨時鋼支撐。間距2.0m,利用中隔壁工字鋼22a,底部割去8~10cm;鋼支撐周邊80×80cm范圍施作找平層、防水層、保護層;然后墊鋼板,給鋼支撐施加預應力后,焊填密實;(2)破除其余中隔壁仰拱部分,施作找平層、防水層、保護層;防水板與鋼支撐周邊預留防水板焊接牢固;(3)綁扎仰拱鋼筋。注意錯開預留邊墻搭接或焊接長度;(4)矮邊墻支模、澆筑砼。

4.2.2 拱墻襯砌施工

(1)破除初期支護,作業面按流水作業段布置,注意觀察其沉降量,不容許多破;注意7型~9型斷面需要保留的中隔板部位;(2)施作拱墻防水層、鋼筋;(3)支模、澆筑砼。采用變斷面隧道襯砌模具支模,注意擋頭模封堵嚴密,加固牢固;采用泵送砼,輸送泵入模,附著式震動器振搗;注意首先采用三通管對稱澆筑兩側邊墻,然后澆筑拱部;注意拱頂設置觀察鋼管,當接近灌滿時,放慢進料速度,一旦灌滿立即停泵,防止漲模跑模現象。

4.3 重點注意事項

4.3.1 本模具縱向距離短,澆筑砼受力后,臺架容易前后移動,需要設置臨時支撐對臺架進行縱向鎖定;邊墻部位頂絲較長,其邊墻模板與臺架之間容易擺動發飄,需要在頂絲之間設置水平斜撐,確保邊模縱向穩定;

4.3.2 本模具7型、8型、9型斷面中隔板底部,需要設置臨時支撐進行加固,中隔板上部立桿要橫向鎖定,防止臺架晃動,邊墻支撐要垂直于拱架,斜撐要鑿坑并設鋼筋樁固定,防止支撐滑動。

5 效益分析

5.1 本工程效益

將變斷面移動模具施工方案與人工架子管支模方案相比較:變斷面模具制作費用與架子管、方木、多斷面模具加工費用大體相等;仰拱、防水、鋼筋工程兩種方案相等,只比較支模,澆筑砼。

5.1.1 采用架子管人工支模方案費用計算:15段,平均:15天/每段, 20個工/每天; 150元/個工。所需工期:15×15=225天; 所用工天:225×20=4500工天;所需費用:150×4500=675000元。

5.1.2 采用變斷面模具支模方案費用計算:15段,平均:7天/每段, 7個工/每天, 150元/個工,安裝模具增加15天。所需工期:15×7+15=120天; 所用工天:120×7=840工天;所需費用:150×840=126000元。

5.1.3 效益計算:縮短工期225-120=105天; 節約人工費:675000-126000=549000元;每縮短工期一天創效益2000元;合計創效益2000×105+549000=759000;效率比較:(675000+2000×102)/126000=7.023;結論:本工程變斷面隧道襯砌模具創效益75.9萬元;變斷面模具效率是人工支模的7倍。

5.2 社會效益

在公路、鐵路、地鐵隧道工程中,在海底隧道工程中,經常遇到大喇叭口變斷面隧道;這種工程在模具的資金投入上等于普通隧道的5倍以上,其施工效率只有普通隧道的1/7,是施工單位最討厭、最頭痛的地段;有了變斷面隧道襯砌模具,問題就迎刃而解了;變斷面隧道襯砌模具節約了大量的資金投入和勞動力資源,可使大量的建筑工人告別繁重的體力勞動,大大提升了建筑企業的施工及管理水平,社會效益特別顯著。

6 結語

綜上所述:變斷面隧道襯砌模具方案可行性強、效率高超、勢在必行;在本方案模具加工、使用過程中,難免會遇到新的問題,我們將一如既往,全身心地繼續研究、改進,為變斷面模具技術的開發與應用獻計獻策。

參考文獻

[1] 中鐵隧道勘測設計院有限公司.南鑼鼓巷站[J].中國美術館站區間結構設計圖,2011年10月.endprint

3.2.4 在遇到斷面變化處,其邊墻模板東側寬出已澆筑的砼擋頭模,其邊墻模板西側應與原砼面平齊,為了使西側模板與砼面有壓縫長度,其西側邊墻模板接長20cm長短鋼模壓縫。

3.2.5 當模具移向變斷面時,鋼軌呈“之”字形逐步變換到新的位置,鑒于仰拱斷面高低不平,容許用于模具行走的軌面標高提高5~10cm。

3.2.6 在進入5型斷面施工時,臺架、軌距要加寬,操作時,其臺架底部必須搭設牢固的臺架進行支承,確保安全。

4 施工方案

4.1 施工順序

4.1.1 施作仰拱,分4個作業段施作完畢。

4.1.2 施作拱墻,由北向南每段5.1~6.0m(具體見圖2-1),分15個作業段。

4.2 施工方法

4.2.1 仰拱襯砌施工

(1)采用跳格法破除中隔壁、設置臨時鋼支撐。間距2.0m,利用中隔壁工字鋼22a,底部割去8~10cm;鋼支撐周邊80×80cm范圍施作找平層、防水層、保護層;然后墊鋼板,給鋼支撐施加預應力后,焊填密實;(2)破除其余中隔壁仰拱部分,施作找平層、防水層、保護層;防水板與鋼支撐周邊預留防水板焊接牢固;(3)綁扎仰拱鋼筋。注意錯開預留邊墻搭接或焊接長度;(4)矮邊墻支模、澆筑砼。

4.2.2 拱墻襯砌施工

(1)破除初期支護,作業面按流水作業段布置,注意觀察其沉降量,不容許多破;注意7型~9型斷面需要保留的中隔板部位;(2)施作拱墻防水層、鋼筋;(3)支模、澆筑砼。采用變斷面隧道襯砌模具支模,注意擋頭模封堵嚴密,加固牢固;采用泵送砼,輸送泵入模,附著式震動器振搗;注意首先采用三通管對稱澆筑兩側邊墻,然后澆筑拱部;注意拱頂設置觀察鋼管,當接近灌滿時,放慢進料速度,一旦灌滿立即停泵,防止漲模跑模現象。

4.3 重點注意事項

4.3.1 本模具縱向距離短,澆筑砼受力后,臺架容易前后移動,需要設置臨時支撐對臺架進行縱向鎖定;邊墻部位頂絲較長,其邊墻模板與臺架之間容易擺動發飄,需要在頂絲之間設置水平斜撐,確保邊模縱向穩定;

4.3.2 本模具7型、8型、9型斷面中隔板底部,需要設置臨時支撐進行加固,中隔板上部立桿要橫向鎖定,防止臺架晃動,邊墻支撐要垂直于拱架,斜撐要鑿坑并設鋼筋樁固定,防止支撐滑動。

5 效益分析

5.1 本工程效益

將變斷面移動模具施工方案與人工架子管支模方案相比較:變斷面模具制作費用與架子管、方木、多斷面模具加工費用大體相等;仰拱、防水、鋼筋工程兩種方案相等,只比較支模,澆筑砼。

5.1.1 采用架子管人工支模方案費用計算:15段,平均:15天/每段, 20個工/每天; 150元/個工。所需工期:15×15=225天; 所用工天:225×20=4500工天;所需費用:150×4500=675000元。

5.1.2 采用變斷面模具支模方案費用計算:15段,平均:7天/每段, 7個工/每天, 150元/個工,安裝模具增加15天。所需工期:15×7+15=120天; 所用工天:120×7=840工天;所需費用:150×840=126000元。

5.1.3 效益計算:縮短工期225-120=105天; 節約人工費:675000-126000=549000元;每縮短工期一天創效益2000元;合計創效益2000×105+549000=759000;效率比較:(675000+2000×102)/126000=7.023;結論:本工程變斷面隧道襯砌模具創效益75.9萬元;變斷面模具效率是人工支模的7倍。

5.2 社會效益

在公路、鐵路、地鐵隧道工程中,在海底隧道工程中,經常遇到大喇叭口變斷面隧道;這種工程在模具的資金投入上等于普通隧道的5倍以上,其施工效率只有普通隧道的1/7,是施工單位最討厭、最頭痛的地段;有了變斷面隧道襯砌模具,問題就迎刃而解了;變斷面隧道襯砌模具節約了大量的資金投入和勞動力資源,可使大量的建筑工人告別繁重的體力勞動,大大提升了建筑企業的施工及管理水平,社會效益特別顯著。

6 結語

綜上所述:變斷面隧道襯砌模具方案可行性強、效率高超、勢在必行;在本方案模具加工、使用過程中,難免會遇到新的問題,我們將一如既往,全身心地繼續研究、改進,為變斷面模具技術的開發與應用獻計獻策。

參考文獻

[1] 中鐵隧道勘測設計院有限公司.南鑼鼓巷站[J].中國美術館站區間結構設計圖,2011年10月.endprint

3.2.4 在遇到斷面變化處,其邊墻模板東側寬出已澆筑的砼擋頭模,其邊墻模板西側應與原砼面平齊,為了使西側模板與砼面有壓縫長度,其西側邊墻模板接長20cm長短鋼模壓縫。

3.2.5 當模具移向變斷面時,鋼軌呈“之”字形逐步變換到新的位置,鑒于仰拱斷面高低不平,容許用于模具行走的軌面標高提高5~10cm。

3.2.6 在進入5型斷面施工時,臺架、軌距要加寬,操作時,其臺架底部必須搭設牢固的臺架進行支承,確保安全。

4 施工方案

4.1 施工順序

4.1.1 施作仰拱,分4個作業段施作完畢。

4.1.2 施作拱墻,由北向南每段5.1~6.0m(具體見圖2-1),分15個作業段。

4.2 施工方法

4.2.1 仰拱襯砌施工

(1)采用跳格法破除中隔壁、設置臨時鋼支撐。間距2.0m,利用中隔壁工字鋼22a,底部割去8~10cm;鋼支撐周邊80×80cm范圍施作找平層、防水層、保護層;然后墊鋼板,給鋼支撐施加預應力后,焊填密實;(2)破除其余中隔壁仰拱部分,施作找平層、防水層、保護層;防水板與鋼支撐周邊預留防水板焊接牢固;(3)綁扎仰拱鋼筋。注意錯開預留邊墻搭接或焊接長度;(4)矮邊墻支模、澆筑砼。

4.2.2 拱墻襯砌施工

(1)破除初期支護,作業面按流水作業段布置,注意觀察其沉降量,不容許多破;注意7型~9型斷面需要保留的中隔板部位;(2)施作拱墻防水層、鋼筋;(3)支模、澆筑砼。采用變斷面隧道襯砌模具支模,注意擋頭模封堵嚴密,加固牢固;采用泵送砼,輸送泵入模,附著式震動器振搗;注意首先采用三通管對稱澆筑兩側邊墻,然后澆筑拱部;注意拱頂設置觀察鋼管,當接近灌滿時,放慢進料速度,一旦灌滿立即停泵,防止漲模跑模現象。

4.3 重點注意事項

4.3.1 本模具縱向距離短,澆筑砼受力后,臺架容易前后移動,需要設置臨時支撐對臺架進行縱向鎖定;邊墻部位頂絲較長,其邊墻模板與臺架之間容易擺動發飄,需要在頂絲之間設置水平斜撐,確保邊模縱向穩定;

4.3.2 本模具7型、8型、9型斷面中隔板底部,需要設置臨時支撐進行加固,中隔板上部立桿要橫向鎖定,防止臺架晃動,邊墻支撐要垂直于拱架,斜撐要鑿坑并設鋼筋樁固定,防止支撐滑動。

5 效益分析

5.1 本工程效益

將變斷面移動模具施工方案與人工架子管支模方案相比較:變斷面模具制作費用與架子管、方木、多斷面模具加工費用大體相等;仰拱、防水、鋼筋工程兩種方案相等,只比較支模,澆筑砼。

5.1.1 采用架子管人工支模方案費用計算:15段,平均:15天/每段, 20個工/每天; 150元/個工。所需工期:15×15=225天; 所用工天:225×20=4500工天;所需費用:150×4500=675000元。

5.1.2 采用變斷面模具支模方案費用計算:15段,平均:7天/每段, 7個工/每天, 150元/個工,安裝模具增加15天。所需工期:15×7+15=120天; 所用工天:120×7=840工天;所需費用:150×840=126000元。

5.1.3 效益計算:縮短工期225-120=105天; 節約人工費:675000-126000=549000元;每縮短工期一天創效益2000元;合計創效益2000×105+549000=759000;效率比較:(675000+2000×102)/126000=7.023;結論:本工程變斷面隧道襯砌模具創效益75.9萬元;變斷面模具效率是人工支模的7倍。

5.2 社會效益

在公路、鐵路、地鐵隧道工程中,在海底隧道工程中,經常遇到大喇叭口變斷面隧道;這種工程在模具的資金投入上等于普通隧道的5倍以上,其施工效率只有普通隧道的1/7,是施工單位最討厭、最頭痛的地段;有了變斷面隧道襯砌模具,問題就迎刃而解了;變斷面隧道襯砌模具節約了大量的資金投入和勞動力資源,可使大量的建筑工人告別繁重的體力勞動,大大提升了建筑企業的施工及管理水平,社會效益特別顯著。

6 結語

綜上所述:變斷面隧道襯砌模具方案可行性強、效率高超、勢在必行;在本方案模具加工、使用過程中,難免會遇到新的問題,我們將一如既往,全身心地繼續研究、改進,為變斷面模具技術的開發與應用獻計獻策。

參考文獻

[1] 中鐵隧道勘測設計院有限公司.南鑼鼓巷站[J].中國美術館站區間結構設計圖,2011年10月.endprint

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