袁岳鋒
(中聯重科股份有限公司,湖南 長沙 414000)
公司空壓機站現用的5臺110kW的空壓機與5臺冷干機,其控制由維修人員手動開關,因無專人值守,中午與晚班休息期間不關機,造成能源浪費及設備損耗。為節能降耗,針對空壓機耗能問題設立專項改善小組。經分析論證,提出了建立無人值守自動運行系統的解決方案。
控制系統框圖如圖1所示。

圖1
1.通過觸摸屏實現設定空壓機運行時間、記錄運行時間、定期維護報警及故障報警等功能。
2.通過PLC控制多臺空壓機、冷干機的開啟、接收并貯存運行信息,反饋到觸摸屏顯示。

1.正常作息時間管理流程:根據公司正常作息時間,設定空壓機、冷干機啟動、停機時間,空壓機與冷干機按設定好的開關機程序進行工作。
2.運行監控:觸摸屏自動顯示各空壓機、冷干機啟停記錄及運行狀況,記錄運行時間,到達保養時間自動預警,當空壓機或冷干機出現故障時自動報警。
3.非正常作息時間管理流程:由各使用單位向設備部門申報,設備部門根據各單位申報的時間設定了各空壓機、冷干機的例外啟停程序,空壓機與冷干機按例外啟停程序進行工作。
制作遠程運行控制系統實際投入金額為2200元,其1年實際回報如下。
1.延長了保養的時間,節約了保養成本?,F用空壓機(含冷干機)每4 000h保養1次,一般是1年1次,在采取自動運行控制后,保養時間延長到1年零4個月1次,節約1/3的時間,5臺空壓機1年節約金額在3萬元左右。
2.根據配電室的顯示,空壓機負載運行電流為218A、空載運行電流為108A,使用自動運行后,大大縮短了負載與空載時間,月節約電費約為8000元,1年為96000元。
3.社會效益。大大節約了人力成本、減少了維修人員的勞動強度、提高了工作效率。
此次改造,投入小、回報大,凝聚了維修人員的技術能力,開拓了設備管理的新思路與創新方法,為設備的精益管理打下基礎。