徐 平 ,黃 越
(1.鞍鋼教育培訓中心;2.鞍鋼熱軋帶鋼廠,遼寧 鞍山 114032)
熱坯軋制帶鋼生產線上的加熱爐具有熱坯緩沖功能,主要由長行程裝鋼機的液壓傳動系統實現。
在連鑄連軋生產線正常生產情況下,爐子進料端會空出一段緩沖長度,長行程裝鋼機液壓活塞桿直接將熱坯送至爐內裝鋼位置。當軋制節奏小于連鑄生產節奏或短時停軋時,爐子進料端空出的位置可容納連鑄繼續送來的板坯,這樣可以避免熱坯下線。當軋機正常生產時,爐內已布滿鋼坯,爐子暫時不具備緩沖功能。當連鑄由于更換引錠桿等情況不能供料坯而軋機尚在正常生產時,爐子繼續供料,使爐子又重新具備緩沖功能。
長行程裝鋼機液壓系統動力元件為3臺恒壓變量泵,執行元件為6臺并聯的液壓缸,控制元件為1臺32mm通徑的電液比例換向閥,液壓系統工作壓力為120MPa(見圖 1、2)。

圖1 裝鋼機升降系統液壓改進前原理簡圖
裝鋼機主體部件是6根裝料桿,可推正鋼坯、上升、前進、下降、后退。前進、后退動作是由兩側電動機經減速機驅動裝料桿進退,升降動作是靠液壓缸伸縮帶動調整拉桿及托輪來抬放裝料桿。進退、升降均有同步軸保證其同步動作。其升降原理如下。

圖2 裝鋼機工作原理圖
電磁鐵b得電,壓力油經平衡閥進入液壓缸的有桿腔,無桿腔油液回油箱,液壓缸桿回縮帶動裝鋼桿快速上升。當裝鋼桿快要接觸到鋼坯時,電磁鐵b電流減小,比例閥開口度減小,液壓缸驅動裝鋼桿速度變慢,實現“輕拿”功能。當裝鋼桿托起鋼坯后,電磁鐵b電流增大,液壓缸快速動作,直到裝鋼桿高度帶到上極限位置,電磁鐵失電裝鋼桿修正(高于輥面100mm)。然后裝鋼機桿前進,當到達裝鋼位置后,電磁鐵a得電,壓力油進入液壓缸的無桿腔,同時平衡閥閥芯位移,使有桿腔的回油經過平衡閥的節流口回油箱,節流有背壓作用。當裝鋼桿下降到鋼坯快要接觸到步進梁時,電磁鐵a電流減小,比例閥開口度減小,平衡閥節流口也相應減小,液壓缸驅動裝鋼桿速度變慢,實現“輕放”功能。當裝鋼桿放下鋼坯后,電磁鐵a電流增大,平衡閥節流口增大,液壓缸驅動裝鋼桿快速下降直到達到下極限為止,然后裝鋼桿后退完成一個動作循環。
裝鋼機使用4年后,頻繁出現裝鋼桿自動下降、無法抬起等故障。經檢查發現油缸有桿腔管路焊口泄漏。檢修工作量大。
裝鋼機裝鋼桿單重25.2t,鋼坯最大重量為21t,6個裝鋼桿加上鋼坯的總重量最大達到172t,當裝鋼機達到最大行程時,在重力加速度的作用下,下降瞬間可產生巨大作用力,由于平衡閥動作響應速度較慢,造成管路瞬間壓力可達250MPa,經過長此以往反復沖擊振動,管路的各處焊口均產生疲勞破壞而造成漏油。
首先,由于管路焊口破壞主因是液壓沖擊,所以減少液壓沖擊是唯一的解決方法。經多方考慮,最后確定采用增加蓄能器的方法來減少沖擊和振動。
經過計算,選用了2個賀德克公司生產的32L蓄能器為一組的蓄能器組,安裝于靠近執行元件處。并將蓄能器安裝在6個液壓缸的中間。為解決增加蓄能器后有桿腔管路壓力上升問題,更換了中位機能為O型的比例換向閥。
蓄能器預充壓力:
P=(0.6-0.9)×Pm
=0.7×120
=84MPa
式中:Pm——工作壓力,MPa。
改進后原理簡圖如圖3所示。

圖3 裝鋼機升降系統液壓改進后原理簡圖
在長行程裝鋼機的液壓系統上安裝蓄能器并對PLC程序進行修改后,與改進前壓力變化做了比較,改進前,裝鋼機下降瞬間液壓系統壓力峰值為250MPa,最低為40MPa。改進后,液壓系統在裝鋼機升降時壓力在±1.5MPa之間。
由于比例閥閥口開關速度降低,液壓沖擊也明顯降低,整個液壓系統運行平穩無異常噪聲。經過4年多的使用,裝鋼機液壓系統管路無一次泄漏事故發生,平均每月可減少消耗液壓油1.5t,液壓油大約在1.2萬元/t左右,每年可節省21.6萬元左右。改進后還大大減少了維修成本,降低了勞動強度,降低了事故發生率,提高了全年鋼產量。