王捷 大慶油田采油六廠
南中東一區單管集輸井防凍堵方法
王捷 大慶油田采油六廠
2009年9月南中東一區投產67口單管集輸井,采用單管常溫集輸流程。經過近兩年的試驗,在井口用電熱帶進行保溫的情況下,觀察井口油壓、電流、回油溫度等數據的變化,制定熱洗周期,按時熱洗和及時沖洗回油管線等各種措施,防止管線出現凍堵現象,從而保證油井正常生產。針對采油工錄取的油井基礎數據,如何及時判斷集油管線是否暢通無阻,是保障生產順利進行的關鍵。
單管流程;電流;回壓;回油溫度;凍堵
2009年9月南中東一區投產67口單管集輸井,采用單管常溫集輸流程。經過近兩年的試驗,在井口用電熱帶進行保溫的情況下,觀察井口油壓、電流、回油溫度等數據的變化,制定熱洗周期,按時熱洗和及時沖洗回油管線等各種措施,以防止管線出現凍堵現象,從而保證油井正常生產。
造成管線凍堵的主要原因有:①回壓升高但未及時處理的油井易造成管線堵塞;②作業和測靜壓之前未做洗井或未做沖洗回油管線的采油井;③油井產量過低,有間歇出油的井,容易在冬季回油溫度下降,造成管線堵塞;④油井出油含蠟多,長時間低溫輸送,蠟從油中析出,易造成管線堵塞。
針對造成管線凍堵的主要原因采取了如下防護措施:①對南中東一區道路狀況差,遇惡劣天氣時熱洗車進不了井場,沖不上管線的情況,建議改進熱洗車連接管,將原來的高壓鋼管改成高壓軟連接管,這樣在遇惡劣天氣時,熱洗車可停放在路邊,用高壓軟連接管一邊連接管線,一邊連接熱洗車,進行沖洗回油管線,從而避免了因回壓高未能及時處理造成的堵塞問題;②建立合理的管理制度,保證在作業前和關井測靜壓前(或其他原因長時間停井)洗井沖干線,注重沖洗回油管線的質量;③對管線進行防蠟處理,保證井口電加熱帶正常運行;④對于低產井、高產井及其他正常生產的井,通過錄取油井基礎資料,進行動態變化分析,能夠及時發現干線堵塞的先兆。
針對采油工錄取的油井基礎數據,如何及時判斷集油管線是否暢通無阻,是保障生產順利進行的關鍵。
(1)依據電流的變化,掌握單管流程堵塞的情況。抽油機井上、下電流上升10 A以上,螺桿泵井電流上升5 A以上時,集油管線里原油流動開始不通暢,這時及時沖洗回油管線,可避免管線堵塞現象的發生;抽油機井上、下電流上升30 A以上,螺桿泵井電流上升10 A以上時,集油管線已經堵塞,原油不流動,需要采取措施處理管線。
(2)依據油井回壓的變化,判斷單管流程堵塞情況。觀測油井回壓是防止管線凍堵最直觀的判斷方法,一般冬季回壓上升明顯,也在冬季回壓上升井比較多,最容易管線堵塞。取回壓時,當回壓上升到1.5~2.0 MPa時,此時管線顯現初凝狀態,如不及時沖洗干線容易造成管線堵塞。
(3)依據油井回油溫度變化,判斷單管集輸井凍堵的情況。冬季可以通過回油溫度的變化來判斷管線堵塞情況,在冬季生產運行中,油井正常單井回油溫度在15~25℃之間,發現計量間單井回油溫度下降到4~7℃之間,可以判斷管線顯現初凝現象,易堵塞,及時采取沖洗干線。
喇9—PS2913油井正常生產時,日產液量16.1 t、日產油量2 t、含水率87.6%,到計量間回油溫度為15~20℃,在井口取的油壓為0.6~0.8 MPa;當管線不通暢時,計量間回油溫度下降到4~5℃,同時油壓也上升到1.2~2.0 MPa,及時沖洗干線,防止管線堵塞。
通過以上三種方法,在冬季能及時地發現管線運行是否通暢,能夠準確及時地沖洗回油管線,防止管線堵塞,保證開井時率,完成生產任務。南中東一區自2009年9月投產以來一直運行比較平穩,保證了冬季正常生產。
(欄目主持張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.2.032