楊傳亮 大慶油田采油八廠
Z39區塊中的電熱集油工藝
楊傳亮 大慶油田采油八廠
Z39區塊有油井87口,距離已建系統較遠,無法自壓進站,為簡化地面工藝,降低基建投資,采用點加熱線保溫的電熱集油工藝。經過幾年來的生產實踐摸索,逐步積累了一些管理經驗,規范了相應的管理制度,確保了電熱集油工藝的平穩運行。
電熱集油;溫度;電流;電壓
Z39區塊有油井87口,距離已建系統較遠,無法自壓進站,為簡化地面工藝,降低基建投資,采用點加熱線保溫的電熱集油工藝。經過幾年來的生產實踐摸索,逐步積累了一些管理經驗,規范了相應的管理制度,確保了電熱集油工藝的平穩運行。
(1)監測溫度,及時發現電加熱系統故障。設定回油溫度為35℃,每兩小時監測一次回油溫度,溫度波動超過范圍,立即對該干線的電加熱設備進行排查,發現問題及時處理。
(2)監測電流,及時判斷電加熱器運行工況。電流變化可以直接反映出電加熱器的工作情況,每天對電流測量一遍,電流一旦波動超過范圍,表明電加熱器工作不正常。
(3)錄取油壓,掌握電加熱系統運行狀況。電熱系統的運行情況和井口油壓有直接關系,如系統運行良好,油壓相對較低,否則就比較高。如在冬季一次故障中,該區塊的7#平臺末端井壓力達到3MPa以上。因此,采油隊采取一周測一次末端井油壓的管理制度,并且繪成壓力曲線,做到實時監控。
(4)加大油井及干線的巡檢和維護力度。采油隊成立專門的電加熱維護和故障處理班組,組織對維修人員進行專業培訓,達到能夠對電加熱系統具備一定的維護和處理故障的能力。采油礦增加電加熱器等設備配件,并且給采油隊配備相應的檢測、維修工具,避免了在等待廠家處理期間停井影響產量。加強對油井與干線的巡檢,可及時發現問題。采油隊能處理的,就及時組織員工處理。如井口加熱器加熱管壞了,就可以自己處理;對于采油礦里處理不了的,應及時聯系廠家維修,保證最短時間處理完故障,減少停井影響產量。
(5)清洗干線,保證電加熱系統平穩運行。每年入冬降溫之前,出動水泥罐車20余臺次對3條電加熱干線進行全面清洗,有效去除干線上附著的蠟質,降低井口回壓,保證了電加熱系統冬季的平穩運行。
(1)電熱系統故障率偏高,維護難度大。目前井口加熱器和干線的加熱管常有局部燒壞,導致電熱系統功率達不到額定功率,造成各干線回壓比較高,產生部分停井現象。該區塊投產初期至今共處理電加熱管線2 280m,在處理過程中共挖坑238處、挖溝23處。其中碳纖維電加熱管燒壞57處,主電源燒壞16處。故障率為20%左右。采油隊員工專業技術能力及配件有限,維護難度大。
(2)技術手段低,維護難度大。電加熱管出現故障時不能準確定位,采取逐點排出的方法查找事故點,費時耗力,事故處理時間長、難度大,需要提高準確定位等維修技術水平。
(3)受破壞影響,生產管理難度較大。外圍油田破壞嚴重,而不摻水回油干線內含水較低更是盜油防范重點,需加密巡井巡線。另外,電加熱器配電箱等設備常被人為破壞,生產管理難度較大。
(1)電熱集油工藝簡單易于管理,減少基建投資。外網集油工藝上減少了集油閥組間、摻水、回油管線及征地面積;站內減少了摻水爐、摻水泵、沉降罐。減少了基建投資,比常規的相近產能項目可減低投資30%以上。
(2)站外集油管線不易凍堵,集輸可在低溫下運行。干線外纏有加熱帶可以給管線進行加熱,原油中蠟質不易吸附在管壁上,回油溫度控制比摻水流程溫度低,夏季平均干線到站溫度為28℃左右。
(3)制定合理的管理制度,加強維護管理,可保證正常運行時率。及時監測回油溫度、加熱器電流及系統油壓,可以掌握電加熱系統運行狀況,發現異常及時處理。
(欄目主持張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.037