魏荊輝 張恒偉 葉正勇 李軍強 王麗萍 肖 真 龔茂娣
中原油田普光分公司
高含硫天然氣凈化裝置用能優化
魏荊輝 張恒偉 葉正勇 李軍強 王麗萍 肖 真 龔茂娣
中原油田普光分公司
針對含硫天然氣凈化裝置用能瓶頸提出以下優化方案:原料氣負荷的優化、MDEA溶液循環量的優化、胺液再生重沸器低壓蒸汽用量優化、尾氣焚燒系統能耗優化和空冷器變頻改造。節能措施不僅可采用先進的節能設備或工藝,還可以運用更深層次的技術對過程能量進行系統優化,從整體考慮提高企業的總體用能水平。
天然氣凈化;高含硫;用能分析;優化
中原油田普光天然氣凈化廠耗能工質主要包括天然氣、電、新鮮水;循環水、除鹽水、除氧水、中壓蒸汽、低壓蒸汽;克勞斯爐、加氫爐、尾氣焚燒爐、鍋爐;電驅及透平驅動泵,其中包括蒸汽透平、液力透平、壓縮機鼓風機。
由普光天然氣凈化廠的工藝和用能特點可知,目前的節能措施不僅可采用先進的節能設備或工藝,還可以運用更深層次的技術對過程能量進行系統優化,從整體考慮提高企業的總體用能水平。
凈化裝置的用能瓶頸包括:①產品天然氣質量過剩;②氣液比過大,胺液循環量過剩;③MDEA溶液再生系統有效蒸汽量低;④尾氣焚燒系統能耗過高;⑤蒸汽管網損失嚴重。針對含硫天然氣凈化裝置用能瓶頸提出以下優化方案:
(1)原料氣負荷的優化。原料氣處理氣量接近125 km3/h時能耗值較低,在128 km3/h時裝置的單位綜合能耗最低。初步估算,在原料氣處理氣量達到125 km3/h時,凈化裝置單位綜合能耗可降低約960×10-4MJ/m3。
(2)MDEA溶液循環量的優化。在滿足產品氣和尾氣氣質的情況下,降低MDEA溶液循環量可使能耗有所降低。通過調整MDEA溶液循環量可降低機泵電耗5%,降低胺液再生蒸汽用量5%。
(3)胺液再生重沸器低壓蒸汽用量優化。在脫硫單元凈化氣氣質滿足要求,且貧胺液化驗質量達標的前提下,通過優化低胺液再生重沸器低壓蒸汽用量,可降低胺液再生低壓蒸汽用量6%。
(4)尾氣焚燒系統能耗優化。若尾氣焚燒爐的爐膛溫度由650℃(設計值)降低至638℃時,則可節約燃料氣160m3/h。
(5)蒸汽管網節能潛力較大。目前凈化廠的蒸汽管網存在很嚴重的管網損失,中壓蒸汽平均損失率為10.64%,低壓蒸汽平均損失率為34.04%。針對蒸汽的管網損失,采取的措施主要包括:①減少蒸汽放空;②改進中壓疏水閥的結構,提升感溫元件材質及密封等級,以提高疏水閥性能;③加強對蒸汽系統、保溫系統的巡檢和保養,以降低蒸汽的損失。
(6)空冷器變頻改造,節約電量消耗。實現空冷器電機的連續無級調速,達到軟啟效果。通過減少無功損耗,提高設備的有功功率,減少風機的電耗。由于使用變頻器,風機電機的運行頻率為20~47 Hz,轉速低、轉矩小,提高了設備的安全系數,有利于機組的長期安全運行。
(1)聯合裝置用能系統存在優化節能潛力:凈化裝置產品天然氣質量過剩;聯合裝置脫硫單元閃蒸氣量偏大;聯合裝置外供中壓蒸汽量偏低;裝置運行負荷率較低。
(2)聯合裝置的用能特點:工藝總用能中由轉換環節而來的能量并不大,回收循環能和反應供入能較大;能量轉換環節大部分能量供入能量利用環節,轉換輸出能較小。
(3)凈化廠蒸汽格局:以裝置產中壓汽外供、公用工程輸出低壓蒸汽為主,凈化裝置的硫磺單元是全廠中壓蒸汽的生產大戶。
(欄目主持樊韶華)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.069