張樹仁
大慶油田采油一廠
雙封隔器單卡油層炮眼封堵管柱
張樹仁
大慶油田采油一廠
雙封隔器單卡油層炮眼封堵管柱具有反洗井、反沖砂、免投撈和重復坐封的性能,一趟管柱下井可實現(xiàn)對上、下非封堵油層的保護,目的層封堵,反洗井和帶壓候凝,減少了施工工序。雙封隔器單卡油層炮眼封堵管柱技術只封堵炮眼,不污染油層,井筒不留異物,封堵有效期長,施工方法簡單。
雙封隔器;單卡油層;封堵工藝;試驗
現(xiàn)有的各類機械及化學封堵工藝存在工序復雜、成本高、適應性差等問題。化學封堵存在施工風險大,對地層傷害大以及封堵費用高等缺點;機械封堵工藝在采取增產(chǎn)增注等各種措施時需將封隔器取出,增加了施工工作量和成本。為此研制出一種雙封隔器單卡油層炮眼封堵管柱,該管柱具有反洗井、反沖砂、免投撈和重復坐封的性能,一趟管柱下井可實現(xiàn)對上、下非封堵油層的保護,目的層封堵,反洗井和帶壓候凝,減少了施工工序。雙封隔器單卡油層炮眼封堵管柱技術只封堵炮眼,不污染油層,井筒不留異物,封堵有效期長、施工過程簡單。
在油水井封堵作業(yè)施工過程中,井下封隔器內(nèi)滑套在不同的壓力作用下,配合旋轉、上提等不同動作達到封堵作業(yè)每個工序的技術要求。按封堵設計深度下入管柱,下級封隔器與中級封隔器對準封堵層段。投球加壓釋放中、下級封隔器,再加壓打開下級封隔器的外套擠堵孔,正注炮眼封堵劑,加壓擠注堵劑,直至壓力升高。下放管柱,使中級封隔器下至下級封隔器位置(上級封隔器下至中級封隔器位置),投球坐入上級封隔器內(nèi)滑套臺階上,油管憋壓,剪斷上滑套剪釘,釋放上、中級封隔器,再加壓對封堵層帶壓候凝并觀察封堵效果。
該工藝管柱由上、中、下三級封隔器組成,封隔器膠筒耐壓20MPa,剛體最大外徑100mm。
(1)坐封反洗井解封試驗。分別把上、中、下三級封隔器裝入封隔器試驗裝置內(nèi),油管正打壓,上、中、下三級封隔器均在壓力為0.8MPa時膠筒開始脹封,加壓至12MPa,膠筒緊貼于套管壁。反洗井時套管正打壓0.1~0.2MPa,封隔器解封。
(2)中、下級封隔器組合管柱試驗。將中、下級封隔器串聯(lián)連接,用2個套管短節(jié)分別套在中、下級封隔膠筒處,投球,油管正打壓釋放中、下級封隔器,逐漸加壓至10.5MPa,剪斷滑套銷釘,擠注進液孔開始出液。
(3)下級封隔器上提解封試驗。用400mm長套管短節(jié)套在下級封隔器膠筒處,正打壓釋放封隔器。將套管短節(jié)固定,向上拉動封隔器,拉至102 kN時將上提剪釘拉斷,解封下級封隔器。
(4)雙封隔器單卡管柱現(xiàn)場試驗。在2口井上用清水進行了坐封、驗封、解封性能試驗,試驗結果達到了設計技術指標,單卡封堵管柱順利起出,清水試驗成功。
在清水試驗成功的基礎上,于2012年在79口井進行了雙封隔器單卡炮眼封堵現(xiàn)場施工,最大封堵厚度17.4m,平均封堵厚度5.92m;最大封堵跨度60.4m,平均封堵跨度14.73m。79口試驗井封堵后,全部采用對堵層試壓的方法進行封堵效果驗證,封堵成功率100%。79口井全部采用反沖的方法將井筒內(nèi)多余的堵劑反沖出來,實現(xiàn)了不留塞、不鉆塞。
(1)雙封隔器單卡油層炮眼封堵管柱技術具有旋轉、液壓、上提三重解封機構,該技術在工具內(nèi)外充滿堵劑的情況下,能順利坐封,安全解封。
(2)炮眼封堵工藝技術對油層傷害小,成本較低,實用性強,操作安全可靠,施工方法簡單,一次封堵跨度大,具有很好的推廣應用前景。
(欄目主持樊韶華)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.078