大慶油田采油六廠
抽油井井口憋壓的處理
金火慶大慶油田采油六廠
為確保抽油機(jī)井系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行,管線結(jié)堵措施最小化,先后開(kāi)展對(duì)組合閥井口進(jìn)行憋壓處理。二次生產(chǎn)閥門堵塞是造成油壓升高的原因。將現(xiàn)場(chǎng)清理干凈后,裝好生產(chǎn)閥門,倒好井口流程和計(jì)量間流程,進(jìn)行啟抽。啟抽后對(duì)抽油機(jī)井地面管線進(jìn)行沖洗,產(chǎn)液量由119t/d上升至138t/d,電流由75/50A下降60/55A,電機(jī)能耗由39kW下降至27kW。處理生產(chǎn)油井井口憋壓,解決了生產(chǎn)中的安全隱患。
組合閥井口設(shè)備;抽油泵;工作效率;檢泵周期
為確保抽油機(jī)井系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行,管線結(jié)堵措施最小化,先后開(kāi)展對(duì)組合閥井口進(jìn)行憋壓處理。組合閥井口是目前油田生產(chǎn)井不可缺少的設(shè)備,因閥組閥門的間隙小、互通性強(qiáng)、功能多,便于操作和更換。由于自身閥組通徑影響,再加上聚區(qū)井內(nèi)抽出的油雜質(zhì)多、黏度大,液體舉升到井口管線里流速慢,抽油機(jī)井管線不暢通造成井口憋壓,影響電流的上升,造成耗電量增加,產(chǎn)液量下降。井口斷桿、盤根跑油、皮帶磨損、組合閥閥門不嚴(yán)、抽油機(jī)懸繩器支架抖動(dòng),這一系列事故的發(fā)生,使抽油機(jī)井各部件損壞增多。材料費(fèi)增加、成本提高、電機(jī)能耗增加,員工管理油井難度加大。
1.1 油壓及產(chǎn)液量對(duì)比
4—2715抽油機(jī)井近一階段油壓緩慢上升,從0.5MPa上升至3.0MPa,產(chǎn)液量由134t/d下降至119t/d,電流由52/47A上升至75/50A,對(duì)油壓、產(chǎn)液量、電流進(jìn)行核實(shí)對(duì)比。
經(jīng)檢查、分析判斷,二次生產(chǎn)閥門可能出現(xiàn)閘板掉事故,先關(guān)閉計(jì)量間的生產(chǎn)閥門,再關(guān)閉井口250生產(chǎn)閥門,緩慢泄壓,對(duì)二次生產(chǎn)閥門進(jìn)行拆卸。拆卸后發(fā)現(xiàn)整個(gè)二次生產(chǎn)閥門幾乎被膠皮盤根碎塊堵死,二次生產(chǎn)閥門堵塞是造成油壓升高的原因。將現(xiàn)場(chǎng)清理干凈后,裝好生產(chǎn)閥門,倒好井口流程和計(jì)量間流程,進(jìn)行啟抽。
1.2 啟抽后的能耗對(duì)比
啟抽后對(duì)抽油機(jī)井地面管線進(jìn)行沖洗,產(chǎn)液量由119t/d上升至138t/d,電流由75/50A下降至60/55A,電機(jī)能耗由39kW下降至27kW。
地面抽油機(jī)井做往復(fù)運(yùn)動(dòng),通過(guò)光桿經(jīng)過(guò)井下泵筒上下提撈完成舉升,受地面井口和設(shè)備的影響大多數(shù)聚區(qū)高產(chǎn)井不能正常運(yùn)行生產(chǎn)。影響產(chǎn)液量下降的主要因素是油壓升高,管線閥門有結(jié)堵現(xiàn)象,造成抽油機(jī)井不平衡,經(jīng)常燒皮帶,各部位螺絲經(jīng)常有拉斷現(xiàn)象,時(shí)率保證不了,井底負(fù)荷重,抽油機(jī)井的往復(fù)運(yùn)動(dòng)使光桿上行受力拉斷,影響產(chǎn)液量,井口設(shè)備憋刺跑油,也加大了員工管理難度;由于聚區(qū)產(chǎn)液黏度大、雜質(zhì)多,受緊盤根盒影響,盤根碎塊都沉淀在泵筒里,使泵固定凡爾不嚴(yán),影響泵效和產(chǎn)液量;套管氣高,影響單井出油量,管線閥門的結(jié)堵和堵塞直接影響帶有脫卡器的泵脫泵,這些足以影響抽油泵的工作效率,降低產(chǎn)液量。
由于聚區(qū)生產(chǎn)井的黏度大,回油阻力大,電流升高快,回油速度減慢,造成耗電量增加。在冬季生產(chǎn)中,抽油機(jī)井的摻水管線都是由大站到計(jì)量間摻水,拌油到生產(chǎn)管線回到計(jì)量間。由于冬季生產(chǎn)都是冷輸,站內(nèi)加熱爐不點(diǎn)火,摻水的溫度比較低,單井的回油溫度都在32℃左右。產(chǎn)液量高的井,回油快、溫度高,產(chǎn)液量低的井,回油速度就比較慢,再加上各摻水井的水嘴都調(diào)控的比較小,摻水量少、油溫度低、管線不暢通,冬季生產(chǎn)經(jīng)常啟高壓泵憋井通管線。特別是聚驅(qū)的井黏度大、回油阻力增加,摻水溫度低,電流上升的快,產(chǎn)液量有所下降。通過(guò)精心管理維護(hù),對(duì)套管器高的井要定壓釋放,壓力控制在0.4~0.8MPa之間,液面深度控制在300~500m左右,定期洗井沖蠟,沖洗地面管線1h,回油溫度65℃;嚴(yán)重的井改入井底進(jìn)行洗井替蠟3h,回油溫度83℃,沖洗2h,回油溫度92℃。查看洗井前后的電流和油壓,落實(shí)洗井前后的產(chǎn)液量,合理地制定洗井周期,就能有效地控制好參數(shù),延長(zhǎng)單井使用壽命和檢泵周期。
綜上所述,解決抽油機(jī)井井口憋壓?jiǎn)栴}可節(jié)省費(fèi)用11.25萬(wàn)元。
處理生產(chǎn)油井井口憋壓?jiǎn)栴},解決了生產(chǎn)當(dāng)中不安全生產(chǎn)隱患,可節(jié)約材料成本,降低耗能,減輕了員工管理油井的工作量,使生產(chǎn)井平穩(wěn)運(yùn)行,能避免各類事故的發(fā)生。
(欄目主持 楊軍)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.10.023