大慶油田天然氣分公司
原穩換熱器堵塞機理
郭大龍大慶油田天然氣分公司
杏九原穩換熱器堵塞嚴重的主要原因是采油廠來油品質差,具體體現在瀝青質含量高、無機物成分含量高、原油含水高。采取如下措施降低因油品品質差對換熱效率的影響:老化油不進入原穩裝置,直接與穩后原油混合外輸;通過改變換熱器折流板間距,試驗原油流速對防沉積的影響;采用碳鋼和拋光不銹鋼兩種材質管束,試驗不同管束材質的防沉積效果;進一步試驗無膜技術對原油高含水時原穩適應性的效果。
原穩換熱器;堵塞;瀝青質;無機物組分;原油含水
(1)瀝青質的沉積。由于瀝青質與原油中其他組分的不相容性,導致原油中的瀝青質非常不穩定。當有金屬離子存在時,會促進瀝青質在傳熱表面沉積,并發生一系列化學反應,縮合成焦炭,逐漸降低換熱器的換熱效率。
(2)酸不溶物顆粒物質的沉積。由于來油中含有顆粒雜質,而這些雜質在油中不溶解,它們隨著油流動并逐漸在管壁上沉積。沉積后,其他物質會以沉積處物質為核心迅速發生化學反應,促進酸不溶物顆粒物質的沉積。
(3)硅鋁垢的生成。鈣鎂離子的存在促進了硅垢的生成,這也是為什么初期會出現硅垢含量高隨后又降低的原因。因為硅垢的形成需要一個誘導期,即需要鈣鎂垢生成,之后以其為核心形成硅鋁垢。隨著溫度的逐漸升高硅鋁垢的結垢趨勢也變得較為嚴重。
(4)鐵垢的形成。高溫條件下乳化態水轉為自由水,促進了管線腐蝕,將管道中的鋼鐵氧化,使其形成鐵的氧化物及氫氧化物等。當管道局部結垢時,其熱負荷很高,該部位的金屬表面與其他各部分的金屬表面之間會產生電位差。熱負荷很高的區域,金屬表面因電荷集中而帶負電。這樣,帶正電的氧化鐵微粒就向帶負電的金屬表面聚集,形成氧化鐵垢。
(5)聚合物的影響。聚合物的影響具有雙重性,溫度低時可降低油黏度,減緩顆粒物質的沉積;溫度高時對油黏度有一定的影響,前期無法沉降顆粒物質致使顆粒全部在末端沉積,加劇了換熱器末端的堵塞。
根據東油庫來油以及換熱器堵塞物化驗分析可知,杏九原穩換熱器堵塞嚴重的主要原因是采油廠來油品質差,具體體現在以下幾點:
(1)瀝青質含量高。杏九原穩換熱器堵塞物中瀝青質含量為6.78%,遠高于東油庫的瀝青質含量。分析認為可能是來油中有老化油組分摻入,導致油品變差。
(2)無機物成分含量高。換熱器堵塞物中SiO2含量10.7%、酸不溶物12.1%,無機物成分中的鈣8.1%、鐵9.9%、鎂2.3%、鋁4.3%等均高于東油庫。這是因為該區塊有三元復合驅油堿劑,SiO2在高pH值驅油體系中被大量溶解,造成液體中Ca2+、Mg2+、Ba2+等二價金屬陽離子及SiO42-濃度的增加,而這些金屬離子被原油帶入換熱器,很容易與SO42-、CO32-、SiO42-等酸根離子結合形成沉淀,加劇了化學腐蝕。
(3)原油含水高。高含水原油進入換熱器加熱時會從乳化態轉為自由態,促進離子溶解,進一步加劇管線結垢。
(1)針對瀝青質含量高問題,建議與采油廠協調,使老化油不進入原穩裝置,直接與穩后原油混合外輸。
(2)2014年已在杏九原穩科研立項,通過改變換熱器折流板間距,試驗原油流速對防沉積的影響;通過采用碳鋼和拋光不銹鋼兩種材質管束,試驗不同管束材質的防沉積效果。
(3)針對原油含水高問題,在東油庫原穩裝置中檢測原油含水,并自動控制緩沖罐和穩定塔液位,進一步試驗無膜技術對原油高含水時原穩適應性的效果。
(欄目主持 樊韶華)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.7.075